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1.1装置概况
1.1.1装置简介
中国石油大连石化分公司有机合成厂化二车间七万吨/年聚丙烯装置采纳原海蒙特公司
的液相本体Spheripol专用技术、国产设计的单环管生产工艺,于1997年9月18日动工建
设、1999年3月31日投料试车并一次开车成功,设计小时生产能力h(2002年9月,车间
对装置进行了扩能改造,目前装置聚合小时生产能力已达h),可生产24种牌号的聚丙烯产
品。
装置的自动操纵系统采纳DCS,即集散操纵系统,对提高产品的质量和产量提供了有力
手腕。
为确保装置的平安生产和爱惜设备,装置设置了联锁系统,以避免事故的发生。
本装置具有工艺流程简单、操作方便、生产效率高及生产进程不脱灰、不产生含催化剂
废水等特点,是目前世界上总生产能力最大的聚丙烯生产工艺。
装置动工以来,七万吨/年聚丙烯装置各技术治理人员和广大职工不断进行技改技措,
优化生产运行,节能降耗,挖潜增效,并取得了显著成效。
七万吨/年聚丙烯装置历年改造情形如下:
1)2000年
a)D201加远传压力表
D201加了一块远传压力表,表号PI211,便于监测P10八、D20一、Z203工作状况。
b)P204出口加蒸汽夹套管
P204出口加一段长的蒸汽夹套管,以使小环管温度TI221在冬季也能达到要求。
c)PK601入口加蒸汽夹套管
PK601入口加二段2米长的蒸汽夹套管,以增加热负荷,保证PK601在冬季的持续运转。
d)蒸汽回凝线改良
增加了一条蒸汽回水凝结线,将小闪线、E503回凝线旁通、E205回凝线旁通、E702回
凝线旁通,D60一、D60二、D603对地排放倒淋,D203伴热倒淋,PK601后上的三段夹套蒸
汽回凝线锁到一路,通过换热器E606冷却后进入蒸汽冷凝液罐D606回收利用,解决冬季蒸
汽直排问题。
e)PI806单元压力操纵改造
PI806单元压力操纵改成PIC805与PV806B协同操纵,节约氮气。
f)D301出料管线增加球阀
D301出料管线上加了一个Dg80的球阀,有两个作用,第一在拆卸LV301时,此阀能够
隔间火炬气;第二,在LV301架桥时,能够泄净D301压力,通过小闪线反顶来解决。
g)E303水系统改造
原设计中,E303壳程利用的介质为P501A/B送的T501内的工艺水。由于T501内的工
艺水中含有细小的聚丙烯粉、油脂等杂质,造成E303壳程及其管线严峻挂壁,致使E303
初热成效很差,水流量大量降低。因此咱们决定将E303水系统进行完全改造。通过工艺改
造,E303水系统流程为:蒸汽冷凝液罐D606作为水系统的缓冲罐,采纳循环泵P604A/B输
送循环水,循环水通过循环水加热器E604用蒸汽加热,通过TIC604自动操纵加热蒸汽进入
E604的流量来操纵温度,温度操纵在80~90℃。循环水流量FIC328由FIC321串级操纵,并
由FIC605协同操纵P604A/B的回流量。加热后的循环水送入E303壳程,与E303管程的丙
烯换热后,回到P604A/B的入口,完成系统的闭路循环。
h)D201出口加冲洗油线
D201出口管线加冲洗油线,能够使Z203处置更完全。
2)2001年
a)D501夹套回凝冷却改造
鉴于D501夹套蒸汽回凝、F50一、F502回凝冬季直排蒸汽而且致使其周围结冰,利用
5月份检修停车机遇,增加了一台换热器。将D501夹套蒸汽回凝、F50一、F502回凝通过
换热器E510冷却后再进入地沟排掉。
b)D-507平稳线改良
原D-507平稳线有一段死角,长时刻细粉积存造成管线堵,使塔溢流带出大量细粉。01
年5月份,进行改造后去掉死角,保证了平稳线的畅通。
c)T502塔顶呼气阀移位
冬季干燥系统循环氮气鼓风机C502呼气阀排气线易冻堵并造成其周围地面结冰。01年
5月份,利用装置检修停车机遇,将C502入口线呼气阀(PIC512)原T502塔顶位置改动
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