钻井柴油发电机组油底壳进油故障处理对策.docxVIP

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钻井柴油发电机组油底壳进油故障处理对策

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摘要:柴油发电机组燃油系统采用了电子喷射技术,控制系统采用ECM+CAN总线系统。该机组的功率/体积比值大,适合野外搬迁,大量地配备于钻井队。此次故障排除中,机修工巧用柴油机自身燃油系统的憋压功能,对燃油系统进行憋压测试,快速、准确地找出了燃油泄漏的故障点,值得推荐。

关键词:钻井;燃油系统;柴油发电机;油底壳液面;喷油器故障

电喷柴油发电机组发生油底壳液面不断上升故障,现场操作人员初步分析为机油中进水,经过多方面排查,故障点无法确认。机修厂技术人员经过系统排查,对喷油器进行现场修复,故障排除,机组恢复正常运行。

1某事件发生过程

钻井队施工1号柴油发电机组单独为井场提供电力,机组负载210KW,电流300A,柴油机冷却水温830C,机油压力400kYao18:50左右,正在运行的1号柴油发电机组逐渐发出间断的爆燃声,排气管排间断黑灰烟,机组电压与频率轻微波动。当班的发电工见此情况迅速启动2号机组替换1号机组。1号机组停机后,司机长查看故障诊断代码提示为:7.2,表示该机2号气缸喷油器产生故障,于是从库房里找了一只修复的喷油器替换2号气缸的故障喷油器。喷油器安装好后,启动机组,机组工作恢复正常,随后倒机将其投人使用。10月8日白天,当班的发电工在日常巡检中,发现该机油底壳的机油液面逐渐上升,且机油压力降低,至20:00交接班时,机油压力表降至为360kYa。司机长对此进行了以下的检查:(1)机油油质。检查结果为机油粘度下降,未变质,嗅闻有柴油味;(2)燃油输油泵。检查结果为油封检查孔有泄漏痕迹,无滴漏;(3)水箱散热器水位。检查结果正常,无缺少。根据检查结果,司机长判断油底壳内混人柴油,因未找到明确的故障点,根据经验判定柴油的来源可能是输油泵油封泄漏。

2故障排除过程

司机长更换了该机的燃油输油泵。机组继续带载运行1天后,机油液面继续上升,机油压力降至320kPa。在问题没有得到解决的情况下,司机长又查看了气缸盖罩壳内的燃油通道与喷油器外观,未发现有燃油泄漏现象。

图1柴油机燃油系统图

机修厂技术人员到井排查故障。根据该机组燃油系统的工作流程,机修工采取“手油泵憋压”的方式对整体气缸盖的燃油系统通道进行试漏检查。机修工将气缸盖表面擦拭干净,利用手油泵将柴油机燃油系统的压力加到400kPa,这是燃油溢流阀开启的临界点,稳压10分钟后,观察到该机2号气缸的喷油器与座孔接缝处有燃油渗出,其余部位未见异常。机修工将2号气缸的喷油器拆除下来后,观察到该喷油器的上部0型密封胶圈与胶圈座之间夹杂有金属碎渣,这些金属碎渣导致密封胶圈的密封性能被破坏。

图2压力试验后渗漏出的燃油夹杂金属碎屑的密封圈

机修工清理干净0型密封胶圈槽内的杂物,将喷油器进行复装,并更换了机组的机油与滤清器后,启动柴油发电机组带载投人运行。l0月13日,该机组持续运行2天后,油底壳内的机油液面保持恒定,机油粘度正常,机油压力恒定在400kPa,故障排除。

3故障原因

造成此次故障的原因是:钻井队更换喷油器时,未将喷油器的卫生清理干净,喷油器上部0型密封胶圈与胶圈座之间夹杂有金属碎渣,这些金属碎渣导致密封胶圈的密封性能被破坏,低压燃油由此渗出,最终通过气缸盖回油孔道回流到油底壳,引起机油稀释与液面上升。

4事件分析

(1)此次故障排除中,机修工巧用柴油机自身燃油系统的憋压功能,对燃油系统进行憋压测试,快速、准确地找出了燃油泄漏的故障点,值得推荐。(2)钻井队司机长更换机件时,粗心大意,未将夹杂在密封胶圈槽内的杂物清理干净,造成故障复杂。(3)油底壳漏油故障排除中,司机长若考虑到更换喷油器前后的对比,即可快速地纠正错误,排除故障。由此可见,排除故障应联系参考机组近期的运行状态、保养内容、换件质量等因素,这样可以在排除故障中做到事半功倍的效果。

5预防、纠正措施

(1)严格落实备件存放条件,保证存放的备件完好、清洁;(2)加强零、部件更换的培训学习,确保零、部件更换的一次性合格率;(3)加强操作人员业务学习,提高自身的故障判断、排除能力;

6故障排除原则与技巧

(1)故障的诊断原则。诊断故障时,应遵循以下原则:结合原理,分析结构。根据现象结合原理、构造,辨别故障的方向与范围,方便查找;由现象到本质,根据故障的表象,判定出其故障范畴,正确区分后,重点查找,有的放矢;由表及里,先易后难,故障原因很多,最终只有一个是唯一原因,应花费最短时间,最少精力,坚持由表及里,先易后难的原则;按系统分段,有些故障排查起来很麻烦,但是如果将某一个系统按照分段分节的方法进行,就能够起到事半功倍的好效果。

(2)故障诊断的步骤

1.部分停止法。所谓部分

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