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精僧塔的操作
暧塔:指开车时塔内温度低于进料介质温度,如果进料是易结晶
的介质,则进料后温度降低会在内壁形成晶体,还可堵塞小管线,
所以在进料前先用蒸汽将塔内温度升到进料温度以上,主要是
CT61/CT7I/CT72要暧塔。
煮塔:指精储塔(或蒸发器)在运行一段时间后,设备和管道内
部沉积一些高沸点物、结晶体、粘附物等,使换热设备传热不良、
塔板阻力增大、管道流通面减小等。
煮塔就是在精储塔内加脱盐水到正常液位,投用再沸器蒸汽加热
到沸腾,在沸点温度下煮一定时间(30-60分钟),使内部沉积
物溶化,然后停蒸汽排放污水,通常要反更进行2-4次。对于新
设备也可能要煮塔,目的是高温清除油污和粘附物。
1)置换或清洗,
检修后的精谯塔第一次开车要经过氮气置换和脱盐水清洗,目标
是清除内部可能存在的灰尘和固体物,用氮气置换内部的空气,
使内部清洁和建立氮气保护气氛。
2)检查并关闭放空阀和导淋阀系统的所有小阀门,关闭取样阀,
关闭底部液位调节阀。
3)投用顶部冷凝器的冷却水,引蒸汽到再沸器前,疏水备用
4)进料:如介质为高浓度三聚甲醛或甲醛液,必须先“暧塔”后
进料。也可以先进脱盐水开车,待温度升到沸点温度时液位降低
再进料开车操作。进料必须达到正常液位后停止。
5)升温:
确认精循塔已建立正常液位,冷凝器已打开冷却水阀有水流通后,
可以缓慢开再沸器蒸汽阀加蒸汽升温,初始阶段冷凝液从疏水器
前的导淋就地排放,待排放口温度升到冒蒸汽后,关排放导淋,
投用疏水器
6)按各个精储塔的升温速率要求,由主控操作升温到沸点温度。
7)建立回流:
检修后开车过程中,当精馆塔底部温度达到沸点温度时,需
要从精储塔顶部排出不凝性气体,可以在冷凝器的高点排气小阀
处排放,也可以从回流槽顶部排放,直到排出热气体后关闭。
排汽后塔顶温度会快速上升,回流槽应逐渐建立液位,当液位
达3040%时,应启动回流泵(无回流泵的应逐渐开回流阀)建立
回流。
开始时回流液保持70-80%,根据回流槽液位和塔顶温度逐渐
增加。在顶部温度没有正常稳定前保持全回流,不采出,直到顶
部温度正常再采出。
调节回流量的目标是将塔顶温度控制在正常指标范围。
8)调节负荷:
当底部溶液沸腾后,液位将逐渐下降,此时应及时调节进料阀
补充,开始流量小最好是手动调节。
液位上升后及时投用底部液位调节阀,最好投自动稳定液位。
开始时底部采出不合格,只能采到返回贮槽,直到精储塔温度
压力稳定,分析合格才能作产品采出。(如C-T72/CS31等)
当顶部建立回流后,塔温会有所下降,要及时增加再沸器蒸
汽量,保持温度稳定。
当底部液位调节阀打开后,通过进料预热器的温度会上升,蒸发
量将增大,要参照底部液位调节进料量,稳定底部液位。
在精馈塔上、下温度和压力均正常后,用再沸器加蒸汽阀控制
加负荷,目标是将进料量逐渐加到正常值。
正常操作调节
1)力口、减负荷调节,通常用加、减再沸器蒸汽量来调节,在加、
减蒸汽量的同时,按比例加、减进料量和回流量。
正常调节加、减负荷用小幅度分多次进行,每次调节幅度不
大于5%,每次调节后要稳定约10分钟再进行下一次。
2)顶部采出产品中轻组分纯度低的调节,通常采用小幅度增加回
流,适当降低顶部温度可以达到提高轻组分纯度的目标。
对于CT72、CT31、CT61等共沸精储塔来说,顶部温度接近低共沸
点温度,一旦升高,就偏离了共沸组成,增大回流调节效果较差,
可以停下来重新开车。
CT72可以在回流槽加少许脱盐水降低三聚浓度后回流会有效
果。
3)底部采出产品中重组分增多的调节
通常适当增加再沸器蒸汽量有效果,比如CS3I底部CH2O超
高,CT31底部TOX超高,只要增加蒸汽量就会降下来。
但是增加太多会使重组分上移,顶部产品重组分相应增多,
增加蒸汽要适当。
4)精储塔的顶、底压差增大
塔内件损坏会造成压差增大,操作调节无明显效果,只有停
车处理。
正常情况下,压差增大是再沸器加蒸汽过多或进料量超高所
至,另一种特殊情况是溶液起泡或有胶体物质粘结在塔板或填料
上,造成成阻力增大,比如CS31加碱过多生成“糖”,会使压差
增大,并产生拦液带液现象。
发现精储塔压差上升到高于正常值的1.5倍应及时按比例减
进料量和蒸汽量,速度可比正常调节大一些。减到50%无效果则
停车检查。
CS31要适当减少或停止加碱,降低PH操作。
压差不正常时
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