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点火及辅助燃烧控制系统的优化改造--第1页

点火及辅助燃烧控制系统的优化改造

隶属于国家电投集团河北电力有限公司,是河北公司首家建设及运营垃圾焚

烧发电项目的公司。绿燃发电灵寿垃圾焚烧项目规划配置3×400吨/天生活垃圾

焚烧线和1*15兆瓦+1*7.5兆瓦汽轮发电机组。

摘要:结合400t/d生活垃圾焚烧锅炉(不限于此炉型)的点火及辅助燃烧

PLC、DCS控制系统常见问题,本文提供了可供借鉴的解决方案。

一、点火及辅助燃烧器控制系统优化改造的背景

(一)点火及辅助燃烧控制系统介绍

我公司点火及辅助燃烧控制系统主要由一台启动燃烧器、两台点火及辅助燃

烧器组成,可以根据燃料成分的波动对燃烧过程进行及时、有效的调整,以保证

燃料的及时引燃和稳定燃烧。

启动燃烧器主要在锅炉冷态启动时使用,控制回路采用单回路调节。点火及

辅助燃烧器是在锅炉点火时,或当主燃料燃烧热值不能满足锅炉工况需要时投运。

起动时的控制有:燃油喷嘴吹扫,阀位的切换,点火器和燃油喷枪的进退等控制;

正常运行时,通过烟气温度的检测和下一时段蒸汽流量的计算,判断烟气的温度

是否大于850℃,然后来控制是否启动辅助燃烧器和控制加燃油的多少。燃油系

统控制回路采用燃油量为主调节,烟气温度为副调节的二级串级自动控制,从而

保证烟气温度不低于850℃红线值。

燃烧器控制系统通过就地PLC来实现锅炉自动点火的逻辑控制,就地设备的

运行状态通过ProfibusDP通讯反馈给DCS。就地设备主要包括高能点火装置、

气动供油调节阀、供回油气动速关阀、火焰检测器、火焰监视器(火焰电视)、

变频助燃风机等。使用的工作气源两类为:检修用压缩空气、仪表用压缩空气。

(二)点火及辅助燃烧控制系统存在的问题

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(1)火焰检测器是否有火判断不准确

可见光火焰检测器主要用于有焰火焰的监测,能够数码显示火焰强度、脉动

频率,配备冷却风气源为检修用压缩空气,根据预先设定的有火、无火识别标准

自动进行识别后输出是否有火信号。实际使用中出现油泥混合物污染探头光学镜

头组,不能真实判断出有火、无火信号,造成燃烧器点火逻辑误判而出现点火失

败。通过降低火焰强度、脉动频率设定值后,即使能进行燃烧器程控启动,但有

火、无火信号不稳定、燃烧器可靠性降低。使运行人员不能准确判断燃烧器燃烧

状况,从而无法保证炉温控制。

(2)炉膛火焰监视图像不清晰

用于监视炉膛火焰的摄像系统,包括彩色摄像机、高温针孔镜头、调压油水

分离器、推进器、电气控制柜(包含温控器及双绞线收发电缆)等,安装位置处

炉内温度约为800℃,配备冷却风系统,气源使用检修用压缩空气。正常使用时,

炉膛火焰监视图像清晰,但经过一段时间后图像逐渐模糊,须定期停运半小时进

行拆检处理,造成运行人员的燃烧工况监视困难,须频繁现场看火,才能保证及

时进行燃烧调整。

(3)点火枪推进卡顿不到位

点火枪(防爆)气动推进装置通过气缸的运动来实现往复运动,由安装支架、

气缸、电磁阀、防爆行程开关及其撞杆(块)等组成。启动燃烧器位于炉膛尾部出

渣口位置,受落渣高温汽化的蒸汽影响,出现正压飞灰较多,飞入燃烧器点火枪

管,大量积灰造成点火枪卡顿不能推进到位,而出现点火失败。

(4)变频故障停运后无报警、燃烧器投退操作不便

每台燃烧器配备一台可调变频助燃风机,配合气动供油调节阀来调节燃烧所

需风量。变频器为西门子SINAMICSV20系列,接入DCS信号包括运行状态、启

停指令、频率设定、频率反馈,因其无故障信号输出,出现故障跳闸后,不能及

时发

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