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透析洗水平衡及闭路循环的运用
影响洗煤厂洗水闭路循环的因素很多,关键问题有两大类,一是煤泥的充分回收,即煤泥水
固液别离彻底;二是保持洗水平衡。围绕这两点长期以来,科研设计单位和生产厂都从工艺、
设备、管理等方面入手,做了大量卓有成效的工作,但往往由于受设计资料、建设资金、工
艺布置,设备选型、现场管理、生产过程中煤质变化等因素影响,在实际生产运行中不能较
好地到达预期的效果,常出现煤泥不能及时回收,在系统中积聚,洗水浓度增高等现象。导
致限产或停产,洗水不能保持平衡,局部出现较大波动,系统整体呈现膨胀、溢水外排。在
这方面河东洗煤厂经过长期的生产实践,尽管各种条件在不断的变化,但在生产过程中较好
地保持了洗水平衡,清水洗煤和洗水闭路循环收到了预期的效果。
1、煤泥工艺流程
河东洗煤厂设计能力45万吨/年,设计生产时间300d/a、14h/d。1997年投产、目前实际生
产能力已经超过设计能力的10%,入洗原煤为瘦焦煤、精煤作冶炼焦用。采用跳汰分选、直
接浮选联合工艺流程,尾煤采用中心传动耙式浓缩机浓缩,压滤机把关回收,洗水闭路循环,
系统处理能力为107.14t/h,原生煤泥占14%,次生煤泥占9%,总煤泥量为24.02t/h,灰分
30%。主循环水量3121m3/h。
2、煤泥水工艺流程的特点及其效果
2.1、工艺流程设计合理,操作灵活
为克服浓缩浮选的两个缺点,即〔1〕细泥不能从系统中排除;〔2〕水量不易平衡,河东洗
煤厂采用了直接浮选流程,它主要有以下优点:
①作业数减少,流程减化
直接浮选流程取消了起浓缩作用的庞大浓缩设备,因此流程简化,管理方便,并降低基建费
用,减少维修工作量。
②提高煤泥的可浮性
省去了浓缩作业,缩短煤泥在水中的浸泡时间,使煤粒外表流水性提高,增加煤和矸石外表
性质的差异,提高煤泥的可浮性,从而使精煤回收率提高。
③提高煤泥浮选的选择性
采用直接浮选时,由于没有循环煤泥,因此减少了煤泥泵次数,减轻了泥化现象,克服煤泥
选择性差的弊端,也减少了极细粒泥质杂质在煤粒表现覆盖的现象,使煤泥浮选过程的选择
性提高,改善精煤质量。
④提高了其作业效果
由于系统中排除了细泥,降低了洗手浓度,提高了分选效果,减少了清水用量,使水量易于
平衡,取消浓缩作业,可以解决浮选滞后于水洗的现象,使浮选入料的粒度和浓度较为均匀,
提高工时利用率,并可提高过滤作业的效果。
2、2、粗煤泥回收及时,脱水分级效果明显
全部跳汰机溢流均进入双层脱水筛,上层筛孔为13mm,下层13——0.5mm,进入分级设备
的物料大局部小于下层筛孔,故需进行分级的物料量大大减少,可以提高脱泥筛的脱泥效率。
进入双层筛下层水量很大,到达302.78T/h,易将下层筛网上物料外表的细泥冲走,减轻细
泥对精煤的污染,我厂原煤细级别含量较多,且灰分较高,-0.125mm含量达28%〔占煤泥
量〕,灰分达14.5%。为能更好地保证精煤质量,减少精煤污染,操作时在脱水筛和脱泥筛
上特制上了必要的喷水,整个水洗局部采用水力分级设备、煤泥筛下水进入旋流器入料池,
起到一定缓冲作用,再由入料泵打入T—X—350×6的旋流器组,旋流器组底流进入脱泥筛组
成小闭路的方式回收粗煤泥。
2、3、保持洗水平衡,实现清水洗煤
为实现清水洗煤,在不断的生产实践过程中,逐步探索,对工艺环节中的关键设备进行改造,
为进一步实现洗水闭路循环提供了必要的条件。
a、对煤泥脱水筛筛板的固定方式进行了改造,使筛板稳固从而控制跑粗现象,完全实现了
筛分机严格控制粒度的特性,对弧形筛孔尺寸进行了调整,由原先-0.5mm,调整到-0.45mm
从而更加有效地保证了漏粗料现象,对防止物料循环次数,保证循环水浓度起到一定作用。
B、改变絮凝剂的添参加料点,提高了浓度、澄清效果
絮凝剂添加桶原设计在循环泵房添加,但其絮聚效果不明显,溶解不均匀,活性下降,影响
其使用效果。为了充分发挥絮凝剂的使用,加速煤泥水体系中煤泥颗粒的沉降速度,必须在
絮凝剂在煤泥水体系中充分分散,把絮凝剂搅拌桶改到浮选尾矿位置处,加强加药点管理并
调整搅拌,使充分分散,落到尾矿充分混合,在尾矿管中的快速流动起到搅拌和分散作用,
进入浓缩机后即开始絮凝沉降,通过改变其加药点,使之更均匀地和整个矿浆混合,提高了
药剂效能。
C、压滤机充分回收,实现清水洗煤
洗煤厂采用两台XMZ—340/1500压滤机回收煤泥。滤饼水分为23%滤液根本是清水,作为
煤泥充分回收、洗水闭路循环的把关设备,我厂特别
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