同煤集团燕子山选煤厂块煤系统技术改造分析.docx

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同煤集团燕子山选煤厂块煤系统技术改造分析

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彭建喜

【摘要】同煤集团燕子山选煤厂原设计按入洗侏罗纪原煤,原煤灰分为20%左右,可选性为易选。2008年下半年,由于矿井侏罗纪煤炭资源逐渐枯竭,开始向石炭二叠纪延伸,原计划2009年上半年开采石炭二叠纪原煤,原煤灰分约40%左右,矿井配套洗煤厂原有工艺及设备无法适应矿井原煤煤质变化,需进行系统技术改造。本文就洗煤厂块煤系统技术改造进行分析。

【关键词】跳汰;动筛;块煤;重介浅槽

1燕子山洗煤厂原工艺

入洗原煤为侏罗纪原煤。矿井原煤破碎至-100mm进入洗煤厂,首先经脱泥筛分级,100~50mm块煤进入动筛跳汰机,分选出块精煤、块矸石两种产品;50~1.5mm末煤进入有压两产品重介旋流器分选,分选出末精煤、末矸石两种产品;-1.5mm物料由煤泥浓缩旋流器分级后,1.5~0.25mm粒级经脱水后掺入精煤产品;-0.25mm粒级经浓缩、压滤后掺入精煤产品。

2原工艺存在的问题

2.1块煤系统

燕子山洗煤厂原设计按入洗侏罗纪原煤,原煤灰分为20%左右,可选性为易选。洗选能力为4.50Mt/a,采用分粒级全入洗。其中100~50mm块煤采用动筛跳汰机分选,设计入料块煤含矸量在20%以下,块煤灰分23%左右。而延伸后的石炭二叠纪+50mm块煤含矸量大于40%,灰分大于45%。表1为燕子山矿石炭系原煤筛分试验报告表。从表1中可以看出,石炭系+50mm块煤含矸量为42.3%,灰分为47.69%,致使动筛跳汰机处理能力变小,块煤系统能力大幅降低。另外,燕子山矿石炭系煤层为特厚煤层,煤矿采用综采放顶煤开采工艺,块煤率会进一步增加。所以块煤系统已远远不能满足生产(延伸后产能仍为4.50Mt/a)需求,必须进行技术改造,并且是洗煤厂技术改造的重点。

2.2粗煤泥系统

燕子山洗煤厂原系统不对粗煤泥(1.5~0.25mm)进行分选,粗煤泥脫水后直接掺入末精煤中销售。这部分煤泥比例占入洗原煤的18%左右,灰分约为23%。而石炭纪粗煤泥尽管比例变化不大,但灰分高达30%左右,如果不分选直接掺入末精煤中则质量无法保证,所以必须进行技术改造。本文不对此作具体分析。

3块煤系统技术改造分析

洗煤厂技术改造的宗旨是:在符合洗选产品指标以及工艺先进性的前提下,最大程度地利用原有工艺及设备,节约投资,力争利益最大化。

3.1洗选方法的选择

理论上讲,100~50mm块煤率、含矸量增大,只需扩大动筛跳汰机的能力,即拆掉原有跳汰机更换处理能力更大的动筛跳汰机,或者在原有的基础上再并联1~2台动筛跳汰机。前者存在以下问题:

(1)原动筛跳汰机无法利用,投资较大;

(2)动筛跳汰机要求入料量稳定,入料煤质(含矸率、粒度组成等)稳定。入料量可以控制,但对于石炭纪原煤其煤质变化较大,无法保证入料煤质稳定,分选效果差;

(3)动筛跳汰机对易选煤其分选效果尚且可以,但对中等可选甚至难选煤其分选效果差。燕子山石炭二叠纪+50mm块煤其可选性为中等可选,采用动筛跳汰机分选矸石带煤量大,产品回收率低,损失严重。

后者不仅存在上述问题,而且原厂房也没有多余空间再并联1~2台动筛跳汰机,只能在原厂房外再建一个小厂房布置,投资则更大。

块煤系统改造确定采用重介浅槽分选块煤,主要是重介浅槽具有以下优点:

(1)分选精度高,产品回收率高;

(2)单台设备处理能力大,对原煤入料量及煤质波动适应性强;

(3)分选上限高,分选粒度宽,分选粒度范围为200~13mm,能有效减少大块矸石及煤的破碎率,对降低最终产品水分有利;

(4)分选介质波动小,分选时间短,煤在介质中相对速度小,矸石可以在最短时间内排出,矸石泥化程度可得到有效控制,对煤泥水处理和确保产品质量有利;

(5)分选密度调节范围宽,可在1.4~1.9之间调节,对产品适应性强;

(6)自动化程度高,密度液可自动调节;

(7)设备结构简单,可靠性高,运行维护费用低且易于维修;

(8)设备空间高度小,体积小,投资小。

所以采用重介浅槽分选块煤是最佳选择。

3.2重介浅槽参数的确定

燕子山洗煤厂技术改造方案确定重介浅槽的分选粒度为100~25mm,处理量是改造前动筛跳汰机的2倍,这不仅是因为重介浅槽分选粒度宽,单台设备处理能力大,而是基于重介旋流器系统考虑。重介旋流器由原来入洗侏罗纪粒度50~1.5mm,调整为入洗石炭二叠纪粒度25~1.5mm,入洗量减少近一半,但二者的矸石量基本相同,这是因为石炭纪原煤煤质差,矸石含量大的缘故。如此改造就无需考虑重介旋流器系统(末煤系统)的矸石皮带,重介旋流器整个系统可保持不变,只需增大块煤系统的矸石皮带,改造投资达到最小化。

从表1可以看出,燕子山石炭纪原煤+25mm产率为40.41%,结合实践经验,综采放顶煤开采+25mm产率最高可达

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