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基于PLC的全自动车丝机控制系统设计
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陆晴储健
摘要:本文主要介绍了以s7-200PLC为控制核心的車丝机的控制系统,对车丝机的工作原理进行了简单的阐述,利用MCGS监控软件对车丝的工作过程进行监控。本系统的车丝机机床具有车丝范围广,精度高等特点。
关键词:PLC;变频器;数控机床;MCGS;
1引言
由于石油钻采业的发展和各油田地质条件的特殊性,油田对石油套管提出很多新要求,促使生产企业进行技术改造和新产品开发,满足用户要求。本系统车丝机机采用管体固定不动,刀盘上的刀具在围绕管体旋转的同时,作X轴(径向)和Z轴(轴向)两个方向运动的加工方式。具有车丝范围广,精度高的特点。
基金支持:天津职业技术师范大学科研发展基金项目(KJ11-24)。
2车丝机工作原理
本机床由一台s7—200PLC(224),一台PC机(用MCGS作为监控软件),两台MR-J2S三菱伺服电机,两台变频器,两个高精度(3600转)编码器和自己开发的频率调制板组成控制核心,其能车20种4分到四寸钢管,包括了英标和美标规定的从4分到4寸的所有钢管。
本系统采用纵向主动横向随动的控制方式。轴向电机,也就是主轴电机由西门子的变频器控制,横向电机由MR-J2S三菱伺服电机控制。权衡了车丝的精度和效率后,最终确定的变频器的建议工作频率如下表2-1所示:(建议的频率是根据理论计算的值,用户可以根据实际的工作需要进行略微的更改)
表2-1变频器的建议工作频率
规格(inch)外径(in)外径(mm)空刀量(mm)罗纹长(in)切削速度(m/min)赫兹数(hz)减速比主轴转速(rpm螺距(in)螺距(mm)
0.50.821450.78233.515065000.0711.81
0.751.127450.79439.0814064670.0711.81
11.333450.98539.8511463800.0872.21
1.251.742451.00939.729063000.0872.21
1.51.948451.02539.47862600.0872.21
22.460451.58239.786362100.0872.21
2.52.973451.57139.755261730.1253.18
33.589451.63439.554361420.1253.18
3.54102451.68439.883861250.1253.18
本系统通过MCGS监控软件操作员可以通过屏幕观察到实时在线运行情况,得到系统的诊断和报警信息,进而调整一系列的加工参数,大大加强了人机交流,更加有利于车丝机的正常运行。如在加工时,在手动控制画面中(如图2-1),能监视到左右主轴的建议转速及实际转速,以及所车的管径及牙数。
图2-1全自动车丝机手动控制画面
3车丝机工作流程
(1)窗口的选择
本车丝机床车丝共分为三个部分,首先是车丝前的准备快进部分。根据钢管厂的实际工作方式,一般情况下,钢管厂会在一段时间里车同一个同一种钢管,所以在每一次换钢管以前都要做以下工作,
在如下的窗口选择钢管标准
在如下的窗口进入管径和牙数的选择界面
在如下的窗口选择管径和牙数
(2)车丝工序
做了以上几步也就做完了准备工作,进入真正的车丝工序,
在实际的车丝过程中,可将车丝分为四个过程1、快进;2、慢进1;3、慢进2;4、快退。
快进是为了提高效率和给车不同的钢管留余量而留的,这步完全是由PLC的包络表发出告诉脉冲指令来控制;慢进1,也就是车丝的核心部分,它是在确定主轴的转速以后,由高精度编码器检测主轴电机的转速,然后根据钢管牙数的不同选择分频比例,经过自制的分频器进行一定分频后,再送给伺服电机,组成一个主从系统,也就是说,横向电机随着轴向电机运动,这样即能保证车丝的精度,又能保证车丝的效率;慢进2,也就是车丝的张刀部分,由于车丝后的钢管要和螺母连接到一起,所以车的钢管不能是剃头的,这就决定了在车完丝以后还有一个边车丝边张刀的过程;快退是为下一次车丝做准备,由于本系统是数控系统,为了保证车丝的精度,要求如下关系:快退的行程=快进行程+慢进1行程+慢进2行程。在多次实验后发现,这完全能实现本车丝机的技术指标,但是,为了防止编码器等数控器件有误差,所以又加了位控系统,也就是说,在每一次快退以后,还有一个找零的过程,这样就保证了车丝的精度。
4总结
车丝机通过几年的生产运行,证明控制系统能满足工艺要求,而且它本身具有很高的可靠性。现对其进行分析研究,将提高对车丝机的理解掌握程度,使它发挥
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