注塑机维修实例.pdf

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注塑机维修实例

实例1

故障现象:震雄88T注塑机,大金油路。不锁模,有压力,压力表指针波动大。

故障分析:该机油路,没有锁模阀,锁模由流量阀直接控制。有压力,证明压力阀正常。

排除方法:清洗流量阀。按锁模却开模了。流量阀阀芯装反了。重装,锁模正常,锁模不

抖动了。

实例2

故障现象:压力波动,压力表指针跳动。

排除方法:换比例压力阀,解决了压力波动问题。只能配原装的压力阀。

实例3

故障现象:海达机328T,熔胶时背压太大。

故障分析:熔胶时,松退腔的油经油管和油箱相通,射胶腔这边的油经射胶油管到射胶阀

再到背压阀流回油箱。背压大,与射胶阀和背压阀有关,如果背压阀没问题,则射胶阀的

油没到背压阀,就检查射胶阀。

排除方法:换一个射胶先导阀01-3C4,故障排除。射胶阀一般为3C-12。

实例4

故障现象:山东胜岳1000T注塑机,锁模二板,在顶针时有爬行。

故障分析:锁模油路问题。问客户,了解到不锁模,找人换过锁模阀。

故障处理:换06-3C2的阀,还是一样。观察到锁模先导阀为01-3C2的,后来把射胶的先

导阀先导阀01-3C4拆过来,装上试机动作正常。

实例5

故障现象:后改的伺服,伺服电机异响,宝捷信电脑。

故障分析:电机异响,有可能是驱动器内电机的PID参数没调好,也有可能外部干扰。

处理方法:客户找到改伺服的师傅,他用3V电池给驱动器提供压力速度模拟量信号,电

机无噪音。证明电脑给的模拟量信号有干扰,把电脑输出的压力流量电压信号改为电流信

号输出,加转换板变为电压信号给驱动器,故障排除。

实例6

故障现象:震雄注塑机,AI02电脑,55T注塑机。全自动高压锁模时会报警“锁模没到位”,

手动可以锁模。

处理方法:在时间功能里面,把备用38由1改为5,则正常了。

实例7

故障现象:博创150吨的,压力升不上来,顶针后退不动。伺服机。

处理方法:座退到底时,捅阀芯,顶针还是不动。拆油缸检查,油缸正常。吹油路板上T

孔回油,P孔出油也正常。拆抽芯阀检查,抽芯阀没装阀芯,换一个阀,动作正常,油泵

也不泄油了。

总结:伺服注塑机,压力测试时,电机转速超过120,则表明油路有泄油。

实例8

故障现象:双马900吨,开锁模无动作。

处理方法:先检查开锁模阀,在开锁模时,阀得电正常,排除电路问题。再检查是否卡阀,

阀芯滑动。然后拆了先导阀,先导阀X口不出油,最后改为内控外泄,已正常。

实例9

故障现象:海天160吨注塑机,(蒙德驱动器)马达不能启动,电脑报警:驱动器温度异常。

故障分析:驱动器没启动,不可能驱动器温度过高。

处理方法:把驱动器的报警线抜掉,短接,开马达,接触器不吸合。查出是一个零线松出,

接好。驱动器启动,无报警。驱动器线恢复,电脑无报警。

实例10

故障现象:海天120T。顶针进后,顶针自动退回。客户装机械手后,机械手无法拿产品。

处理方法:检查顶针阀,常位下B通T。换01-3C2的O型阀,故障排除。

实例11

故障现象:海天530注塑机,弘讯电脑,报警,机械安全异常。

故障分析:机器锁模大修时,安全闸板下的接近开关被人拆了,没装回去。

故障排除:观察到,门关上后,输入点1和21点同时亮,在电路板上把1#点与关全门关

21点并联了。故障排除。这个只能是应急这样改,正常还是找到开关装上。

实例12

故障现象:一台普通机,定量泵,整机无动作。

分析:整机无动作,先检查是否有压力。比例压力流量模拟量信号是否有输出。再查压力

阀。听油泵声音,确认油泵是否正常。

故障处理:1,怀疑压力流量模拟量没输出,换电路板,还是没压力。有的机有电流表的,

可以观察电流表指针是否摆动,从而确认电脑是否有压力流量输出。

2,调压力阀,把压力阀上调底压的螺丝调到底,还是没压力。

3,怀疑油箱没油,打开加油口,有雾冒出。证明油泵泵出来了空气,加油后正常。

实例13

故障现象:一台刚买回的二手机,无射胶动作。

故障处理:先检查射胶阀得电正常。射胶不前进,回油不通,拆油管,喷油,可射胶。

把背压阀,熔胶阀,松退阀全拆了,吹气,确定了熔胶油口,原来射胶和松退是一个阀,

熔胶单独是一个阀,且阀的位置也装错了。

实例14

甬江机,弘讯电脑,在系统组态里,控制代码中第4个代码为003时,润滑参数中,自动

延时和润滑总时间给0,润滑泵动作受时间控制,而不是像海天机受压力控制。

实例15

故障现象:1000T震雄注塑机,AI12

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