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不同水泥粉磨系统调试及改进效果

近年来,水泥粉磨由辊压机,打散机或V型选粉机,高效选粉机组成不同配置和不同工艺的联合粉磨系统,其配置和工艺也逐渐处于合理完善,使得整个粉磨系统取得了显著的增产降耗效果。在此,就生产P·O42.5水泥产能为140t/h为例,单机年产100万t的三种不同配置及不同工艺系统的磨机调试及改进谈点体会,供同行参考。

1各系统水泥磨的主机设备(见表1)

2三种不同水泥粉磨的工艺流程(见图1~3)

3各系统水泥磨在调试过程中的优化措施

3.1SW联合预粉磨系统(见图1)

由于辊压机配置较大,而磨机配置较小,在调试过程中出现过很多不合理的状况。尤其是入磨细度和出磨细度变化很小,当整体产量较低时,辊压机出现回粉量过大,入稳流仓的细粉非常多,导致辊压机辊缝很难稳定,辊压机振动或频繁加卸压,严重影响到系统的正常运转。通过近一年时间的不断技改和完善,基本解决了产质量低的现象。技改项目如下:

(1)对V型选粉机的改造。

该选粉机出口至选粉筒的管径,由于在安装过程中,受现场位置的限制,出口弯管的角度过大,致使该处管径相对缩小。系统投料后,循环风机拉风过小时,回稳流仓的细粉太多,稍微加大风门开度(从40%上升到50%),入磨的料中就出现粗颗粒。对此,在年终检修时,将该弯管道重新改造,效果非常明显。

(2)对辊压机压力系统进行检查校对。?

系统经过长时间调试,辊压机正常运行电流始终比较低,该辊压机额定电流为63.7A,在正常投料过程中一般只有30A,而且运行辊缝较大50mm左右,这样,辊压机入料口斜插板的开度不能开大,系统做功达不到生产要求。辊压机设定工作压力和现场压力表显示压力基本一致(9.5MPa)。面对现状,对辊压机稳流仓做过改造,对辊压机下料装置做过调整,但都没有多大效果。在一次偶然检修过程中,发现该系统压力传感器有故障,所测的压力比实际压力低3~4MPa,也就是说,系统一直在很低的压力下进行工作,这样就会出现辊缝大,电流小的现象,将压力传感器更换后,辊压机辊缝在斜插板提高50%的基础上,辊缝维持在42mm左右,电流稳定在40~45A之间,入磨物料比表面积有了很大的提高。

(3)对磨内隔仓板及仓位进行改造。

将原有的普通隔仓板改为高细高产磨内筛分隔仓板,同时将一仓长度由2250mm改为现在的3250mm,加长了一仓的长度。改造前,入磨物料和出磨物料比表面积相差很小,但80μm的细度筛余变化却较大;改造后,出磨物料在细度不变的情况下,比表面积相对变化很大,这对提高磨机产量有很大的帮助。

(4)将出选粉筒的物料直接由斜槽送入出磨斗提,然后先经过选粉机分选,粗粉直接入磨研磨,也就是磨机只粉磨O-Sepa选粉机的回粉。通过此次大胆尝试,完全满足了系统的达产达标。面对现有的系统(配置很大的辊压机和配置较小的磨机),通过我们的不断努力,使得整个系统得以完善。

(5)该系统完善前后相关对比数据见表2。

3.2JY预粉磨系统(见图2)

该系统是2004年3月份建成投产的,由于采用的是预粉磨系统,辊压机配置较小,并且该辊压机的边料夹杂有很多粗颗粒熟料,这些粗颗粒一经进入磨机,更容易堵篦板篦缝,而且一仓容易发生饱磨现象。所以,预粉磨系统严重制约了该磨机产能的最大化发挥,对此,结合实际且考察成熟的技改案例,在该辊压机和磨机之间增加一套打散分级系统,将预粉磨改造成联合预粉磨。这样就杜绝了粗颗粒进入磨机,控制了磨机堵篦缝和饱磨现象,不仅仅提高了系统产量,而且因磨内物料通畅,降低了出磨温度(篦缝不堵,磨内通风良好,物料流速通畅,将磨内温度及时带出,经选粉机冷风降温,回粉温度能够下降40°~60°),大大降低了该磨机的滑履温度。

改造前后相关数据对比见表3。

3.3JD联合粉磨系统(见图3)

该系统是2006年4月份建成投产的,在调试过程中,产质量同样长时间不能达产达标。主要表现在入磨物料和出磨物料变化不大,磨内流速过快,同时,该辊压机稳流仓偏小和V选内时常出现正压,给正常调试带来很大的困难。

(1)V型选粉机时常出现正压。经测试,发现辊压机循环风机出口至排风机的管道太细,该风门全开时,V选也会出现正压,之后将该管道更换成较粗的风管,即改善了冒灰的现象。

(2)辊压机稳流仓过小,设计只有18t,实际使用过程中最多装料15t。由于仓位太小,中控操作稳定性差,稍不注意就会满仓,将料堵到V型选粉机中,严重满料时V选系统无法将内部物料拉走,只能停机清理,劳动强度大,耽误时间长。当仓中料位过低时,辊压机辊缝偏差就会增大,系统发生振动。该稳流仓与V选之间留有3m高的间隙,随后将稳流仓加大至35t

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