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低600MW超临界“W”型火焰锅炉NOx排放的探索与实践
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【摘要】珙县电厂2x600MW超临界W火焰锅炉自投产以来,炉膛出口NOx排放在600-800mg/Nm3,在高负荷时段NOx排放更大。为了降低炉膛出口NOx排放,通过现场不断摸索总结,从控制燃烧各阶段氧浓度、降低燃烧区域烟气温度和维持炉膛温度场均匀等方面将炉膛出口NOx排放降至500-700mg/Nm3,取得很好效果,以供同行参考。
【关键词】:W火焰锅炉;氧浓度;烟气温度;炉膛温度场;NOx排放
一、设备概况
珙县电厂一期为2×600MW超临界机组,煤种为无烟煤,煤质以高灰份、高硫份、低挥发份为主。采用东锅生产的DG-1950/25.4-Ⅱ8型、W型火焰燃烧、分级配风直流锅炉。制粉系统为双进双出正压直吹冷一次风钢球磨煤机,双旋风煤粉浓缩煤粉燃烧器。
珙县电厂脱销系统采用选择性催化还原干法脱硝工艺。BMCR工况下炉膛出口NOx设计值为1100mg/Nm3。投产以来,机组在60%BMCR工况下运行,其炉膛出口NOx排放在600-800mg/Nm3,经常维持在700mg/Nm3左右,在满负荷时段最高排放超过1250mg/Nm3,严重偏离了设计值。为维持环保达标,被迫大量喷氨,引起空预器腐蚀、堵塞,给机组安全、经济运行造成极大压力。
二、原因分析
根据设备运行调整方式、“W”火焰燃烧特点、燃烧器结构及布置方式等方面找出以下几点原因:
(一)配风不够合理
(二)炉膛燃烧区域烟气温度过高,超过1500℃
由于“W”火焰燃烧方式决定了煤粉在燃烧区域有较高烟气温度,这有利于煤粉的着火和燃烧,但过高的温度却有利于NOx的生成。通过观察炉膛燃烧和用测温仪测量炉膛燃烧区域的火焰温度,珙县电厂两台炉即使带60%的负荷,炉膛火焰中心的温度都在1500℃以上,沿炉膛宽度中间区域温度更高,特别是高负荷时更明显,从而产生了大量的NOx。
(三)制粉系统运行方式不合理,造成沿炉膛宽度方向,炉膛温度场分布不均匀
(四)空预器堵塞严重,引起一、二次风压偏低且波动较大,造成炉膛温度场不均匀
由于我厂燃用高硫煤、氨逃逸大等原因,造成空预器腐蚀、积灰堵塞严重。随机组连续运行时间的增加,空预器前后压差随之增加,空预器后一、二次风压偏低,同时因空预器腐蚀、积灰堵塞不均匀,引起一、二次风压大幅波动,造成炉膛发生较强的脉动燃烧,增加NOx的生成。
三、采取措施
针对以上的问题和原因分析,通过不断摸索总结,采取以下几个方面降低炉膛出口NOx排放。
(一)减少着火阶段、燃烧阶段的氧浓度,增加燃尽阶段的氧浓度,降低炉膛出口NOx排放
1、适当关小拱上B、C风挡板。将炉膛宽度两端的B挡板开度关小,即靠近侧墙前后炉膛的三个燃烧器的B挡板(共计12个挡板)开度由50%关至35%,减少着火阶段的氧浓度。C挡板是电动控制,根据煤质及燃烧工况进行调整,原则是沿炉膛宽度两端小,中间大。
2、适当关小拱下D、F挡板。将锅炉的D风挡板开度由35%关小至20%开度。关小D风挡板,避免在煤粉着火后期就送入大量二次风而影响着火,降低火焰中心,同时保证着火后期的缺氧燃烧。在保证煤粉气流不掉粉的情况下减少F挡板开度,使煤粉在燃烧区域仍处于缺氧方式下燃烧。
3、增加拱上燃尽风挡板开度。原单个燃尽风内、外二次风挡板开度均在60%左右,现将单个燃尽风内、外二次风挡板均开至100%,且燃尽风总门开度根据负荷情况在30-70%范围调整改为在60-100%范围调整。通过大大增加了煤粉燃尽阶段的氧浓度,降低炉膛出口NOx排放。
改变配风方式对炉膛出口NOx的影响
参数工况
改变前排放均值
改变后排放均值
工况一360MW
761mg/Nm3
580mg/Nm3
工况二480MW
877mg/Nm3
726mg/Nm3
(二)降低炉膛燃烧区域的平均烟气温度
为降低炉膛燃烧区域的平均烟气温度,主要是降低沿炉膛宽度中间热负荷较高区域的温度。将中间热负荷较高区域投运燃烧器C、F挡板开度增加。配风按沿炉膛宽度方向中间大、两端小原则,同时做到前墙二次风总门比后墙二次风总门开度大10%左右,C、F风挡板开度沿炉膛宽度呈阶梯型布置,要求中间F风挡板开度适当开大,较两侧挡板大10%-20%左右。
改变配风方式对燃烧区温度的影响
参数工况
改变前温度
改变后温度
工况一360WM
1492℃
1418℃
工况二360MW
1522℃
1420℃
(三)合理安排制粉系统及燃烧器的运行方式,减少温度场偏差
1、为维持炉膛热负荷尽量均匀,减少热负荷偏差,在条件允许情况下,480MW-600MW负荷保持六台磨煤机运行,400MW-480MW负荷保持五台制粉系统运行,350MW-400MW保持四台
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