冷轧区域煤气站混合煤气系统热值控制技术改造.pdf

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冷轧区域煤气站混合煤气系统热值控制

技术改造

摘要:针对冷轧区域混合煤气供应出现小流量热值异常不稳定、难以控制的

问题,提出行之有效的工艺改造解决办法,使混合煤气的热值得以稳定控制。

关键词:冷轧煤气站混合煤气小流量热值稳定控制

前言

在冷轧区域煤气站的混合煤气系统中,混合煤气的热值控制均易受来源气参

数波动和用户流量波动的影响。本文重点介绍的是混合煤气系统小流量的工艺改

造方案。

一、钢铁厂冷轧区域煤气站的配置现状

本文介绍的冷轧区域煤气站的工艺流程是:先净化混合后加压的流程。即来

源气的焦炉煤气进入煤气站,先经过电捕焦油器将焦炉煤气中的焦油从50

mg/Nm脱至5mg/Nm,再经脱硫将HS从200mg/Nm脱至10mg/Nm以下。经脱

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焦油→脱HS后的焦炉煤气一部分经焦炉煤气加压机加压后送往各焦炉煤气用户,

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另一部分与高炉煤气混合成热值为7537kJ/Nm3(~1800kcal/Nm3)的混合煤气,

再经过混合煤气加压机加压后供用户使用。

在上述煤气站工艺流程中,混合系统是采用焦炉煤气+高炉煤气混合,且是

采用可变定值控制+热值参与精确控制的方法完成煤气配比控制热值。

二、冷轧区域煤气站容易出现的问题和改造的必要性

煤气站混合系统设计时由于需考虑满足最大的混合能力,所以高

炉煤气、焦炉煤气管道上常规选用的是与之直径一致的调节阀,即使

阀门微开,也会有很大煤气流量通过,比较适合在正常工况下的调节,

而当混合煤气流量较小时,其热值则难以控制或控制不稳,满足不了

安全生产需要。在实际生产过程中每次经历冷轧单元年修前后几天,

煤气使用量减少,煤气站混合煤气输出量大多在8000Nm/h以下,热

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值控制就会在6000kJ/Nm-8000kJ/Nm(正常情况下要求在

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7240kJ/Nm-7830kJ/Nm之间)之间波动,为了保证热值正常的波动控

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制范围,只能要求罩式退火炉机组烧废卷来增加混合煤气用量,造成

煤气浪费较大。

随着钢铁厂产品生产转型调整,罩式退火炉机组产量大幅度下降,

造成混合煤气使用量大幅下降。针对上述混合煤气用量需求变化,罩

式退火炉机组混合煤气逐年减少,甚至不用,如果再遇到两个较大用

量的连退和热镀锌机组故障、定修等情况,即使不在年修也时常会出

现混合煤气总使用量下降到8000Nm/h以下,从而造成混合煤气热值

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无法控制,对生产和安全都带来极大危害。热值过低,会造成混合煤

气用户炉子温度达不到生产规定要求,甚至会导致炉子熄火,严重影

响生产。热值过高,由于混合煤气用户炉子采用定空煤比,会导致炉

内煤气来不急燃烧,带来煤气聚积产生爆炸的可能,对安全构成极大

隐患,或带来排放烟气碳氢化合物、一氧化碳等浓度增加,对环境造

成不利影响。

三、推荐的改造工艺方案

本文针对冷轧区域某单元先净化混合后加压的煤气站流程为例,着重分析对

其中混合系统小流量热值控制的工艺改造。

该混合系统原有调节工艺是:三阀组单环流量配比调节控制系统,且高炉煤

气和焦炉煤气各仅有一条流量调节配比管路,其中高炉煤气管路设1个调节蝶阀,

焦炉煤气管路上设2个调节蝶阀,高炉煤气调节阀后和焦炉煤气2个调节阀之间

分别各设1个流量孔板,根据2个孔板的压差保持两种煤气流量比例不变的方法,

自动调节其中1种煤气的配入量,以得到相对稳定热值的混合煤气。这种控制方

法由于孔板具有固定的孔径,其调节范围一般较窄。

改造后的调节工艺为:两阀组流量配比调节控制系统,主要控制功能为:高

炉煤气和焦炉煤气混合系统是由

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