平衡型集装式机械密封失效的影响因素分析.docx

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平衡型集装式机械密封失效的影响因素分析

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摘要:在某矿选煤厂煤泥水处理系统中,矿浆泵是煤泥水输送的主要设备,泵密封性能的好坏直接影响着设备运转的可靠性。某矿选煤厂现用泵普遍采用软填料(盘根)密封,由于其固有的特性,在实际生产中泵在短期内就会出现泄漏情况,不仅造成现场环境污染,还需要经常更换盘根、轴套等配件,从而增加配件成本,也增大了职工的劳动强度。因此采用新式泵密封结构,改善现场环境,创建零泄漏工厂势在必行。基于此,本文主要对平衡型集装式机械密封失效的影响因素进行分析探讨。

关键词:平衡型;集装式机械密封;失效;影响因素

1、前言

企业生产线“跑、冒、滴、漏”,是从事化工制程技术人员一直致力于改善的方向。如何以先进的技术,持续不断的提升生产线设备的各项运行指标,以期达到获得最大经济效益和社会效益,最大限度的减少环境污染,杜绝生产线“跑、冒、滴、漏”及无序排放,个人认为,一是有序导入ISO-14000环境管理体系、OHSAS-18000安全卫生管理体系,强化环、安、卫管理,二是在技术上寻求密封技术的提高和改善,以最前沿的密封技术、最有效的成本控制,达到最佳的环境保护,实现安全生产。

2、A-3310A/B机械密封改善

SAN生产线A-3310A/B泵是美国威肯公司生产的4337P系列齿轮泵,在实际使用过程中经常发生密封失效,严重影响制程的连续稳定性,对安全生产和环境保护造成较大的冲击。工作环境:表1。

表1

表2

2.1原设计故障分析

(1)原设计采用背靠背型双端面非集装式机械密封,两个动环辅助密封为铁弗龙锲形圈,因锲形圈靠压差作用密封,而机械密封腔内压力冲洗腔密封腔外界,故最内侧机械密封很容易失效。

(2)原设计最内侧机械密封静环辅助密封圈为铁弗龙矩形圈密封,因铁弗龙弹性较差且接触面大,密封效果不理想。如通过提高弹簧压缩量来提高密封效果,则摩擦副密封面上比压过大,易加速摩擦副磨损,机械密封寿命太短。

(3)原设计内外两个机械密封均单独安装在泵主轴上,因主轴过长且轴颈较大,加工时不易保证两个机械密封安装处的同心度,且为了保护主轴,密封区轴表面进行了硬化处理,动环座上的支头螺丝难以固定,易造成动环座不转现象,从而导致机械密封失效。

(4)原设计内外两个机械密封需现场安装,空间位置狭小,安装、测量精度不高,对维修人员专业素质要求高,不确定因素多,安装误差大,不利于实现标准化作业。

(5)原设计主轴滑动轴承及静环均为普通石墨,易磨损。滑动轴承上的冲洗槽为直槽,单体聚合后不易冲洗掉,从而加速磨损,进而造成主轴轴向及径向窜动过大,使机械密封工作环境不稳定而失效。

2.2新设计改善分析

(1)新设计采用串联式双端面集装式机械密封,动环及静环辅助密封圈为耐单体腐蚀的高弹性全氟醚橡胶O形圈,制造简单、精度高、弹性好、接触面为线密封而效果好、耐腐蚀、耐老化,解决了因辅助密封圈失效而造成的机械密封失效问题。

(2)新设计采用的集装式机械密封,两套机械密封预先组装在一轴套上,再将轴套固定在主轴上。因轴套易加工、同心度高、更换成本低、不需表面硬化,从而解决了因同心度及动环支头螺丝引起的机械密封失效问题。

(3)新设计采用的集装式机械密封,可在机械密封制造厂或车间内预先组装完成。组装、测量方便,降低了对维修人员专业素质的要求,根据作业指导书进行标准化作业,现场安装简单方便,合格率高,解决了机械密封安装效果因人而异的问题。

(4)新设计主轴滑动轴承及静环均为碳纤维增强石墨,耐磨性能大大提高,且滑动轴承上的冲洗槽改为螺旋槽,单体聚合后易清洗,从而保证了主轴旋转精度,减小了轴向和径向窜动,解决了机械密封因工作环境部稳定而失效的问题。

(5)新设计采用蝶状弹簧,弹性好,结构紧凑,受粘着聚合物影响小,工作稳定可靠,解决了机械密封因弹簧工作不稳定而失效的问题,且摩擦副密封面上比压能长期保持在理想范围内,从而大大延长了机械密封的工作寿命。

2.3效果确认

原设计机械密封工作寿命约3~6个月,最短仅1周,检修时需机械维修人员工作2~3天。自采用新设计机械密封后,已连续正常工作30个月无泄漏,更换时仅需工作1天,每年可减少维修费用约18万元。

3、A-3305C/D机械密封改善

SAN生产线A-3305C/D进料泵是美国高质公司生产的3700系列离心泵,在实际使用过程中发现机械密封的工作时间寿命太短,维修成本过高,同时对环安卫也造成较大冲击。工作环境:表2。

3.1原设计故障分析

(1)原设计采用串联式双端面非集装式机械密封,两个动环辅助密封为V形圈,因V形圈靠压差作用密封,而机械密封腔内压力冲洗腔密封腔≈外界,故最外侧机械密封很容易失效。

(2)原设计静环止动销直接插入静环小孔中,因静环为石墨,易存在应力集中现象,启停时及运行过程中的振动都有可能造

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