FGD系统脱硫塔溢流案例分析及控制措施.docx

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FGD系统脱硫塔溢流案例分析及控制措施

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摘要:在FGD系统中,吸收塔浆液溢流是较为常见的现象,它对FGD系统的安全稳定运行非常不利。通过运行实践案例,分析产生溢流的原因,提出解决吸收塔浆液溢流的办法,保证系统的安全稳定运行。

关键词:FGD;吸收塔;泡沫;溢流;原因;控制措施

0引言

为积极响应国家发展和改革委员会、环境保护部和国家能源局于2014年9月联合印发的《煤电节能减排升级与改造行动计划》。减少烟气污染物排放量,持续提高公司竞争力,浙江大洋生物科技集团股份有限公司热电分厂于2016年1月起进行了《热电锅炉尾气深度清洁化治理改造项目》,项目完成后使烟气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值。项目采用石灰石-石膏脱硫工艺以减少二氧化硫的排放,根据实际运行情况看,脱硫效率高,能满足超低排放要求限额。

在FGD系统运行中,吸收塔中的液位是影响系统整体安全和经济运行的重要因素之一。尤其是高液位发生溢流的情况,不但使得系统偏离设计要求运行,致使脱硫效率降低,溢流浆液也将造成环境污染,而且可能使浆液进入氧化风管、烟道等,轻则造成氧化风机、引风机阻力增大,增加电能消耗,重则造成风机损坏,影响FGD系统及锅炉正常运行。

本文主要结合浙江大洋生物科技集团股份有限公司热电分厂FGD在运行过程中出现的非正常溢流现象,分析原因并提出控制措施。

1FGD概况

1.1工艺概况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司现有两台35吨/小时循环流化床燃煤锅炉,一用一备,共用一套FGD脱硫设备,未设烟气旁路和GGH。通过引风机将经布袋除尘器除尘后烟气送至吸收塔,烟气与由上而下喷出的雾态的石灰石浆液逆向接触,从而吸收烟气中的SO2生成CaSO3,并在吸收塔内被氧化风机鼓入的大量空气氧化成CaSO4,进而生成石膏(CaSO4·2H2O)。脱硫后的烟气经两层除雾器除去水雾,温度50℃左右,接近饱和状态,进入湿式电除尘器,确保烟囱入口固体颗粒物浓度小于5mg/Nm3,后排放至大气。

吸收塔直径为φ3.6m,高度为26.13m,钢结构圆柱体,内衬玻璃鳞片衬里,由下而上分别为循环区、吸收区、除雾区、除尘区,塔体主要设备包括4台浆液循环泵、2台氧化风机、2台石膏排出泵、3台搅拌机。

1.2运行概况

按照设计要求,吸收塔正常液位要求控制在7.8-8.5米(DCS显示值0.8-1.5米),溢流液位为9.5米。正常运行根据需要,循环泵一般3用1备或2用2备,氧化风机1用1备,搅拌机3台常运,能满足锅炉可控负荷范围内二氧化硫排放控制值小于35mg/Nm3的要求。

2吸收塔浆液溢流现象案例

例举我司实际运行过程中发生的溢流情况的典型案例。

案例一:切换锅炉或锅炉短时间停运后重新投运需投油助燃(我公司循环流化床锅炉采用床下点火方式)时,在点火投油后,布袋除尘器旁路运行,操作人员按要求启动3台循环泵,此时吸收塔内液位在控制要求内,期间进行正常除雾器的清洗,液位未出现异常,而巡检人员发现现场溢流管有浆液溢流,且能明显观察到浆液表面有一层黑色油装物质,未避免浆液进入烟道或氧化风管中,紧急启动石膏排出泵排浆至应急事故池的同时,检查工艺水系统,同时对液位计进行冲洗并通知仪表人员到场检查,未发现工艺水系统有阀门内漏至吸收塔现象,也可基本排除液位计故障原因,直至排出大量浆液至事故池后,溢流现象才消失,期间液位显示有突降现象。

案例二:原运行2台循环泵(内部编号:2#、3#)进行正常脱硫工作,由于锅炉负荷增加,SO2排放值增大,操作人员准备启动第3台(1#)循环泵,启动后吸收塔液位DCS值发生不正常的“不降反升”现象,为排除液位计堵塞显示失真情况,操作人员到现场进行液位计冲洗,至现场发现溢流管口有浆液溢流,启动石膏排出泵紧急排浆,效果不明显。检查工艺水系统及新启用的(1#)循环泵冲洗水阀,排除工艺水内漏至脱硫塔的情况。停运(1#)循环泵后,溢流现象减弱并消失,重新启动(1#)后,溢流现象再次发生,为进一步排除由(1#)循环泵管路因素导致的溢流现象,采取停运(2#)循环泵,发现溢流现象也发生减弱并消失,启用(4#)循环泵,又发生溢流现象,停运(3#)循环泵,溢流现象减弱并消失。明确排除由于单台泵管路内漏导致的溢流。

案例三:脱硫塔3台循环泵运行,密度达(≥1180kg/m3)排浆脱水滤石膏要求,操作人员按要求启用石膏排出泵(内部编号:1#)进行脱水滤石膏工作,约10分钟后发现石膏排出泵出口压力变小(原0.7MPa降至0.2MPa),浆液流量急剧减少,且能从滤布上明显观察到浆液充满大量泡沫。关闭石膏排出泵稍后重启,发现石膏排出泵出口压力、旋流器压力和浆液流量恢复正常,约5分钟后又出现浆液流量急剧减少、石膏排出泵出口压力降低现象,如此重复。为排除由于管路堵塞情况造成的影响,

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