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热工优化控制在电厂节能中应用效果研究

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摘要:随着经济的发展,当前社会各行业对节能减排工作更加关注,纷纷采取各种节能举措,以落实可持续发展的重要原则。本文将针对热工优化控制在电厂节能中的应用效果展开分析,强化电厂节能举措,分析优化方式,满足当前电厂的节能需求,推动电厂实现可持续发展之根本目标。

关键词:电厂;节能;热工;优化控制

前言:热工自动控制在电厂节能工作中发挥着重要的作用,利用该举措可实现对温度的自动控制,减少热耗。利用优化汽轮机滑压定制以及凝结水节流控制设备,可提升机组经济性。为满足热工控制的最佳节能效果,对众多控制指标以及测量技术进行分析,充分挖掘节能潜力,争取经济效益。

一、热工优化控制综述

(一)热工优化控制

火电厂在运行期间将产生大量能源消耗,不符合我国绿色可持续发展理念,对环境造成严重的污染。影响我国火电厂发电的主要因素包括锅炉效率、机组补水率、主气温度等。为提升火电厂发电效率,降低能耗污染,遂采取控制举措,以分散控制系统为主要手段。随着经济的发展,传统分散控制系统已无法满足当前节能减排的需要,因此采用计算机、信息控制技术等促使火电厂系统朝向自动化方向转变[1]。

(二)热控优化控制在电厂的重要地位

热工优化可有效控制锅炉能耗,以降低排烟热损失。由于锅炉在燃烧过程中存在不充分燃烧的情况,将大大增加煤炭能耗。而主蒸汽以及再热蒸汽温度以及压力降影响汽轮机热力学效率,故采用热控优化方式,降低系统能耗。其次,具有节能减排之作用。一方面体现在送风控制,即使得送风量达到最佳值,以确保锅炉内完全燃烧,减少排烟热损失。另一方面体现在控制磨煤机出口温度,以确保锅炉正常运行。在磨煤机出口添加一定比例的冷风,减少流经空顶器的风量。利用热工控制系统,控制出口温度,提高燃烧效率。随着送风量的合理调节,优化锅炉排烟热损失,降低锅炉能耗。第三则体现在对主蒸汽压力的控制。在机组运行过程中,利用控制系统,及时调整机组运行参数,确定阀门开度,优化主汽压力以及高压调节阀门,确保机组具备较高的经济性。

二、热工优化控制在电厂节能中的应用效果

(一)主蒸汽温度优化控制效果分析

经过大量实验、文献的参考后,对300MW以上容量的机组进行分析,得出当主蒸汽温度降低1°C,汽轮机热耗能上高0.032%。可见,随着机组容量的不断增加,主蒸汽温度将直接影响着机组的耗能情况。为控制主蒸汽温度,实现火电厂能源消耗之根本目的,需适当提高主蒸汽温度、再热气温控制精度、降低超调量,最终实现精确控制主蒸汽温度以及再热气温。经有关试验表明,改善机组运行状况,优化控制系统,可提高机组工作效率在0.05-0.20%之间。

(二)节流调节优化效果

1.带喷嘴顺序阀优化效果

滑压运作下,机组压力发生变化,其负荷以及相应的压力均有所增加,以增加锅炉出热量。在优化过程中,要控制滑压运行状态下的负荷较慢之缺陷,故在负荷增加是调高汽轮机调节门,利用锅炉的存热量提升负荷速度。因此,在滑压运作状态下,要进行调节门调节有关工作,在定压状态下,实现最低损失。这种优化方式也被称为联合控制方法。在优化高负荷区热效率的同时,也能够优化低负荷区的水循环恶化状况,实现机组对制定命令的快速反应[2]。

2.非带喷嘴型凝结水节流调节优化效果

近年来,火力发电厂设备随着时代的进步不断优化、改进、更新,各种汽轮机在我国得到了广泛的应用。其中,不带喷嘴的全周期进气型超临界汽轮机组,更是受到热捧。其在运行过程中,调节门可呈现全开状态,以实现节流损失的最小化。但该种方式可能回导致机组负荷无法存储热量,难以满足一次性调频需要。基于此,优化节流损伤控制。通常采用汽轮机调控门进行调节,结合电网调峰综合运行。为满足其负荷的快速响应,在调节高压调节门的过程中,应预留较大的机组负荷来满足余量调节的需要。由于余量较多,在一定程度上将影响运作的经济性,反而造成火电厂能耗的增加。故此,凝结水节流方法成功诞生。

该方法的基本原理为:在调节负荷的过程中,关闭凝汽器出口,降低凝结水流量,降低加热器抽气量,增加蒸汽做功量,增加机组负荷。打开凝汽器出口调节门,增加凝结水总流量,增加低压加热器抽气量,降低蒸汽做功量,降低机组负荷。究其技术原理,凝结水节流调节优化技术,就是利用汽轮机回热比,以及加热系统存储能量的技术。根据火电厂实际运行情况,使用该种节能方式,将降低负荷率达到75%以上。

(三)实际应用效果分析

以某火力发电厂实际运行情况进行分析,其优化后一年煤耗量减少了0.418kJ(kw?h)[3]。研究表明,主蒸汽温度每降低1°C,汽轮机组消耗量相对增加。该火电厂在采用传统节能设备期间,无法满足国家关于节能消耗的有关要求,大大降低企业经营利润,降低工作机组运行效率。在利用热工优化控制系统后,主蒸汽温度明显升高,以及再热蒸汽

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