- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
【知识】托架冲压工艺方案的分析及模具设计
其中,托架作为驾驶室中的重要组成部分,其制件的质量直接影响着驾驶室
左右纵梁总成的装配质量,在车辆制造中占据着一定的地位
因此,对托架的冲压工艺方案进行分析,并优化模具设计具有十分重要的意
义。
一、原有工艺方案存在的问题
该加长托架是F2000驾驶室中的一种零件,原方案成形工艺为:下料一切
边冲孔(切端头、冲4个大孔,底面3个小孔),一切边冲孔压弯(切边,
压90°小边、冲长圆孔和2小孔)。
该制件在生产中一直存在以下质量问题:①压弯角度超差,图纸要求角度
为90°,实测为92°~93°,甚至能达到94°~95°;②OP20工序切边
压形后毛刺较多,必须打磨毛刺;③OP30工序压成U形后两边高度不一
致,相差最大超过2mm,造成两侧孔错位严重,U形开口尺寸为66mm,实
测为70mm,对后续驾驶室左右纵梁总成的装配质量造成了影响。
由于存在以上问题,对该制件冲压工艺进行了分析。
OP10工序分析:该工序主要为切边冲孔,基本无问题。
OP20工序分析:该工序主要包含切边、冲孔、压弯内容,即在1副模具中
要同时实现上述3个工序。机床滑块下行时,上模压料板压住坯料,滑块
继续下行,制件开始成形,同时开始切边、冲孔。
由于压弯时存在一定的侧向力,导致模具的压力中心与机床的压力中心不
重合,在压料力不足的情况下,制件发生了一定的滑动现象,进而导致在
模具下行切边冲孔时凸、凹模之间的间隙发生变化,产生了毛刺,影响了
凹模、凸凹模的寿命。
实际生产中,每生产1500件左右就需要维修一次,大约生产10000件左
右就需要更换一次。此外,由于该压弯模的凸模及凹模采用垂直结构,实
际生产中压弯角度约为93°。
OP30工序分析:在压U形时,一般要求托料块与凹模之间的间隙为滑配,
坯料是固定在托料块上的。如果托料块与凹模两边的间隙过大,则在冲压
过程中因模具中心与机床压力中心不重合导致侧向力生成,进而导致在冲
压过程中坯料随托料块向间隙小的一侧滑动,造成压U形后两边高度不一
致。此外,该工序模具采用弹簧托料,导致托料力不能调整,因此,制件
压形的开口尺寸只能通过更换弹簧调整。
通过以上分析,该制件的主要问题存在于OP20工序、OP30工序。OP20工
序产生的毛刺必须打磨,否则会降低生产效率;OP30工序因侧向力的存在
而造成制件两侧孔边距超差,且因托料力造成压形开口尺寸超差。
二、新工艺方案设计
根据以上分析,对OP20工序进行了相关试验:
①对该模具的压型部分结构进行了改进,将原设计的弹簧更换为重载
弹簧,并增加了弹簧的数量,以此来增加压料力,同时,在模具凹模上增
加了压弯回弹的补偿量。通过试压,最终显示制件毛刺高度有所降低,但
仍然存在,压弯角度超差问题没有得到解决,因此,认定压弯角度不足及
毛刺的存在主要是因工艺不合理导致的。
②将OP20工序拆分。将原切边冲孔压弯工序拆分为两个工序切边冲孔
+压弯(采用通用压弯),拆除压弯凹模镶块,调整好切边冲孔凸模、凸凹
模间隙,生产了约2000件,毛刺基本消除,通用压弯模具压弯角度为90
°,尺寸基本符合公差要求。
根据以上分析,对该制件冲压工艺进行了改进,取消可OP10工序切边冲
孔,改为全封闭落料冲孔,OP20工序采用压弯模压90°角,OP30工序压
U形弯,具体如下。
OP10工序采用落料冲全部孔,原工艺未采用落料冲全部孔的主要原因是考
虑到冲裁力可能超过机床吨位。因此,对改进后的冲裁力进行了计算。其
中,落料周长为1030mm,冲孔周长为907mm,总周长为1937mm,取τ
=0.8,则δb=328MPa,F冲=2477kN(小于3150kN)。可采用JD31-315机
床,
OP20工序采用通用压弯模压弯,结构如图3所示,可保证压弯角度为90
°。
对OP30工序模具进行了以下改进:
①压形凸模与凹模间隙按单面间隙Z取一个料厚,同时,在凸模上制
作出1.5°补偿角,以托料块上定位销定位,凸模上增加2处导正销导
正。
②重新配做托料块,凹模与托料块间隙按滑配控制,二者之间单面间隙小
于等于0.3mm,同时,应注意保证凹模与模座间固定可靠;将模具弹簧托料
机构改为采用机床气垫+顶杆方式托料,通过调整气垫压力来保证U形件
开口尺寸。
文档评论(0)