烧结配加硫酸渣的试验研究1.docxVIP

  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

??

?

??

烧结配加硫酸渣的试验研究

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

摘要:本课题旨在通过在昆玉钢铁使用的原料条件下,针对硫酸渣存在的资源优势,通过烧结工艺研究,在保证烧结矿产、质量的前提下,配加部分硫酸渣,降低烧结原料成本,为企业进一步创效。

关键词:硫酸渣配矿结构

1.前言

新疆昆玉钢铁有限公司配置210㎡带式抽风烧结机一台,设计利用系数1.31t/(㎡·h),供昆玉钢铁2座450m3高炉使用;目前受疆内钢铁产能影响,烧结压缩产能,昆玉以现有烧结机配置,结合自身原料条件,不断的优化生产工艺,降低生产成本及工序能耗。

硫酸渣作为一种富含铁元素的二次资源,还含有少量的铜、锌等元素,以及较高的有害元素硫,目前硫酸渣的二次利用率较低。若能通过烧结工艺研究,实现硫酸渣在烧结的应用,将大大降低原料成本,为此昆玉烧结开始配加硫酸渣试验研究。

1烧结配矿方案

通过不同的配矿结构试验,验证了硫酸渣配加比例变化在低硅烧结条件下,烧结矿产、质量变化,寻求在昆玉原料条件下,配加硫酸渣的最佳比例及生产工艺控制参数。

1.1基准期

(1)工艺控制

以不配加硫酸渣烧结作为基准期,配矿基准为:烧结矿SiO2含量5.2~5.4%,碱度1.8~1.9,铺底料厚度20mm~30mm,料层厚度700mm~750mm,点火时间为1.5min,点火温度1100℃,烧结终点温度400℃~460℃,烧结矿FeO含量控制9%~11%,混合料水分7.5±0.2%。

为充分利用内循环物料,降低生产成本,对除尘灰、钢渣、氧化铁皮等物料与一定精粉进行预配料,经配料后称之为混匀料。

1.2试验期

试验期配矿基准仍按照不配加硫酸渣时的配矿基准控制。

本次试验分阶段进行,第一阶段配加硫酸渣2%(配矿结构B),若烧结矿强度好、返矿稳定,稳定生产一段时间后,继续进一步试验;若烧结矿质量变差,相应的进行生产措施调整,待生产稳定后,提高硫酸渣配比至4.5%(配矿结构C),稳定生产一段时间后,提高硫酸渣配比至5.5%(配矿结构D),逐步分阶段验证不同硫酸渣配比下烧结矿质量变化。

1.3基准期与试验期配矿结构、烧结矿指标及工艺参数变化如下:

表1配矿结构(%)

方案

高镁精粉

高镁粗粉

混匀料

进口精粉A

进口精粉B

硫酸渣

高炉返粉

焦粉

石灰粉

石灰石粉

基准期

A

10

12

15

35

10

/

5

3.7

4.6

4.7

试验期

B

11

12

13

35

9

2

5

3.8

4.6

4.6

C

11

11

17

33

6

4.5

5

3.7

4.6

4.4

D

11

11

17

29

9

5.5

5

3.7

4.6

4.2

表2烧结矿成分(%)

方案

TFe

FeO

SiO2

MgO

Al2O3

S

R

ZnO

基准期

A

55.98

10.15

5.33

2.53

1.36

0.023

1.83

0.04

试验期

B

56.18

10.33

5.29

2.47

1.42

0.02

1.83

0.048

C

56.35

10.40

5.33

2.43

1.33

0.024

1.81

0.055

D

56.41

10.32

5.38

2.26

1.35

0.026

1.84

0.063

表3烧结矿物理性能(%)

方案

低温粉化指数RDI+3.15

转鼓指数

40mm

40~25mm

25~10mm

10mm

基准期

A

81.79

79.66

13.33

48.14

27.84

10.69

试验期

B

81.76

78.37

11.03

40.11

38.59

10.3

C

83.13

79.53

18.08

49.62

27.21

5.08

D

78.1

80.43

9.47

77.6

7.9

5.03

表4试验期工艺参数变化

项目名称

烧结机平均负压(kPa)

混合料平均水分(%)

配加硫酸渣之前的工艺参数

12.83

7.41

配加硫酸渣之后的工艺参数

比例2%

13.83

7.83

比例4.5%

13.15

7.92

比例5.5%

12.72

8.12

2试验结果分析

在配加硫酸渣初期,烧结矿质量明显下滑,烧结矿转鼓指数由79.66%降低至76.36%,烧结矿中<10mm的比例由10.69%升高至13.28%,烧结矿质量明显变差,针对质量变差,操作工艺参数调整后烧结矿质量提升,主要采取措施为:

(1)配加硫酸渣期间,适当上调混合料水分

未配加硫酸渣时,烧结混合料水分控制标准为7.5±0.2%,配加硫酸渣初期混合料水分仍按照原标准控制,但硫酸渣水分25.52%,配加硫酸渣后原料中水分增加,操作上采取降低混合料配水量,烧结负压由12.83kpa提高至14.45kpa,料层降低,经对混合料粒度进行检测发现,混合料中<3mm

文档评论(0)

155****0304 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档