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浅谈选矿厂的节能
摘要:本文总结了选矿厂节能管理、节能技术改造和采用节能设备,把选矿厂的节能
提高到一个新阶段。选矿设计中要不断增强节能理念,逐步把我国选矿厂改造成节能型选
矿厂。
关键词:节能;节能管理;节能工艺;节能设备
Abstract:Thispapersummarizestheenergysavingmanagement,
energy-savingtechnologicalinnovationandenergy-savingequipmentsadoption
indreingplant,whichimprovetheenergysavingtoanewstage.Intheore
dreingdesign,weshouldcontinuouslyenhancetheenergy-savingideas,and
graduallytransformsthedreingplantintotheenergy-savingdreingplant.Key
words:energysaving;energysavingmanagement;energy-savingtechnologies;
energy-savingequipment
选矿厂节能的重要性
节能是我国社会经济发展中的一项重要任务。在第“十一”个五年计划中,明确要求
节能20%。选矿厂的能源动力费占制造成本的40%左右,是能耗大的企业之一。节能是
选矿厂健康快速发展的基本保证,也是提高企业竞争力,增效的重要途径之一。因此,作
为选矿工作者必须增强对节能工作的紧迫性和重要性的认识,不断提高节能意识。
推行节能工艺流程
选矿工程师要检查科技创新,大力推广节能新技术、新工艺、新材料。检查技改,设
备大修、改扩建项目与节能相结合的原则。针对工艺流程上浪费能源方面的问题,坚持不
断地进行节能技术改造。针对我国选矿厂目前普遍存在的问题,进行以下方面节能工艺的
改造。
2.1加强对原矿抛出废石
选矿厂入选的矿石中,废石混入率高,造成原矿的品位降低。露天矿采出的原矿、废
石混入率高达10~15%,地下矿采出的原矿,废石混入率也达5~10%,使进入选矿厂的
原矿品位低于地质品位。废石进入流程后,增加了整个加工过程的电耗和费用。为此,要
采用多种方法,多段抛出废石工艺。
对于铁矿石选矿厂,在破碎回路中安装磁滑轮是抛废石行之有效的方法。如河南省舞
阳矿业公司铁选厂,在粗破碎和中破碎回路中,各安装了二台磁滑轮,在细碎回路中安装
了一台磁选机。多段选别工艺流程的改造后,收到了很好的效果。改造后的工艺流程见图
1。改造后的选别指标见表1。
图1磁滑轮多段抛废石流程
表1磁滑轮干选抛废石效果
由表1可见,采用多段磁滑轮改造工艺流程后,抛出废石量25%左右,使选矿厂的年
处理量由74万t/年,提高到115万t/年。利用这一工艺可使选矿厂每年节电为810万
kW·h。
对于绝大多数的有色金属和稀有金属矿石,采用辐射分选法,在-200mm至+25mm
粒度范围内,可以抛出15~40%的废石。每吨原矿的处理成本仅为4-6元/t。选矿厂的能
耗降低15~30%俄罗斯固体燃料化学研究所研制的YAC型多段辐射分选机已经成功的应
用于选矿厂如生产能力为100万t/年的选矿厂采用8台分选机,选别效果基本令人满意
YAC型幅射分选机的规格见表2
表2YAC型辐射分选机规格
2.2多碎少磨
多碎少磨就是降低入磨机矿石粒度,可以提高球磨机生产能力,从而减少磨机的能耗
这已为多个选矿厂的技术改造时间所证实
多碎主要是提高破碎比,降低最终破碎产品的粒度。如某铁选矿厂采用三段一闭路破
碎筛分工艺流程,改造前总破碎比为28.33,通过改造以后,总破碎比提高到50。最终破
碎产品粒度从-30mm降低为-12mm。改造前后的破碎粒度和破碎比见表3
表3改造前后各产品粒度和破碎比
破碎流程改造的具体措施是:降低给入选矿厂的原矿粒度,从-850mm降到-600mm,
加大粗碎机的破碎比,从2.83提高到4.28
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