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【知识】托架冲压工艺方案的分析及模具设计

其中,托架作为驾驶室中的重要组成部分,其制件的质量直接影响着驾驶室

左右纵梁总成的装配质量,在车辆制造中占据着一定的地位

因此,对托架的冲压工艺方案进行分析,并优化模具设计具有十分重要的意

义。

一、原有工艺方案存在的问题

该加长托架是F2000驾驶室中的一种零件,原方案成形工艺为:下料一切

边冲孔(切端头、冲4个大孔,底面3个小孔),一切边冲孔压弯(切边,

压90°小边、冲长圆孔和2小孔)。

该制件在生产中一直存在以下质量问题:①压弯角度超差,图纸要求角度

为90°,实测为92°~93°,甚至能达到94°~95°;②OP20工序切边

压形后毛刺较多,必须打磨毛刺;③OP30工序压成U形后两边高度不一

致,相差最大超过2mm,造成两侧孔错位严重,U形开口尺寸为66mm,实

测为70mm,对后续驾驶室左右纵梁总成的装配质量造成了影响。

由于存在以上问题,对该制件冲压工艺进行了分析。

OP10工序分析:该工序主要为切边冲孔,基本无问题。

OP20工序分析:该工序主要包含切边、冲孔、压弯内容,即在1副模具中

要同时实现上述3个工序。机床滑块下行时,上模压料板压住坯料,滑块

继续下行,制件开始成形,同时开始切边、冲孔。

由于压弯时存在一定的侧向力,导致模具的压力中心与机床的压力中心不

重合,在压料力不足的情况下,制件发生了一定的滑动现象,进而导致在

模具下行切边冲孔时凸、凹模之间的间隙发生变化,产生了毛刺,影响了

凹模、凸凹模的寿命。

实际生产中,每生产1500件左右就需要维修一次,大约生产10000件左

右就需要更换一次。此外,由于该压弯模的凸模及凹模采用垂直结构,实

际生产中压弯角度约为93°。

OP30工序分析:在压U形时,一般要求托料块与凹模之间的间隙为滑配,

坯料是固定在托料块上的。如果托料块与凹模两边的间隙过大,则在冲压

过程中因模具中心与机床压力中心不重合导致侧向力生成,进而导致在冲

压过程中坯料随托料块向间隙小的一侧滑动,造成压U形后两边高度不一

致。此外,该工序模具采用弹簧托料,导致托料力不能调整,因此,制件

压形的开口尺寸只能通过更换弹簧调整。

通过以上分析,该制件的主要问题存在于OP20工序、OP30工序。OP20工

序产生的毛刺必须打磨,否则会降低生产效率;OP30工序因侧向力的存在

而造成制件两侧孔边距超差,且因托料力造成压形开口尺寸超差。

二、新工艺方案设计

根据以上分析,对OP20工序进行了相关试验:

①对该模具的压型部分结构进行了改进,将原设计的弹簧更换为重载

弹簧,并增加了弹簧的数量,以此来增加压料力,同时,在模具凹模上增

加了压弯回弹的补偿量。通过试压,最终显示制件毛刺高度有所降低,但

仍然存在,压弯角度超差问题没有得到解决,因此,认定压弯角度不足及

毛刺的存在主要是因工艺不合理导致的。

②将OP20工序拆分。将原切边冲孔压弯工序拆分为两个工序切边冲孔

+压弯(采用通用压弯),拆除压弯凹模镶块,调整好切边冲孔凸模、凸凹

模间隙,生产了约2000件,毛刺基本消除,通用压弯模具压弯角度为90

°,尺寸基本符合公差要求。

根据以上分析,对该制件冲压工艺进行了改进,取消可OP10工序切边冲

孔,改为全封闭落料冲孔,OP20工序采用压弯模压90°角,OP30工序压

U形弯,具体如下。

OP10工序采用落料冲全部孔,原工艺未采用落料冲全部孔的主要原因是考

虑到冲裁力可能超过机床吨位。因此,对改进后的冲裁力进行了计算。其

中,落料周长为1030mm,冲孔周长为907mm,总周长为1937mm,取τ

=0.8,则δb=328MPa,F冲=2477kN(小于3150kN)。可采用JD31-315机

床,

OP20工序采用通用压弯模压弯,结构如图3所示,可保证压弯角度为90

°。

对OP30工序模具进行了以下改进:

①压形凸模与凹模间隙按单面间隙Z取一个料厚,同时,在凸模上制

作出1.5°补偿角,以托料块上定位销定位,凸模上增加2处导正销导

正。

②重新配做托料块,凹模与托料块间隙按滑配控制,二者之间单面间隙小

于等于0.3mm,同时,应注意保证凹模与模座间固定可靠;将模具弹簧托料

机构改为采用机床气垫+顶杆方式托料,通过调整气垫压力来保证U形件

开口尺寸。

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