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烧结配加硫酸渣的试验研究
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摘要:本课题旨在通过在昆玉钢铁使用的原料条件下,针对硫酸渣存在的资源优势,通过烧结工艺研究,在保证烧结矿产、质量的前提下,配加部分硫酸渣,降低烧结原料成本,为企业进一步创效。
关键词:硫酸渣配矿结构
1.前言
新疆昆玉钢铁有限公司配置210㎡带式抽风烧结机一台,设计利用系数1.31t/(㎡·h),供昆玉钢铁2座450m3高炉使用;目前受疆内钢铁产能影响,烧结压缩产能,昆玉以现有烧结机配置,结合自身原料条件,不断的优化生产工艺,降低生产成本及工序能耗。
硫酸渣作为一种富含铁元素的二次资源,还含有少量的铜、锌等元素,以及较高的有害元素硫,目前硫酸渣的二次利用率较低。若能通过烧结工艺研究,实现硫酸渣在烧结的应用,将大大降低原料成本,为此昆玉烧结开始配加硫酸渣试验研究。
1烧结配矿方案
通过不同的配矿结构试验,验证了硫酸渣配加比例变化在低硅烧结条件下,烧结矿产、质量变化,寻求在昆玉原料条件下,配加硫酸渣的最佳比例及生产工艺控制参数。
1.1基准期
(1)工艺控制
以不配加硫酸渣烧结作为基准期,配矿基准为:烧结矿SiO2含量5.2~5.4%,碱度1.8~1.9,铺底料厚度20mm~30mm,料层厚度700mm~750mm,点火时间为1.5min,点火温度1100℃,烧结终点温度400℃~460℃,烧结矿FeO含量控制9%~11%,混合料水分7.5±0.2%。
为充分利用内循环物料,降低生产成本,对除尘灰、钢渣、氧化铁皮等物料与一定精粉进行预配料,经配料后称之为混匀料。
1.2试验期
试验期配矿基准仍按照不配加硫酸渣时的配矿基准控制。
本次试验分阶段进行,第一阶段配加硫酸渣2%(配矿结构B),若烧结矿强度好、返矿稳定,稳定生产一段时间后,继续进一步试验;若烧结矿质量变差,相应的进行生产措施调整,待生产稳定后,提高硫酸渣配比至4.5%(配矿结构C),稳定生产一段时间后,提高硫酸渣配比至5.5%(配矿结构D),逐步分阶段验证不同硫酸渣配比下烧结矿质量变化。
1.3基准期与试验期配矿结构、烧结矿指标及工艺参数变化如下:
表1配矿结构(%)
方案
高镁精粉
高镁粗粉
混匀料
进口精粉A
进口精粉B
硫酸渣
高炉返粉
焦粉
石灰粉
石灰石粉
基准期
A
10
12
15
35
10
/
5
3.7
4.6
4.7
试验期
B
11
12
13
35
9
2
5
3.8
4.6
4.6
C
11
11
17
33
6
4.5
5
3.7
4.6
4.4
D
11
11
17
29
9
5.5
5
3.7
4.6
4.2
表2烧结矿成分(%)
方案
TFe
FeO
SiO2
MgO
Al2O3
S
R
ZnO
基准期
A
55.98
10.15
5.33
2.53
1.36
0.023
1.83
0.04
试验期
B
56.18
10.33
5.29
2.47
1.42
0.02
1.83
0.048
C
56.35
10.40
5.33
2.43
1.33
0.024
1.81
0.055
D
56.41
10.32
5.38
2.26
1.35
0.026
1.84
0.063
表3烧结矿物理性能(%)
方案
低温粉化指数RDI+3.15
转鼓指数
40mm
40~25mm
25~10mm
10mm
基准期
A
81.79
79.66
13.33
48.14
27.84
10.69
试验期
B
81.76
78.37
11.03
40.11
38.59
10.3
C
83.13
79.53
18.08
49.62
27.21
5.08
D
78.1
80.43
9.47
77.6
7.9
5.03
表4试验期工艺参数变化
项目名称
烧结机平均负压(kPa)
混合料平均水分(%)
配加硫酸渣之前的工艺参数
12.83
7.41
配加硫酸渣之后的工艺参数
比例2%
13.83
7.83
比例4.5%
13.15
7.92
比例5.5%
12.72
8.12
2试验结果分析
在配加硫酸渣初期,烧结矿质量明显下滑,烧结矿转鼓指数由79.66%降低至76.36%,烧结矿中<10mm的比例由10.69%升高至13.28%,烧结矿质量明显变差,针对质量变差,操作工艺参数调整后烧结矿质量提升,主要采取措施为:
(1)配加硫酸渣期间,适当上调混合料水分
未配加硫酸渣时,烧结混合料水分控制标准为7.5±0.2%,配加硫酸渣初期混合料水分仍按照原标准控制,但硫酸渣水分25.52%,配加硫酸渣后原料中水分增加,操作上采取降低混合料配水量,烧结负压由12.83kpa提高至14.45kpa,料层降低,经对混合料粒度进行检测发现,混合料中<3mm
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