Ф10mm螺纹钢的五切分轧制新工艺开发.pdf

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工业技术2o16~2s期1科技创新与应用

~lOmm螺纹钢的五切分轧制新工艺开发

王坤泰

(江西省萍安钢铁有限公司安源轧钢厂,江西萍乡337000)

摘要:文章简述五切分轧制工艺情况,结合萍铜公司轧厂高棒车间~lOmm螺纹钢筋五切分轧制的生产实践,分析五切分轧制

工艺在生产中遇到的主要问题及解决方案。

关键词:五切分-车L制;工艺

1公司轧厂五切分工艺发展简述造成18#冲出口现象的主要的原因有:(1)出口安装不合格;

萍钢公司轧厂高棒车间先后开发了~16mm、18mm、qb2Omm(2)五线差较大。解决措施有:(1)规范出口导卫的安装方法,加强整

三种规格的二切分#L$1z艺,进而开发了~14mm的切分轧制工机质量;(2)控制好料型,减小五线差。

艺,在此基础上又开发了~12mm的四切分~LN工艺。公司轧钢厂本五线差的不稳定同时也造成了上冷床湾钢现象,造成五线差不

着永不停步的精神,在四切分生产工艺成熟稳定的基础上,又向稳定的主要原因有:(1)14#机架料型控制不当;(2)15#机架进口开

q)lOmm五切分轧制工艺这一世界先行技术进行探索,经过一段时口度设置不当;(3)15#机架进口横梁有窜动;(4)轧槽磨损不均匀。

期的工艺探索和生产实践,五切分轧制生产逐步稳定,工艺日趋成采取的措施有:(1)规范料型制度,确保14#机架料型的充满度;(2)

熟。目前公司轧厂qbl0mm五切分最高班产达到950吨,最高日产超使用统一规范的样棒,调整好15#机架的开口度;(3)对15#进口、

过2700吨。16#出口等关键轧机横梁进行改造,采用不锈钢配件,使导卫调整装

2车间工艺布置置不再有问隙,确保轧制过程中的五切分稳定;(4)加强对轧槽的检

萍钢公司轧钢厂棒材车间于2003年6月动工兴建,2004年8查。确保各道次的轧件尺寸波动小,达到轧制的稳定性,规范精轧机

月建成投产。采用全连续式平立交替无扭轧制,控轧、控冷等先进工组轧制吨位。

艺,自动化程度高。设计~L{II坯料为规格为170xl7Ox9OOOmm,可生上述措施的实施,效果相当明显,使五切分SLN生产31趋稳定

产规格为中10~~32mm螺纹钢及圆钢,年设计生产能力为80万吨。成熟。目前~lOmm五切分生产最高班产突破了950吨。通过不断的

高棒车间生产工艺流程分析、总结、优化,摸索出一整套相关的工艺参数,使得各机架运行

坯料验收一排钢一加热一出钢一出磷一粗轧一l#飞剪一中的延伸系数、导卫尺寸、导卫扭转角度、料型尺寸更加合理,对关键

轧一预水冷一2#飞剪一精轧一穿水冷一倍尺减切一上冷床一定尺道次进行严格控制。在实际生产中影响生产的主要还是一些细节问

冷切一收集一打包一检验一称量一入库题,通过加强对细节问题的管理,中1Omm五切分生产很快就会实现

3lOmm螺纹钢筋五切分工艺简述日产3000吨的目标。

3.1精轧孔型图(图1)5经济效益分析

5.1固定费用下降产生的效益

~lOmm五切分轧制,按照平均

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