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A320飞机空调超温故障分析.pdf

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A320飞机空调超温故障分析

黄建强

A320飞机的空调系统主要功用为:一是保证座舱有足够多的新

鲜空气,二是对座舱的温度和压力进行调节控制。

A320飞机上共装有完全相同的两套空调冷却组件PACK,每一套

由涡轮冷却器(ACM)、水分离器、再加热器、冷凝器、次热交换器、

主热交换器、风扇涵道、防冰活门、旁通活门、冲压空气进/出口风

门及其作动器及一系列的温度、压力传感器组成,而每个PACK都由

一个PACKCONTROLLER(PACK控制器)对其水分离器出口温度和冷却

用冲压空气流量进行控制和监控。

我们以飞机在万米高空使用发动机引气为例,对空调冷却组件的

基本工作状况进行描述:来自流量控制活门(FCV)的引气首先进入

的是次热交换器进行第一次降温,从经过预冷器后的200℃左右降到

了约135℃,再经过ACM的压气机部分,引气的温度上升到180℃左

右,使其与外界的冷却用冲压空气的温差增大,从而能够更好地在主

热交换器上产生一个较好的热交换效果,热交换器出口温度达到约

20℃左右,这一部分气流经过再加热器和冷凝器,在来自ACM涡轮出

口的冷气流的冷凝作用下,使热空气中的水汽凝结成液态,之后又在

水分离器中利用离心力的作用将冷凝水分离出来,并将这部分水引射

到冷却用冲压空气的进口管路中,与冷却用冲压空气混合后进入热交

换器,利用水的比热相对较大的特性使热交换器的热交换能力得以有

较大的提高,而被分离了水的气流进入再加热器加温,使其减少气流

中的冰,再进入ACM的涡轮机用气流的动能去驱动ACM工作,同时,

温度也降到了整个PACK组件温度的最低点-50℃。再通过冷凝器后去

进入混合器。完成了整个PACK组件的冷却和水分离的功用。空调的

冷却系统可以说是A320飞机故障最多的部分了,而超温故障又是最

常见的故障现象,以下我们对空调冷却系统的故障进行分析和探讨:

一、故障现象的描述

要排除一个故障,首先我们要对故障现象有一定的了解,而对于

空调冷却系统故障,由于整套系统工作的内外部环境变化较大和计算

机监控能力的不足,所以故障定位较为困难,这就促使我们要去寻找

更多的数据去分析、判断。我们在机组报告有空调冷却系统故障的情

况下,应去收集以下信息:

1.ECAM警告和状态信息及CFDS信息

2.人工设定的空调工作环境:流量选择器的位置、各区域温度选择器

的位置

3.外部环境:外界空气温度、发生的地点

4.内部工作状态:引气的压力和温度、流量控制活门的开度、压气机

出口温度、PACK出口温度、管道温度、座舱各区域温度、各热空气

调节活门的开度

二、故障的确认

这一程序能够让你从主观上去了解故障的真实状况,它有别于上

一步的从使用者的口中及PFR的记录中得到的信息,也不仅是一种简

单的故障再现,其能够使你更直观,更全面的去了解故障。由此,你

在需要去了解上述现象的同时,还要知道冲压空气进出口风门的开度,

感觉冲压空气进口压力的大小,空调的工作噪音是否正常、水分离器

的引射管是否有足够的水排出以及做相应的系统测试(包括CFDS测

试和操作测试)。

三、故障的隔离和排除

这一过程是利用所得到的有效信息对故障进行分析、制定排故方

案和方法的阶段,是整个排故的核心。对于空调冷却系统的故障,需

要参照TSM中相关的工作单去完成,一般需要了解在空调系统工作中

旁通活门、防冰活门的工作是否正常,各温度传感器(尤其是压气机

出口温度传感器和水分离器出口温度传感器)是否正常。

四、故障的跟踪

由于有时空调冷却系统排故所处的环境和故障发生时所处的环

境的不一致,或由于某一部件的故障造成另一部件的故障,在更换了

二次故障的故障件后故障现象消失,可实际并没有将主因找到,这就

有可能会造成故障的反复,因此需要我们对故障进行相应的跟踪。

五、故障的总结

真正的排故是建立在经验的积累之上的,没有一个良好的故障总

结机制,是不能够使排故工作做好的,完成了一个良好的总结之后才

能说真正的排完了故障。这也将对以后的排故工作起到事半功倍的效

果。以下是我对于空调冷却系超温故障的一些经验总结:

A.高空PACK出口温度较高,但其余参数正常。ACM原因简析:

在整个空调中ACM是受高空性影响最大的部件,这是由于其采用了空

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