产品质量分析报告.docx

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管理评审资料 文件编号 Z/RD56202 受控状态

产品质量分析报告 版本版次 A/0 页次 1/2

发布日期 __0320

近期内,从生产日报表和成品检验记录表上可以看出,我们产品的质量较前

期有所下降。由成品检验记录表统计:性能检查一次交验合格率低于99%,外观

一次交验合格率低于90%,都未到达公司要求的成品一次交验合格率99.5%。由

生产日报表统计:调试工序不良率高于7%,也未满足公司对过程产品检验合格率

高于98%的要求。

针对以上状况,经过调查,分析缘由如下:

外观不良主要表现在框上有锡和助焊剂殘留,这是由于带框过焊时造成的,对过焊托架改进后,沾锡状况已有好转,但无法避开助焊剂的殘留,还是影响了成品的外观清洁度。

性能不良缘由由修理报表统计,主要还是连焊,虚焊,究其缘由机器方面与波峰焊状态有关,人员方面,和补焊和目视人员有关,明显的连焊目视人员应当把它控制在一楼,不要流到调试线。对目视人员的职责要进一步明确,技能要进一步加强。对波峰焊的的状态要有文件进行控制,针对不同的产品的焊接要求做出相应的规定。

带框过波峰焊对产品质量的影响

实行带框过焊要求在过焊前插件装框,插件后装框,由于插件未焊接,装框时极易导致插件浮起,排针也难以安装到位,其中一小部分都需补焊修正,修正过程中又易导致铜皮脱,造成报废或质量隐患。对产品外观的影响前面已提及了。所以建议对目前这种带框过焊工艺进行改进。

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0320

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xx通讯科技公司

管理评审资料 文件编号 Z/RD56202 受控状态

产品质量分析报告 版本版次 A/0 页次 2/2

发布日期 __0320

由客户返回品的修理报告可以看出,有一局部返修品是铜皮脱,经过修理人

员连接过的,而像这样铜皮脱的产品,建议修理后单独处理,而不是直接入库出货,否则确定会造成质量隐患。

依据以上状况,说明公司在质量掌握方面还有很多需要完善和改进的地方,这需要各部门相互协作,同心同力,才能真正贯彻公司的质量方针,实现公司的质量目标。

品管部:xx

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