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川中地区蓬莱1井超高压气水层的安全钻井技术
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摘要:川中地区蓬莱1井在第四次开钻钻进过程中,用密度1.97g/cm3的钻井液钻至下三叠统嘉陵江组嘉二段,遇高压气水显示,用密度2.14g/cm3钻井液压井后仍不能平衡,将钻井液密度逐步加重至2.55g/cm3。由此导致了在钻进过程中泵压高、易粘卡、钻井液性能维护难等问题,同时还出现了起钻灌钻井液困难、溢流、不能正常起下钻等井控问题。针对这些难题,在试验探索的基础上,采用HHH塞封隔技术、超高钻井液密度维护技术、特高压井控技术和加重钻井液防粘附卡钻等技术,最终安全顺利地完成了这口超高压井的钻井工作,并获得高产油气流,取得了超高钻井液密度情况下的钻井经验。
关键词:深井;超深井;密度;钻井液;钻井技术;四川;中
????四川盆地川中地区蓬莱构造钻井较多,钻井时间较早,但多为20世纪60年代完成的井,且都未钻达下三叠统嘉陵江组地层,所以对嘉陵江组的储层特征等还存在认识上的不足。蓬莱1井是蓬莱构造上的一口风险预探井,井型为直井,设计井深3970m,目的层为须家河组、雷口坡组、嘉陵江组。蓬莱1井于2009年8月26日用Φ444.5mm钻头开钻。2009年11月6日下入Φ177.8mm油层套管至井深3721.45m,层位为嘉陵江组。2009年11月12日用Φ152.4mm钻头、密度为1.97g/cm3的聚磺钻井液(设计钻井液密度为1.97~2.05g/cm3)第四次开钻。2009年11月13日钻至井深3759.08m,层位为嘉二段,见气显示,并发生溢流,后用密度为2.14g/cm3钻井液压井。
1?钻井中出现的问题
???1)?压井后,因一直不能实现井内平衡,钻井液密度分7次逐步由2.14g/cm3加重至2.46g/cm3后,井下基本平衡,恢复钻进。
???2)2009年11月24日用密度2.46g/cm3的钻井液,钻至井深3938.00m,决定完钻。为了井控安全,后将钻井液密度由2.46g/cm3加重至2.48g/cm3进行电测。由于电测时间较长,出于安全考虑,电测中途通井循环后效强烈,关井排后效中发生卡钻。解卡后循环正常,准备起钻。从起钻开始,就一直灌不进去钻井液,钻井液池液面不降反升,起钻中途发展为溢流,井涌,被迫强行下钻(包括关球型防喷器,抢下钻),控压循环,将钻井液密度加重至2.52g/cm3,直至循环正常。起钻前,两次短起下钻,都出现钻井液灌不进的情况,无法起钻。后将密度提高至2.55g/cm3后,循环时又发生井漏,出现了比较严重的复杂情况。
2?原因和难点分析
2.1?对井下不稳定的原因分析
????为何将钻井液密度提至2.52g/cm3后,在循环时井下平稳,短起下钻时钻井液却灌不进去,泵停后不断流,循环后效严重这一情况?分析认为,可能该井在使用超高密度钻井液后井下出现压裂性漏失,几次起下钻波动,引起后效,井漏,又使井下产层通道更加通畅,产层更加活跃。高密度、高黏切钻井液循环压力较高,在循环时,当量钻井液密度可以平衡地层压力,故循环时表现为井下平稳。当停止循环后,循环压力消失,加上起钻时的抽汲作用,井内失去平衡,流体随即流入井筒,导致出现灌不进钻井液等复杂情况。
2.2?钻井液处理的难点
????该井超高钻井液维护处理的主要难点是,网固相含量太高导致的流变性、润滑性及失水造壁性之间矛盾难以协调,在面临盐水浸污染的同时,要完成取心钻进、穿越嘉二段石膏层等作业,钻井液性能维护处理难度很大,主要体现在,超高钻井液维持优良流变性及抗高温能力难度大;超高密度钻井液保持良好润滑性能难度大;含气水层对钻井液性能造成反复破坏;平衡地层压力的密度“窗口”窄,要求对钻井液维护处理更加精细[1~2]。
3?采取的措施与对策
3.1?采用HHH塞封隔技术
????在钻井液密度因井漏不能再进一步上提的情况,为了实现井内平衡,必须堵塞产层通道。考虑到施工风险和保护产层,不宜打水泥封堵,决定采用可解堵的HHH塞进行封堵[13~14]。第一次注入浓度为40%的HHH浆,推入地层8m3,堵漏后,将密度调高至2.49g/cm3,循环时井内平衡,不漏,全烃值较低。但短起时仍然灌不进去钻井液,后下钻循环,后效强烈,并且发现有盐水侵。于是决定再注入HHH浆封堵气水通道,以便进行下步作业。第二次再注入浓度40%的HHH浆,推入地层11m3,关井候堵后,循环正常,短起下钻灌钻井液正常,到底循环,后效可控,达到了封堵气水通道,具备安全起钻的条件。
3.2?钻井液维护处理
????该井超高钻井液维护处理的重点是,维持钻井液优良流变性及抗温能力。该井用重晶石加重,钻井液中固相与液相体积比达1:1,钻井液流变性迅速恶化。使用密度2.48
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