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超压车间存在的安全风险及控制措施
超压设备的安全管理近几年随着我国以人为本、构建和谐社会的
倡导,各级安全管理部门不断加大安全生产的投入力度,安全生产管
理的观念也日益深入人心。但是仍有一些生产单位因积年的重生产轻
安全的习惯性思维方式,或存有饶幸心理,使得安全事故不断发生。
某单位将常压容器按照压力容器超压使用,造成了一起设备爆炸事故。
1、案例分析
爆炸设备为一台浓缩罐热交换器,用于中药料液浓缩提取岗位。
设备说明书显示,此热交换器为列管式换热器,2002年设计并制造,
直径500mm,壁厚4mm,外保温套层直径600mm,壁厚2.5mm,高度1800mm,
材质为不锈钢。设计管程为工艺提取物料,壳程为工业蒸汽,使用说
明书要求蒸汽压力为0.05一0.09Pa,属于常压容器。该设备2003年
投入使用设备利用率较低,2005年月开始用于中药提取事故发生时,
3名操作工正在现场工作,当时进入热交换器的蒸汽压力约为0.3MP,
蒸汽出口疏水阀和旁通阀正常打开。热交换器突然发生爆炸,炸裂前
操作人员未发现有异常现象,所幸事故发生后无人员伤亡。事发后现
场厂房内一片狼藉,现场20m范围内建筑物的门窗均有不同程度的损
坏,相邻外走廊吊顶塌陷损坏。发生爆炸的设备外层不锈钢保温层已
炸裂并脱离设备主体,并将与主体连接的蒸汽支管一并带离,不锈钢
外保温层板飞离设备1m远,被其他设备管道挡住,蒸汽进出管道损
坏。热交换器的外不锈钢保温层炸裂为两块,一块约占保温层面积的
90%,脱离设备且因冲击力被展平,同时将热交换器蒸汽进出管道带
离,不锈钢保温层板沿纵向焊缝开裂,下部与设备法兰焊缝完全开裂,
上部与设备法兰焊缝60%开裂,并沿上法兰与料液出口接管间呈30°
角撕裂;另一块仍留在设备上,不锈钢保温层实测厚度为2.5mm,钢
板撕裂断口呈塑性断裂特征,开裂的保温层纵焊缝以及蒸汽进出接管
与热交换器壳体角焊缝均有严重的未熔合、未焊透缺陷。该单位对蒸
汽压力的控制是凭借厂房总管道上装有的0.4Pa的减压阀,保证进入
岗位的蒸汽管道压力不超过0.4MPa,岗位的蒸汽管道上装有压力表,
配置有截止阀,通过手动调节控制进入设备的蒸汽压力,热交换器本
体没有配置压力表,不能显示进入的蒸汽压力,工作时操作人员无法
确定设备内的蒸汽压力。事故发生前蒸汽管道上压力表显示蒸汽压力
在0.3MPa左右,热交换器内蒸汽压力不明。根据爆炸现场的破坏情
况,估算爆炸能量相当于0.24kgTNT爆炸能量,测算使不锈钢外保
温层炸裂的蒸汽压力应不低于0.36MP,超出设备的许用工作压力。热
交换器的工作介质间不产生化学反应,爆炸现场未见燃烧痕迹,排除
化学爆炸的可能,分析判断该设备为物理性超压爆炸。
2、造成事故发生的原因
(1)设计结构不合理,不锈钢外保温套直接焊接在接管上,一
旦设备蒸汽接管与热交换器角焊缝间有缝隙时,蒸汽会直接窜入保温
外套,使保温外套变为受压元件:设备上没有压力表显示壳体内压力,
蒸汽工作压力无法控制。
(2)设备制造质量差,设备相关资料显示作为常压容器设计、
制造,但在焊接质量上存在严重缺陷,未熔合、未焊透缺陷严重,实
测在蒸汽出口接管与热交换器角焊缝间存在约2mm的未熔合缺陷,在
蒸汽进口接管与热交换器角焊缝间存在约3mm的未焊透缺陷,设备壳
体内的蒸汽正是由这两处泄漏入保温层内。
(3)按照系统设计应在蒸汽管道上安装安全阀,但现场安装时
未按图纸施工,工程验收时没有把好关,导致进入热交换器的蒸汽不
能有效控制在0.09MPa以内。
(4)车间管理人员对该设备的设计参数不清楚,岗位工艺S0和
安全操作规程没有针对该设备制订常压容器的安全使用控制参数和
安全防护措施,而错误地将常压容器定为压力容器,操作人员按规程
操作时,设备处于超压使用状态。
3、安全管理措施
在深入推行GP的当前环境下,为提高市场竞争力,越来越多的
制药设备厂家按照GMP的要求生产制造制药设备,除满足使用功能外,
在设计制造方面力求减少折角和缝隙,外观简洁整齐,保温层平整光
洁。但有些厂家片面追求外型美观、操控简单,忽视了设备的安全性
能。如本案例,或许是出于对设备外观和便于清洁的考虑,生产家将
不锈钢外保温套直接焊在了与换热器连接的蒸汽进出管的法兰部位,
而非按
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