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液相色谱的七个气泡问题解答!!
1.故障缘由:
溶剂混合时,由于两种液体热力学体积的变化,会产生气泡;混合
时放热或者吸热易产生气泡,比如:甲醇和水混合属于放热,乙腈和
水混合属于吸热。通常用量筒混合后明显看到体积的增减,而且有很
多小气泡产生,挂在瓶壁上,或者晃一下可以看到很多小气泡存在液
体中。
故障排解:
对溶剂过滤,超声脱气(常用),尤其是乙腈和水混合后,超声脱
气时间要长一些,也可以通过其他方法脱气,例如安装在线脱气机,
充氮脱气等。处理好的液体在使用过程中应当保持室内温度恒定。
2.故障缘由:
溶剂滤头污染,导致泵在吸液过程中吸力不匀称而强制吸液从而产
生微小的真空气泡。此时会观看到进液管壁上分布很多很小的气泡,
有的在动有的停留在管壁上,或者感觉流速比设定值小,压力也不稳。
故障排解:
先观看现象确认,再排解。用5%10%的稀硝酸浸泡过夜(怕超声
的滤头)或者超声处理数小时(可以超声的滤头),然后用纯水浸泡
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过夜或者超声处理,留意换水多处理几次,洗掉酸的残留,最终用有
机相甲醇浸泡处理或者超声即可。若上述处理未果,需更换新的溶剂
滤头。
3.故障缘由:
流淌相放好后,没有排气,就开头运行泵,易产生气泡。
故障排解:
放好流淌相后,打开旁通阀,用注射器渐渐吸液,观看进液管无气
泡后再吸10ml将流路中的空气驱逐洁净,旋紧旁通阀后再运行泵,
或者是打开旁通阀大流速排液,观看进液管无气泡后,再排气2min
将流路中的空气驱逐洁净,旋紧旁通阀后再运行泵。
4.故障缘由:
单向阀或者泵头内部污染。(泵的压力波动一般在100psi以上就要
考虑了)泵头是压力变化最猛烈的地方,也是最易产生气泡的地方,
泵头靠负压而吸液,而负压必定使流淌相中的小气泡长大,当泵腔变
正压时,已长大的气泡未必能全部变小流入后续液路,则泵腔内将积
存气泡,从而影响吸液精度。
故障排解:
当心拆下泵头,用甲醇超声清洗单向阀以及内部密封圈和泵头整体,
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用棉花沾甲醇擦拭柱塞杆。必要时更换单向阀,密封圈,柱塞杆等。
5.故障缘由:
进样时带入气泡,吸样时带到进样针中气泡。
故障排解:
在进样前,留意排出进样针里的空气,将进样针头垂直向上,用手
指垫上滤纸摁住针头处,往上推,气泡很简单就上去了,排出即可。
6.故障缘由:
色谱柱进气泡。
故障排解:
用纯甲醇低流速(0.2-0.3ml/min)长时间冲洗反相色谱柱,随后可
逐步加大流速,最大加到1ml/min,直至色谱柱压力稳定。或者更换
色谱柱。
7.故障缘由:
流通池是易积存气泡的地方,其对基线影响较大,流淌相流入色谱
柱后,压力越来越小,微小气泡将渐渐长大,而流通池截面积相对较
大,则气泡在池内易长大,在无外压的状况下,很难缩小到管路内径
以下流出流通池,从而存在了池内,导致基线很乱。
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故障排解:
在废液出口处加反压调整器(压力一般在150psi左右),为流通池
供应一个背压;其次是用手指堵废液管出液端,眼看泵柱压上升(约
2-3s),松开,且同时看检测器显示屏上吸光度值的变化。假如池内
有气泡,则手指堵废液管,吸光度值将猛烈变化,当手松开后吸光度
值再次大步上升,证明池内有气泡但没有排掉,当手指堵住和松开废
液管时,吸光度值基本不变时,证明排汽泡胜利,再观看基线将稳定
(此过程需要重复10-20次)。
以上为等度系统气泡的故障排解,盼望可以关心到大家,给你们带来
点思路和灵感。
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