提高无纺布产品质量稳定性的优化操作.docx

提高无纺布产品质量稳定性的优化操作.docx

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

??

?

??

提高无纺布产品质量稳定性的优化操作

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

摘要:根据聚丙烯装置生产无纺布专用料的运行情况,分析影响无纺布产品质量的因素,优化日常生产操作以稳定和提高无纺布产品质量。

关键词:聚丙烯;无纺布专用料;质量;稳定性;操作

青岛炼化20万吨/年环管法聚丙烯装置,采用国产化第二代环管聚丙烯工艺技术[1]。使用固体过氧化物降解剂,可控流变(CRPP)方案生产无纺布专用树脂牌号PPH-Y38Q。生产期间产品熔融指数波动较大,质量稳定性差,且在转产、生产过程中,挤压造粒机易发生停机事故。本文就如何控制产品质量和提高产品质量稳定性进行分析探讨。

1.概述

聚丙烯专用纤维料的生产方法主要有过氧化物降解法(CRPP)和氢调法。本装置生产采用过氧化物降解法,在生产扁丝料的基础上,挤压造粒阶段添加过氧化物降解剂作为分子量调节剂,与高分子聚丙烯中的长链分子反应降解为短链,降低分子量的同时使聚丙烯的分子量分布变窄,得到高熔融指数、窄分子量分布的产品[2]。特点是避免了反应器轴流泵因高氢气浓度造成的汽蚀,另外可避免挤压造粒机组高熔融指数时的开机困难。但过氧化物可能会引起VOC增多,产品异味,黄色指数上升,且产品的熔融指数稳定性较氢调法差。

2.影响产品质量的因素

2.1原料丙烯的质量

本装置原料丙烯为催化裂化气体分馏而得。原料丙烯质量总体指标是符合工艺要求的,但个别杂质如硫、水含量的波动,在上游装置开停工或生产波动时,会超出工艺要求。产生的后果除了造成生产波动、催化剂消耗偏高外,对聚丙烯产品的等规度、灰分等也会产生较大的影响。

数据表明H2S含量对催化剂活性和等规度均有较大影响,4-5ppm的H2S即可使催化剂活性降至70%,等规度降至96%;20ppm的H2S即可使催化剂活性降至30%,等规度降至92%以下。

原料中的CO2、H2O、H2S、O2等杂质,与烷基铝发生反应,当有害杂质含量高,为了消除原料中有害杂质对催化剂的破坏作用,必须多加活化剂,结果会使产品中灰分有所增加。

2.2降解剂加入量

过氧化物固体改性颗粒,作为分子量调节剂,与高分子聚丙烯中的长链分子反应降解为短链,降低产品分子量的同时使分子量分布变窄。

过氧化物的加入量是生产无纺布专用料PPH-Y38的关键,通过加入过氧化物,让熔融指数在短时间内升至38g/10min。因此,过氧化物的加入量必须精确控制。一旦固体降解剂系统发生波动,过氧化物加入量过大,切粒机极易发生缠刀、垫刀、管线堵塞现象。降解剂的批次问题还可能会引起VOC增多,产品异味,黄色指数上升。

2.3在线融指仪的偏差

在线融指仪采用实时流变计进行熔融物测量。它是一种连续测量毛细管流变计,用于监控并检查在挤压机内的熔融物。流变计可将测量的抽出熔融物回料到闭合回路的工艺流程中。回路容积流量叠加在际测量流量上,便可连续地向毛细管供应新的熔融物。

正常生产中,参考在线融指仪指数变化,及时调整降解剂的加入量,以保证产品熔融指数的稳定。但在线融指仪的显示值与化验分析结果存在偏差,尤其在转产过程中,挤压机内的物料融指发生变化,在线融指仪的分析值存在滞后,导致融指的偏差。经常存在成品样熔融指数低于在线融指仪显示值,导致控制的偏差。

2.4挤压造粒系统的生产工况

2.4.1抽吸系统的调节

挤压造粒系统内的抽吸系统为集中抽吸系统,它将下列各排放点的添加剂和PP粉料收集并过滤,将气体排入大气:

(1)来自聚合物和各添加剂计量秤及M802尾气;

(2)来自各添加剂加料器Z801A/B/C/D/E/F的尾气;

(3)来自挤压机进料斗Z802的尾气。

设该系统的目的在于避免因N2和粉末引起的工作区污染,但抽吸系统的抽吸量过大也会造成产品黄色指数的不合格。

2.4.2转产过程挤压机停机

2019年挤压造粒机共停机14次。其中有11次发生在转产、生产无纺布专用料PPH-Y38Q期间,包括转产前的主动停车。在挤压切粒机正常运行过程中的垫刀主要发生在牌号切换和降解剂大幅波动或失量时。分析原因是聚合物熔指在短时间内发生大的变化,造成挤压机筒体内聚合物流速过快,导致短时间内不能保持充满状态,从而使一部分模孔不能正常出料,切粒水冲入模孔,等到该部分模孔出料时,高温的聚合物与水结合产生爆破现象,从而造成垫刀,进而使切粒机扭矩高而停车[3]。另外由于出料不稳定,部分的模孔“冻住”堵塞,则造成剩余模孔出料速度快,也可能导致垫刀而切粒机扭矩升高停车。

挤压机频繁开停车,不仅导致过渡料的增加,转产过程也会导致产品融指的波动,产生拖尾料、大小粒等,不利于产品质量的稳定[4]。

3.提高产品质量的优化操作

随着市场对聚丙烯需求的不断增加,聚丙烯的生产规模也在不断扩大,因此,通过优化日常操作,来保证产品质

文档评论(0)

135****1100 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档