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往复式燃气发电机基于GPC负载控制优化
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摘要:海上某油田配置了一台10.5kV、2600kW往复式燃气发电机,主要为海上综合调整项目供应电力,为了考虑燃气发电机长期安全稳定运行,其功率输出限制为1800kW。燃气发电机主要存在的问题是运行一段时间后,就会发生负载波动,负载波动曲线呈现类似正弦波形态。燃气发电机负载控制由PLC进行调节,内置PID算法,当负载波动时,PLC会自行进行PID调节,但PID调节效果差,经常出现负载曲线波动剧烈,引发燃气发电机敲缸传感器动作,进而发生关停,导致部分负载卸载。经分析,PLC外围负载较多,影响PID执行速度。采用专业的燃气发电机控制模块GPC(GeneratorProtectionController)对燃气发电机负载进行控制,保留PLC其他控制功能,保证了燃气发电机的稳定运行。
一、项目背景及存在问题
1.1、项目背景
某海上油田综合调整项目由两座中心平台和两座井口平台组成,两座中心平台各配备4台7.68MW原油发电机,其中一座中心平台还配置了一台10.5kV、2600kW的燃气发电机。
各发电机出力柱状图
综合调整项目新平台投产的前几年,整个区块新老平台伴生气总量能维持较高的产量,每日产量约8.8×104m3/d,从节能减排、降低开发成本考虑,特设置了一台2.6MW的往复式燃气发电机组,耗气约2.8×104sm3/d,设计预估该区域伴生气可供燃气发电机使用5年左右。但从目前的伴生气总量来看,伴生气可供燃气发电机的运行预期会超过当初的设计年限。该机组以集装箱形式布置在上层甲板。
上甲板集装箱式燃气发电机撬块
目前,综合调整项目冬季负载35.5MW,综合调整项目电网主机运行模式为“6+1+1”模式运行(6台主机运行、1台主机备用、1台主机大修)。自2019年开始,随着油田内水系统设备增加以及老井口平台电力接入,综合调整项目电力负载将升至47MW,综合调整项目电网主机运行模式将调整为“7+1”模式(7台主机运行,1台备用)。
随着负载增加,电网压力将愈来愈大,燃气发电机虽然出力贡献仅为1.8MW,但一旦出现故障关停将对整个电网造成一定冲击,造成部分低压负载及油井卸载,导致原油产量损失。
燃气发电机主要存在的问题是负载波动,PLC反应迟滞,PID不能有效调节,有时波动较大时,会造成燃气发电机故障停机。
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故障现象
自投产以来,燃气发电机出现的故障现象主要有以下四方面:
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MCC间燃气发电机控制盘曾出现过6次燃气发电机加载无反应,解列操作失效等现象。控制盘死机时,无法正常解列,只能采取强制分断发电机断路器,这种情况在近一年内已经出现过3次。运行的过程中,还出现过一次由于PLC死机导致燃气发电机逆功率跳闸,此问题是由于PLC死机造成,自投产以来,出现过2次逆功率保护,这种故障对电网安全造成威胁;
2018年9月后,燃气发电机带载1800KW时,平均不到两周就会有波动,有时候波动剧烈,PID调控不及时,会导致爆震传感器高报,进而发生停机;
负载波动严重负载波动导致停机
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每次波动时,为了延长燃气发电机运行时间,现场采取降载措施。降载100KW后,波动消除,运行两到三天后,又开始波动,降载100KW后,波动又消除,通常降至1200KW,保持两到三天后,负载又发生波动。
当燃气发电机故障停机后,需要用电脑连接燃气发电机PLC,复位各项参数,启机后,逐步加载,对燃气发电机PID进行重新学习。
1.3、故障原因:
综合以上故障现象进行判断,结合PLC网络结构,可以看出,燃气发电机控制屏死机的原因主要是PLC负载过大。
燃气发电机控制盘PLC外围数据读写较多,导致PLC有时反应较慢。PLC主要外设有两个人机交互界面、燃气发电机ESM控制模块、辅机设备的控制和反馈及传感器等。
由于PLC的负载较高,其内置PID执行速度受影响。燃气发电机负载波动时,PLC无法及时执行PID调节,造成燃气发电机负载波动进一步恶化,引起燃气发电机缸头处爆震传感器动作,造成了燃气发电机停机。
综合以上判断燃气发电机PLC网络设计不合理是造成PLC经常死机的根本原因。
PLC网络结构图
二、控制盘优化处理措施:
针对以上原因,现场技术人员决定采取两个解决方案,解决PLC死机问题。已采取的两种解决方案如下:
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针对燃气发电机控制盘进行PLC冗余改造。
本方案主要采用同型号PLC,对燃气发电机控制盘PLC进行了冗余升级改造。对冗余PLC功能进行测试,人为切断主PLC电源时,出现了数据中断,辅CPU不能实时接管程序和IO口,导致机组出现故障停机。尝试缩短主辅PLC切换时间,继续测试两个PLC之间冗余无缝切换功能,辅PLC还是不能实时接管
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