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Jz-7型制动机制动区闸缸超限的故障分析与处理.pdf

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Jz-7型制动机制动区闸缸超限的故障分

析与处理

摘要:Jz-7型制动系统是内燃机车常用的制动系统,但在机车试验及应用的

过程中常常出现各类问题。本文针对阶段制动闸缸超限问题进行故障原因分析与

排除,找出根因并成功处理该问题,提出了制动系统类似故障的判定思路及解决

方法。

关键词:Jz-7型制动机;分配阀主阀;作用阀;管路;超限。

1引言

在公司生产的各类干线机车、调车、城轨机车均采用铁路总公司认可的Jz-7

型制动系统。但近期,在制动机整车试验时,出现了一些问题。在机车试验时发

现在制动机制动区及其他位时,闸缸压力有超限的异常情况。

在制动试验时,列车保压泄漏量低于10kPa/5min,工作管保压泄漏量低于

10kPa/5min。但在“阶段制动作用检查”、“过量减压位作用检查”、“紧急制

动作用检查”时均发生了异常。在“阶段制动作用检查”试验中,列车管减压

45-55kPa时,制动缸压力应为90~140kPa,但实际为350-370kPa;列车管减压

100kPa时,制动缸压力应为240~260kPa,但实际为450~470kPa;列车管减压

140kPa时,制动缸压力应为340~360kPa,但实际为540~560kPa。在“过量减压

位作用检查”中,当制动管压力高于350kPa时,将自动制动阀手柄移至过量减

压位,制动缸压力应为340~360kPa,但实际为540~560kPa。在“紧急制动作用

检查”中,紧急制动位时闸缸压力应为420~450kPa,但实际为620~650kPa。

如果此制动机问题不能及时分析解决,将对机车的制动及行车安全造成严重

影响。为保证后续机车同类问题能够快速解决,对在产机车同类问题进行统计分

析,查找原因,制定措施,及时解决并提出类似故障的判定思路。

2问题与处理

2.1作用阀管座内部串风导致闸缸压力超限

2022年2月25日,对在产的DF型机车整车管路泄漏排查后,在做机车保

12

压试验时,机车出现了闸缸压力缓慢上升的情况。在“阶段制动作用检查”试验

中,列车管减压45-55kPa时,制动缸压力355kPa;列车管减压100kPa时,制动

缸压力为455;列车管减压140kPa时,制动缸压力为545kPa。

表一:制动压力上升异常表

闸缸压力

列车减压备

/kPa注

要求压力/kPa实际压力/kPa

45-5590~140355

100240~260455

140340~360545

当现场人员发现此问题后,多次检查发现情况一致,排除个例情况。分析分

配阀主阀限压阀动作是否正常,拆开常用限压阀和紧急限压阀查看,并没有杂质,

胶圈的过盈量也足够,限压止回阀也没有卡滞,阀口没有损伤缺陷,通过初步判

断没有解决问题。

再次通过梳理原理,结合现场异常现象,针对超限的风压进行追踪排查。将

大闸手柄置运转位和减压位,对主阀至作用阀段的管路及阀件进行排查,发现主

阀的排风口有风压排出。说明总风有向作用管串风的情况。在上车前,制动系统

已经在试验台进行了单阀试验。为了判断是否为管路清洁度异常,导致分配阀主

阀或者作用阀上的模板缩口风堵被堵的问题,分别更换了分配阀主阀及作用阀,

再次试验,问题同样发生。因此,排除了管路、主阀、作用阀的问题。

此时,剩下分配阀中间体和作用阀管座还未排查。先将变向阀与作用阀断开,

将制动机大闸置运转位,检查分配阀中间体14#管,无泄漏情况,排除分配阀中

间体内部串风的问题。将变向阀与作用阀管座的14#管相连,排查有泄漏情况,

判定作用阀管

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