用新技术改造老高炉.docx

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用新技术改造老高炉,实现高效炼铁

酒钢本部1号高炉(1800m3)于1998年4月10日停炉大修,在第三代1513m3高炉基础上扩容,

1998年6月12日开炉投产,6月13日顺利出铁。截止2012年9月停炉,已连续生产14年零2个月,超设计炉龄6年2个月,单位炉容产铁量10378t/m3。2号高炉(1000m3)在第一代750m3基础上扩容,2000年10月投产,截止2013年3月停炉,服役12年零5个月,超设计炉龄4年5个月,单位炉容产铁量10695t/m3,进入国内长寿高炉行列,也是酒钢历史真正意义上的长寿高炉。

高炉存在的主要问题和实施改造性大修的必要性

安全方面

(1)双高炉炉缸侵蚀严重,其中1号高炉炉缸2段冷却壁水温差达到2.3℃,炉缸2段冷却壁最高热流强度达到73000KJ/m2·h;2号高炉炉缸2段冷却壁水温差最高达到2.4℃,热流强度94000kJ/(m2·h),两座高炉炉缸水温差及热流强度均已大幅度超标。根据炉缸侵蚀二维模型对侵蚀情况进行诊断、计算,结果显示1号高炉炉缸局部内衬剩余厚度仅为430mm,已接近炉缸侧壁厚度≤300mm时必须进行大修的行业经验值;2号高炉炉缸侧壁最薄处只有278mm,已达到炉缸侧壁厚度≤300mm时必须进行大修的行业经验值,存在炉缸烧穿的重大安全隐患。同时,为控制炉缸水温差,高炉被迫采取频繁休风堵(换)风口、长期配加钒钛球、局部使用小长风口等措施护炉,大大增加了高炉运行成本,经济技术指标持续劣化,每年单高炉因护炉需增加1000万以上费用。

(2)炉身冷却壁破损较多,煤气泄漏严重,其中1号高炉炉体重要部位——炉腹,其6、7段冷却壁破损率65.62%,已达到炉腹、炉腰部位冷却壁损坏率达到60%时必须进行大修的行业经验值,其中占炉腹总面积11.46%的区域仅依靠炉皮维持生产。炉身中上部10-11段冷却壁主体破损率达到55.2%,且炉喉钢砖上翘严重,达到500-700mm;炉皮开裂约5000mm,炉身煤气大量泄露,区域环境煤气高达400ppm以上;2号高炉炉腹部位7-8段冷却壁勾头破损率70%,11段冷却壁主体破损5块,破损率13.89%,冷却壁破损后炉皮开裂约1500mm,炉身环境煤气含量长期在300ppm以上。利用检修机会对炉皮多次进行补焊,并结合安装冷却柱和炉皮打水的方式维持生产,但效果不理想,炉皮裂缝反复开裂,炉身煤气泄漏得不到有效治理,职工作业现场煤气严重超标,安全生产得不到保证,加上1号高炉由1513m3扩容为1800m3,2号高炉由750m3扩容为1000m3,炉体自立式框架未做改动,导致扩容后高炉风口及炉身各层平台空间狭小,岗位人员和检修人员在日常作业时均需佩戴空气呼吸器,作业效率低下,不能满足安全作业的环境条件。

节能环保问题

节能、环保水平差,不符合国家环保要求,煤气除尘系统国内高炉基本使用干法除尘,而1、2号高炉使用湿法除尘,水量消耗大,除尘效果不好,煤气温度低,TRT发电效率不高;高炉渣处理采用干渣处理系统,运输干渣工作量大、成本高;高炉采用工业开路水冷却,水耗大,冷却、节能效果差;出铁场除尘采用电除尘器,除尘效率低,除尘效果差,外排指标无法达标;高炉料罐放散直排大气,对环境造成污染,同时造成能源浪费。以上原因致使高炉运行不能达到国家节能环保的基本要求,且经济性差。

操作炉型不合理,指标劣化严重

双高炉自大修投产以来不断消化吸收炼铁新技术,并结合原燃料条件对基本操作制度进行摸索、优化,高炉强化冶炼取得了显著成效,各项技术经济指标明显进步。但随着炉役后期,高炉炉缸侵蚀、冷却壁破损、耐火料侵蚀、炉喉钢砖磨损、上翘,高炉操作内型不规整,发生了较大变化,致使操作炉型不合理,上部装料制度调整效果不明显,煤气利用无法进一步改善,经济技术指标呈严重劣化趋势,入炉焦比由2009年的400.99kg/t逐年上升到2012年的432.7kg/t,同时由于1、2号高炉需长期配加钒钛球护炉,每年钒钛块矿护炉造成采购成本上升1200万元,吨铁成本上升5.6元左右。受炉体状况及强化护炉影响,双高炉入炉焦比由2009年的400kg/t上升到420kg/t,吨铁成本升高30元/吨。由于综合焦比大幅度上升,导致工序能耗也大幅度上升,超出国家行业准入标准,高炉日产量也大幅下降,高炉生产处于强化与护炉的两难境地。

超期服役,效率低

1号高炉1998年6月大修扩容后已生产14年零1个月,分别于200

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