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化工试验爆炸事故

案情回放

2004年12月26日,位于常州市武进区横山桥镇的春江

公司生产车间一台1500L的反应釜正在进行化学品试验生产,

上午9时30分许,车间负责人兼反应釜操作工安排人员往反应釜

内加入亚磷酸,约12时反应釜开始升温,炉内温度升至120℃

时开始滴加乙酸酐,1时30分许,反应釜突然发生爆炸。周围的

人们只听到轰隆一声巨响,顿时火球喷涌,天摇地动,浓烟滚滚,

车间的玻璃全被震碎,灰尘和化学品微粒弥漫了整个厂区,发出难

闻的气味。一些紧张惊恐的目光看到车间门口倒下二名衣着所剩无

几的女工,只听得二人声嘶力竭地喊着,“我看不见了”!“痛死

了”!不知谁说:“还有人在里面,”人们冲进被浓厚烟雾笼罩、

尚存明火燃烧的车间里,只见一工人半侧身倒在车间门角边不能动

弹,身上衣服基本被烧光。不久,警车、救护车、消防车呼啸而来,

3名受伤员工先后被送住镇医院,又转送至常州市第一人民医院,

经医生多方抢救无效,3人先后死亡。死者为33岁的技术工人、

34岁的进料工和31岁的勤杂工。

春江公司是一个村办化工厂,对于公司经理杨志伟来说,发生

爆炸完全是意外。试验新产品竟然把人命也搭上了,他百思不得其

解。厂里经常使用一种化学制剂羟乙基叉二膦酸(HEDP),HE

DP是一种水处理剂,即缓蚀阻垢剂。过去,这种化工原料一直在

外在购买,为了节约生产成本,厂里决定由自己生产。公司技术人

员从电脑公共资料网上下载了HEDP的生产工艺,根据该提示,

厂里组织技术人员对工艺流程在试验室里进了30多次试验。试验

顺利提取了HEDP,试验也没有发现什么异常现象。杨经理认为,

HEDP的工艺流程并不复杂,将亚磷酸投入反应釜,再将醋酐酯

抽入高位槽。将三分之一醋酐直接放入炉内。开启负压带气加温到

120℃时,再将剩余的三分之二醋酐平稳滴入反应釜内,温度控

制在120℃。滴液4小时后,保温2小时,将羟基乙叉二膦酸脂

注入,就可以出产品。试验室试验表明,生产HEDP的生产过程

和各种原材料都十分稳定。生产HEDP有二种主要原料,一种是

亚磷酸,厂里用的是纯度为90%的液态亚磷酸,是具有一定腐蚀

性遇水溶解的物质,自身不会爆炸,在化学反应时温度可以由人工

控制,通过温度计就可以知道炉内温度,生产HEDP炉内温度并

不很高,只要控制在120℃以内,如果温度过高就加冷却水冷却。

醋酸酐更加稳定,只有遇到明火才发生燃烧。

在由技术人员对该工艺流程制定了一套操作规程后,杨经理决

定进行中试。所谓中试,就是在生产车间进实验生产,但只投半炉

料,试验如果成功,证明生产工艺成熟,就可以投满料批量生产。

为了确保试验和生产取得成功,厂专门购买了新锅炉。新锅炉的冷

凝管上装了软接头、防爆膜,如果炉内压力过大,温度超标,软接

头和防爆膜就会冲破达到减压目的。杨经理还担心自己厂里人对新

化工设备了解不多,专门请了一家老化工厂企业有经验的技术工人

帮助安装设备。接受中试任务的是该厂车间负责人兼反应釜操作工

杨忠良,这也算是厂里的“高材生”了,因为他受过化工专门培训,

是取得化工操作上岗证的技术工人。中试,就这样在杨经理的精心

安排下开始了,第一炉、第二炉,都顺利过关,然而,一场突如其

来的死亡三人的重大灾难还是没有避免。杨经理并不知道事故的真

正原因。

责任认定

首先是人为的不安全行为。该厂试验人员和操作工未掌握HE

DP的生产工艺及相应的事故应急处理预案,盲目蛮干,自定操作

参数和操作条件进行中试生产,造成釜内气相物质和体积不稳定,

从而产生大量气体从气相管道快速排出,气体流速加快,产生静电

火花而引发事故。

其次是试验设备处于不安全状态。春江公司HEDP中试装置

采用的是搪瓷玻璃反应釜和聚丙烯管道,整个装置未配静电导除设

施。当釜内气相中酸乙酐及其热分解物及空气组成的混合气体达到

爆炸极限范围,而在操作条件波动时产生的气体量迅速增加,通过

取聚丙烯管道时产生静电,静电积聚后产生静电火花,引爆混合气

体,导致事故发生。事故的间接原因是:HEDP产品在生产装置

上进行中试未经专家进行安全论证或评价,工艺流程未经规范设计,

缺乏详细的试产方案及完整的安全操作规程和事故应急预案。公司

对员工的安全教育、培训不到位,现场安全管理不到位。公司上到

经理,下到操作工对化工反应操作专业知识掌握不够,对HEDP

产品化学反应特性和中试原料理化

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