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工艺事故质量分析
一次清洗:
1.现象描述:
制绒后硅片厚度很薄在160um以下且硅片表面“小雨点”很多,导致硅片报废
原因分析:
此类事故发生时多在新配液时,主要原因是上一位员工在配氢氧化钾和硅酸钠后,由于
吃饭或其它原因把操作交给另外一位员工,后面的员工上岗后没有加异丙醇就直接上料,从
而造成事故。
事故总结:
新配液时,由于更换操作员而导致没有加异丙醇,出现工艺失控。建议新配液时有一位
员工独立完成。
2.现象描述:
配液过程中导致溶液溢流致设备和地面,使地面受损。
原因分析:
配液过程中,忘记关补水开关。
事故总结:
加强员工的责任心。
3.现象描述:
制绒过程中,偶尔出现整篮硅片表面“小雨点”很多,在二中心曾出现一篮硅片大半部
分硅片已经制绒,而上部的少部分硅片还没有制绒。
原因分析:
制绒槽制绒过程中等待上料的时间过长,导致异丙醇挥发过量,溶液中异丙醇含量少造
成的。二中心出现的少部分硅片还没有制绒,是由于制绒槽制绒过程中等待上料的时间过长,
造成液位低于液面而造成。
事故总结:
制绒过程中要注意观察工艺槽的液面,避免液位低于硅片上沿。如果制绒槽制绒过程等
待上料的时间过长,需适量多补加异丙醇,或者排液后重新配液。加强员工的责任心,注意
观察制绒过程中的异常情况。
4.其它:
配液过程中,加NaOH,HF,HCl方法不当,且没有佩带防护用具,使液体溅到衣服或
皮肤上。机械臂挂钩松动,提篮时花篮偏移导致翻篮。二线设备在手动打到自动时,若2
号机械臂在11号槽,且11号槽时间已经到时,按复位开关将会导致2号和3号机械臂相撞。
槽内的挡板螺丝松动,机械臂放篮时,花篮碰到挡板,导致花篮倾斜。
5.现象描述:
电池效率出现批量整体性降低。
原因分析:
将清洗工序的重新清洗后,再投产,效率恢复正常,可能存在的原因有:
检查花篮发现,花篮已经破损;喷淋槽槽盖中的活塞被腐蚀,有铁锈溶液调入喷淋槽中
污染了硅片。
总结:
重视和加强工艺设备卫生检查,提高员工的洁净度意识;对有铁制品的设备要格外小心,
避免因其破损而污染硅片。
6.现象描述:
检验后的硅片被重新放入原硅片盒内,和正常片一同转入扩散工序。
原因分析:
员工对硅片的洁净度认识不够,工艺卫生的培训和宣传力度不够。
总结:
重视工艺卫生培训,提高员工的洁净度意识。
7.现象描述:
甩干后的洁净硅片,长时间停留在清洗间内,没有及时转入扩散工序。
原因分析:
员工对空气的洁净度认识不够,认为空气对硅片表面的洁净度没有影响,工艺卫生的培
训和宣传力度不够。
总结:
重视工艺卫生培训,提高员工的洁净度意识。
8.其它:
槽内的挡板螺丝松动,机械臂放篮时,花篮碰到挡板,导致花篮倾斜压篮。甩干机的密
封圈脱落,导致不能甩干。甩干机内放入的片盒有碎片,甩干后会造成更多的碎片。甩干机
氮气管脱落,导致不能甩干。甩干机内的皮带脱落,导致不能甩干。
扩散:
1.事故现象:
方块电阻偏小
事故原因:
更换片源,由于炉管温度漂移,当前工艺已经不适用。设备故障,舟无法退出,舟在炉
管的滞留时间过长。环境温度变化,气流变化。
事故总结:
为了避免事故发生,更换片源时,必须先做少量的跟踪试验,调试好后方可批量生产,
工艺运行时,工序长必须密切注意设备运行情况,及时找工程人员维修,外围设施工作人员
尽量保障扩散间抽风、环境温度的稳定性。
4.事故现象:
方块电阻偏大
事故原因:
更换片源,由于炉管温度漂移,当前工艺已经不能使用。设备故障,石英门损坏或没有
关紧。环境温度变化,外围尾气抽风变化,气流不稳定。设备加热速度太慢,无法达到工艺
温度。炉管清洗后,设备没有安装到位。设备或软件故障,工艺工程中出现扩散小氮(三氯
氧磷)断气。
事故总结:
为了避免事故发生,应该在更换片源时,必须先做少量的跟踪试验,调试好方可批量生
产。工艺运行时,工序长必须密切注意设备云行情况,及时找工程人员维修。工序长必须密
切关注扩散间抽风与环境温度变化,及时反映给领班,同时外围设施工作人员尽量保障扩散
间抽风,环境温度的稳定性。
二次清洗:
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