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15万吨年MTBE装置开工小结--第1页

15万吨/年MTBE装置开工小结

一、MTBE装置开工概况

15万吨/年MTBE装置扩能改造于4月26日上午10:00中交并开始进行吹扫气密,4月

27日气密合格后,于当日16:00甲醇进入五个反应器对催化剂进行溶胀,共计使用甲醇110

吨。29日开始对反应器内的溶胀甲醇进行回收处理。由于受后处理系统甲醇精馏塔能力限

制,每小时甲醇回收量最大仅能保持1t/h左右,因此在开工方案中就考虑利用不合格碳四

罐V307、不合格甲醇罐V301及开停工回收罐V315存储反应器R301A、R301D、R302内

溶胀后的甲醇。4月30日10:00,反应器开始进碳四原料(I、II气分碳四),进料28t/h,醇

烯比0.7。16:00化验分析共沸塔底MTBE油中甲醇含量15.34%,R301、R302出口甲醇含

量分别为1.91%、11.23%,由于开停工回收罐V315存储能力有限,为缩短产品合格时间,

于19:00,将反应物料走跨线,切出二级反应器R302。19:15经质检同意T301底走MTBE

产品线送至罐区。5月1日0:00起MTBE产品质量合格,5月2日7:20调度同意新催化气

分碳四料改进装置,逐步提高装置处理量,并将R302逐步切入运行。8:00起,未反碳四物

料中二甲醚超标,18:00起未反碳四中甲醇含量开始超标,5月4日10:00后,甲醇回复到

300mg/kg以下,5月10后,逐渐得到控制在200mg/kg以下。

二、开工过程中的操作调整

1、溶胀甲醇的处理

装置15万吨/年扩能改造之后,催化剂溶胀需要甲醇量110吨左右,而不合格甲醇罐的

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总容积为35m,只可存放30吨甲醇,多余甲醇如果去回收系统回收需要100小时左右,将

会大大延长开工时间。针对这种情况,我们利用改造机会将原装置390#线(不合格中间物

料线)进行整理优化,将含甲醇的中间物料与不含甲醇的中间物料在流程上分开。开工过程

中,首先对反应器内甲醇进行回收处理,同时将停工时退入不合格罐V315内的物料作为共

沸塔垫料。V315抽空后,再将余下的反应器溶胀甲醇压去V315暂时存储。由于V315罐空

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仅为100m,还需要留有余地存储部分开工初期不合格MTBE产品,所以暂不使用的R301B、

R301C内的溶胀甲醇在装置开工正常后再进行逐步回炼处理。

2、开工初期不合格MTBE产品处理

4月30日装置开始进料后,由于催化剂内部还有较多残存的甲醇,处理负荷也只有40%

左右,未反应的甲醇进入共沸塔后超过了碳四--甲醇形成共沸物的最高浓度组成,无法从塔

顶共沸馏出,只能进入塔底,造成塔底MTBE产品中甲醇含量大幅增加,最高达到15.34%。

装置10万吨/年规模时,溶胀甲醇量在40吨左右,催化剂内残存的甲醇也相对较少。此次

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15万吨年MTBE装置开工小结--第2页

改造后由于溶胀甲醇量大,系统残存甲醇量也多,这些甲醇在开工初期绝大部分都要从塔底

带出,造成开工初期不合格MTBE量较多。装置2万吨/年规模设计时的开停工不合格物料

回收罐V315在本次改造时没有扩大,仍只能存放70吨左右的物料,加上之前还储存了部

分溶胀甲醇,所以无法满足开工初期共沸塔底不合格料存放需要。开工过程中,V315罐放

满后,切出R302以减少不合格物料量,同时通过与系统协调,不合格物料直接进入罐区存

放,通过大量置换后塔底甲醇才逐渐合格。从本次开工来看,开工塔底不合格物料量在90

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