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1.山东德州市某化工厂氨醇改扩建生产线试车过程中爆炸
2007年7月11日23时50分,山东省德州市平原县某化工集团有限公司一分厂16万吨/年氨醇、25万
吨/年尿素改扩建项目试车过程中发生爆炸。事故造成9人死亡,1人受伤。
一、事故经过和危害
1.事故单位概况
该公司成立于2004年,系原地方国有的平原县化肥厂改制后成立的民营股份制企业。主要产品年生产能
力为:合成氨75万吨、尿素100万吨、甲醇30万吨、碳酸氢铵24万吨、三聚氰胺3万吨。
事故发生在一分厂16万吨/年氨醇改扩建生产线试车过程中,该生产线由造气、脱硫、脱碳、净化、压
缩、合成等工艺单元组成,发生爆炸的是压缩工序2号压缩机七段出口管线。
2.事故经过
该公司一分厂16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素生产线,于2007年6月开始单机试车,7月5日单机调试
完毕,由企业内部组织项目验收。7月10日,2号压缩机单机调试、空气试压(试压至18MPa)、二氧化碳置换
完毕。7月11日15时30分,开始正式投料试车,先开2号压缩机组,引入工艺气体(N2、H2混合气体),
逐级向2号压缩机七段(工作压力24MPa)送气试车。23时50分,2号压缩机七段出口管线突然发生爆炸,
气体泄漏引发大火,造成8人当场死亡,1人因大面积烧伤抢救无效于14日凌晨0时10分死亡,1人轻伤。
事故还造成部分厂房顶棚坍塌和仪表盘烧毁。
事故发生时先后发生两次爆炸。经对事故现场进行勘查和分析,一处爆炸点是在2号压缩机七段出口油水
分离器之后、第一角阀前1m的管线,另一处爆炸点是在2号压缩机七段出口两个角阀之间的管线(第一角阀
处于关闭状态,第二角阀处于开启状态)。
二、事故原因分析
1.事故发生的直接原因
据分析,此次爆炸为物理爆炸。事故发生的直接原因是2号压缩机七段出口管线存在强度不够、焊接质
量差、管线使用前没有试压等问题。
2.管理上存在的主要问题
(1)建设项目未经设立安全审查。该公司将16万吨/年氨醇、25万吨/年尿素改扩建项目(总投资9724
万元)拆分为“化肥一厂造气、压缩工序技术改造项目(投资4868万元)”和“化肥一厂合成氨及尿素生产技术
改造项目(投资4856万元)”两个项目,分别于2006年4月26日和5月30日向山东省德州市经济委员会备
案后即开工建设,未向当地安全监管部门申请建设项目设立安全审查。
(2)建设项目工程管理混乱。该项目无统一设计,仅根据可行性研究报告就组织项目建设,有的单元采
取设计、制造、安装整体招标,有的单元采取企业自行设计、市场采购、委托施工方式,有的直接按旧图纸组
织施工。与事故有关的2号压缩机由沈阳金博气体压缩机制造有限公司制造,并负责压缩机出口阀前的辅助管
线设计。项目没有按照《建设工程质量管理条例》有关规定选择具有资质的施工、安装单位进行施工和安装。
试车前没有制定周密的试车方案,高压管线投入使用前没有经过水压试验。
(3)拒不执行安全监管部门停止施工和停止试车的监管指令。2007年1月,德州市和平原县安全监管部
门发现该公司未获得建设项目安全设立许可后,责令其停止项目建设,该公司才开始补办危险化学品建设项目
安全许可手续,但补办手续过程中没有停止项目建设。7月7日,德州市安全监管局组织专家组对该项目进行
安全设立许可审查时明确提出,该项目的平面布置和部分装置之间距离不符合要求,责令企业抓紧整改,但企
业在未进行整改的情况下,擅自进行试车,试车过程中发生了爆炸。
3.防范措施
(1)汲取事故教训,建立和健全工程管理、物资供应、材料出入库、特种设备管理、工艺管理等各项管
理制度。
(2)基础建设要按程序进行,接受国家监督,杜绝无证设计、无证施工。
(3)对本次事故所在的改扩建项目中的压力管道,要由有资质的设计单位对其重新进行复核;对所有焊口
进行射线探伤检查,对不合格焊口由具备相应资质的施工单位进行返修;对所有使用旧管线的部位拆除更换;
要查清管线、弯头的来源,对来源不清的管线、弯头应更换;对所有钢管、弯头进行硬度检验,发现硬度异常
的管件应更换;分段进行水压试验以校验其强度。
(4)新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施等建设项目,其安全设施应严格执行“
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