工艺事故分析.pdfVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

工艺事故质量分析

一次清洗:

1.现象描述:

制绒后硅片厚度很薄在160um以下且硅片表面“小雨点”很多,导致硅片报废

原因分析:

此类事故发生时多在新配液时,主要原因是上一位员工在配氢氧化钾和硅酸钠后,由于

吃饭或其它原因把操作交给另外一位员工,后面的员工上岗后没有加异丙醇就直接上料,从

而造成事故。

事故总结:

新配液时,由于更换操作员而导致没有加异丙醇,出现工艺失控。建议新配液时有一位

员工独立完成。

2.现象描述:

配液过程中导致溶液溢流致设备和地面,使地面受损。

原因分析:

配液过程中,忘记关补水开关。

事故总结:

加强员工的责任心。

3.现象描述:

制绒过程中,偶尔出现整篮硅片表面“小雨点”很多,在二中心曾出现一篮硅片大半部

分硅片已经制绒,而上部的少部分硅片还没有制绒。

原因分析:

制绒槽制绒过程中等待上料的时间过长,导致异丙醇挥发过量,溶液中异丙醇含量少造

成的。二中心出现的少部分硅片还没有制绒,是由于制绒槽制绒过程中等待上料的时间过长,

造成液位低于液面而造成。

事故总结:

制绒过程中要注意观察工艺槽的液面,避免液位低于硅片上沿。如果制绒槽制绒过程等

待上料的时间过长,需适量多补加异丙醇,或者排液后重新配液。加强员工的责任心,注意

观察制绒过程中的异常情况。

4.其它:

配液过程中,加NaOH,HF,HCl方法不当,且没有佩带防护用具,使液体溅到衣服或

皮肤上。机械臂挂钩松动,提篮时花篮偏移导致翻篮。二线设备在手动打到自动时,若2

号机械臂在11号槽,且11号槽时间已经到时,按复位开关将会导致2号和3号机械臂相撞。

槽内的挡板螺丝松动,机械臂放篮时,花篮碰到挡板,导致花篮倾斜。

5.现象描述:

电池效率出现批量整体性降低。

原因分析:

将清洗工序的重新清洗后,再投产,效率恢复正常,可能存在的原因有:

检查花篮发现,花篮已经破损;喷淋槽槽盖中的活塞被腐蚀,有铁锈溶液调入喷淋槽中

污染了硅片。

总结:

重视和加强工艺设备卫生检查,提高员工的洁净度意识;对有铁制品的设备要格外小心,

避免因其破损而污染硅片。

6.现象描述:

检验后的硅片被重新放入原硅片盒内,和正常片一同转入扩散工序。

原因分析:

员工对硅片的洁净度认识不够,工艺卫生的培训和宣传力度不够。

总结:

重视工艺卫生培训,提高员工的洁净度意识。

7.现象描述:

甩干后的洁净硅片,长时间停留在清洗间内,没有及时转入扩散工序。

原因分析:

员工对空气的洁净度认识不够,认为空气对硅片表面的洁净度没有影响,工艺卫生的培

训和宣传力度不够。

总结:

重视工艺卫生培训,提高员工的洁净度意识。

8.其它:

槽内的挡板螺丝松动,机械臂放篮时,花篮碰到挡板,导致花篮倾斜压篮。甩干机的密

封圈脱落,导致不能甩干。甩干机内放入的片盒有碎片,甩干后会造成更多的碎片。甩干机

氮气管脱落,导致不能甩干。甩干机内的皮带脱落,导致不能甩干。

扩散:

1.事故现象:

方块电阻偏小

事故原因:

更换片源,由于炉管温度漂移,当前工艺已经不适用。设备故障,舟无法退出,舟在炉

管的滞留时间过长。环境温度变化,气流变化。

事故总结:

为了避免事故发生,更换片源时,必须先做少量的跟踪试验,调试好后方可批量生产,

工艺运行时,工序长必须密切注意设备运行情况,及时找工程人员维修,外围设施工作人员

尽量保障扩散间抽风、环境温度的稳定性。

4.事故现象:

方块电阻偏大

事故原因:

更换片源,由于炉管温度漂移,当前工艺已经不能使用。设备故障,石英门损坏或没有

关紧。环境温度变化,外围尾气抽风变化,气流不稳定。设备加热速度太慢,无法达到工艺

温度。炉管清洗后,设备没有安装到位。设备或软件故障,工艺工程中出现扩散小氮(三氯

氧磷)断气。

事故总结:

为了避免事故发生,应该在更换片源时,必须先做少量的跟踪试验,调试好方可批量生

产。工艺运行时,工序长必须密切注意设备云行情况,及时找工程人员维修。工序长必须密

切关注扩散间抽风与环境温度变化,及时反映给领班,同时外围设施工作人员尽量保障扩散

间抽风,环境温度的稳定性。

二次清洗:

文档评论(0)

百分卷 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档