废酸再生单元提高酸浓探究.docx

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

??

?

??

废酸再生单元提高酸浓探究

?

?

?

?

?

??

?

?

?

摘要:介绍延安石油化工厂轻烃中心2万吨/年废酸再生装置的工艺原理,技术特点、影响酸浓的因素及提高酸浓的措施。该装置处理烷基化产生的废酸,经过高温裂解、除尘、氧化、冷却及尾气净化等过程,将烷基化来的浓度为92%的废酸转换为98%的新鲜浓硫酸再送至烷基化装置循环使用,最终尾气达标排放,既保护了环境又节约了成本,达到了可持续发展的目的。

关键词:硫酸浓度水分措施

1装置概述

延安石油化工厂轻烃中心2万吨/年废酸再生单元是烷基化装置的辅助单元,采用湿法制硫酸技术,使用三级反应工艺,实现了二氧化硫转化为硫酸的总转化率超过99.9%。自2019年2月份建成投产,产出硫酸浓度在95.4-96.5%之间,低于设计值≥98%,导致烷基化装置酸耗增大,烷基化装置符合100%(按26.45万吨/年核算),废酸再生单元符合123%(按2万吨/年核算),无法实现烷基化酸消耗、废酸产出酸平衡。其装置均无操作弹性,随时会存在烷基化装置酸失控的情况,存在被迫停工的风险。

2影响酸浓的因素

影响酸浓因素主要来自烷基化装置和废酸再生单元,包括烷基化装置原料带水、烷基化系统内部窜水,废酸再生单元系统水分无法去除、硫酸冷却器泄漏等。

2.1烷基化装置影响因素

2.1.1烷基化原料带水

烷基化原料混合碳四自罐区来进入碳四原料缓冲罐V-101,经加氢反应进料泵P-101A/B增压后经过聚结水过滤器F-101A/B脱水,进入混合碳四聚结器V-103,再进入加氢进料混合器ME-101与氢气在静态混合器中混合,经E-104与脱轻塔底料换热,换热至40-60℃进入加氢反应器。

2.1.2烷基化预处理单元窜水

烷基化预处理单元加氢产物由加氢反应器顶部流出,进入脱轻组分塔T-101,气相经过塔顶空冷器EA-101进入脱轻组分塔回流罐V-102,塔底加氢碳四去脱轻组分塔底/反应进料换热器E-104换热后,经过加氢产品冷却器E-102水冷,送至烷基化反应部分。水冷却器E-102泄漏导致循环水被夹带至烷基化反应器,致使送至废酸再生单元的废酸原料含水量较大。

2.1.3烷基化分馏单元窜水

烷基化分馏单元异丁烷作为烷基化反应的参与物,从脱异丁烷塔顶出来进入烷基化反应器。脱异丁烷塔底重沸器E-401采用1.0MPa蒸汽,E-401管程泄漏,导致蒸汽通过系统窜入烷基化反应器内,同样可增加废酸再生单元的废酸原料水含量。

2.2废酸再生单元影响因素

2.2.1系统水分无法去除

自烷基化装置来的废酸浓度在91-92%之间,在焚烧炉内经过高温裂解后形成富含SO2的工艺气,其中包含的水分在一二级冷凝器内无法去除,导致产出酸浓低于98%。

2.2.2硫酸板式换热器循环水泄漏

废酸再生单元一二冷底部产出浓硫酸温度为260℃,经过板式换热器冷却至30℃后,再输送至烷基化装置使用。因此板换的循环水泄漏与硫酸互窜,也可导致酸浓低于98%。

3提高酸浓措施

提高酸浓最直接有效的办法就是去除系统内部水分,杜绝各系统互窜(或窜水)。

3.1烷基化装置措施

3.1.1加强烷基化原料脱水。自罐区来的混合碳四进入碳四原料缓冲罐V-101进行脱水,经过聚结水过滤器F-101A/B脱水,进入混合碳四聚结器V-103再脱水,脱轻组分塔回流罐V-102脱水。

3.1.2杜绝烷基化反应器系统窜水。确保烷基化预处理单元加氢产品水冷却器E-102、分馏单元脱异丁烷塔底重沸器E-401管束完好不泄漏,杜绝循环水或蒸汽通过系统窜入烷基化反应器内,增加废酸当中的水含量。

3.2废酸再生单元措施

3.2.1反应器氧含量、温度的控制

一级反应器内部的转化实质上是SO2在O2和催化剂在高温的作用下氧化生成SO3的过程,所以一级反应器入口氧含量和温度直接影响一反内部SO2生成的SO3转化率,一级反应器内分为2个催化剂床层,第一层是铂金催化剂床层温度控制大约500℃,SO2转化为SO3的动态平衡将倾向于转向SO3一侧(式1),在高温条件可达到95%以上的转化率的。第二层是钒基催化剂床层,温度大约在450℃左右,有约95%的SO2转化成了SO3(式2),催化床上的工艺反应是放热反应。在反应器中,工艺气通过层间冷却器和催化床后的冷却器进行冷却,从而得到更优化的SO3/SO2平衡(式1)。在反应器中,工艺气的冷却通过熔盐热交换器完成。

(式1)(式2)

3.2.2控制一二级冷凝器温度

冷凝器的作用是将酸增浓的设备,SO3以及气态的硫酸离开反应器通过不锈钢管道,进入发生水合反应(式3)和冷凝的最后的冷却器。为防止冷凝器进口管道形成露点腐蚀,及保护冷凝器内附着的PFA内衬塑料,所以冷凝器的温度T必须控制在一定范围内(285℃>T>260℃

您可能关注的文档

文档评论(0)

木槿流年 + 关注
实名认证
内容提供者

悟已往之不谏,知来者之可追

1亿VIP精品文档

相关文档