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包装行业润版及洗胶废水处理技术
近年来,随着互联网技术的不断发展和电子商务市场的繁荣,网
上购物逐渐变得越来越便捷。在这一背景下,物流行业也迎来了高速
发展的时代。与之相呼应的是,与网上购物息息相关的产品包装行业
也在迅速发展。
在印刷制版、润版、印刷及清洗过程中,会产生大量的油墨废水、
高浓度的冲刷冲板水以及乳白色的胶浆废水等不同类型的废水。这些
废水水量虽然相对较小,但COD浓度高、色度高、B/C比低,生物降
解难度较大。此外,废水中还伴有刺激性气味,并且在生产过程中具
有间歇性排放的特点,水质和水量波动较大。因此,此类废水需要得
到有效处理后才能排放,若直接排放将会对环境产生较大的影响。
本研究针对常州市某包装企业原污水处理系统出现的问题,进行
了详细的水质分析、实验、工程改造设计、调试及运营工作,并在此
基础上阐述了此类污水处理采用的工艺、处理效果以及调试运行的基
本参数。这些成果为类似废水处理提供了宝贵的参考,有助于推动企
业绿色生产和环境保护。
1、工程概况
1.1废水水质水量分析
本项目企业仅生产单一品种的彩盒,印刷过程中,印刷机自带油
墨盒组、胶辊均无需进行清洗或擦拭。上光过程中,印刷机自带水性
光油盒及上光过程胶辊也无需进行清洗或擦拭。本项目污水站处理废
水主要为润版废水,覆膜工段自动覆膜机、贴击凸卡工段贴卡机、裱
—1—
卡工段半自动裱卡机及组装过程中的胶辊、抹布、胶水盒的清洗废水
及拖地废水。其中胶辊约每天清洗一次,设备自带胶水盒约半个月清
洗一次。废水产生总量为4000t/a。污水站处理设计量为20t/d,废
水主要来源于清洗过程中的胶浆废水,主要污染物为胶水颗粒。废水
中还含有一部分的异丙醇、润版液等。企业废水水质如表1可知。
1.2废水出水要求
本项目污水经污水站处理后接管进入当地污水处理厂进行处理,
污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2023)中B等
级标准和《油墨工业水污染物排放标准》(GB/T25463-2023),标准值
见下表:
1.3改造前污水处理工艺
在对污水处理站进行改造之前,先通过调节池对进水水量和水质
进行调整。本污水处理设施采用了传统的A2/O工艺,涉及两段式厌
氧、缺氧及两级好氧阶段。生化处理后的出水经过混凝沉淀处理,沉
淀剂选用了传统的PAC和PAM药剂。处理过的污水通过接管排放,沉
淀物和混凝沉淀物则被送至污泥浓缩池,经过浓缩处理后,再通过板
框压滤进行脱水。脱水后的清液回流入调节池,而污泥则作为危险废
弃物进行外运处理。
—2—
改造前主要污水处理装置大小见表1。厌氧池为敞口池,搅拌污
泥。厌氧池容积为12m3,有效容积在10m3左右,废水设计停留时间
为12h,设计进水COD浓度为3000mg/L,实际进水COD为6000mg/L
计算,厌氧COD容积负荷为由5kgCOD/m3*d上升至10kgCOD/m3*d。
实际运行过程中,厌氧系统COD负荷高于设计。
除了厌氧系统外,生化系统缺氧池利用穿管曝气,容积为7.5m3。
好氧池采用穿管曝气,容积大小为25m3。厌氧系统设计负荷为70%,
生化缺氧和厌氧池的COD容积负荷分别为4.8kgCOD/m3*d和
1.44kgCOD/m3*d。混凝沉淀系统,PAC池及PAM池容积分别为2.5m3,
设计停留时间为2.5h。混凝后沉淀池表面积为3m2,设计表面负荷为
0.5m3/m2*h。
—3—
1.4改造前污水处理问题
该项目的废水主要受COD影响。在项目启动初期,出水满足了接
管标准。当进水总量增加时,出水COD浓度随之上升。同时,生化处
理系统的污泥吸附大量胶浆颗粒,使泥水混合物变得越来越乳白。污
水处理构筑物的池壁产生了胶浆聚合固体,其粘性极强。随着运行时
间的推移,污水站的生化处理系统处理效果逐渐下降,这表明改造前
的污水处理流程并不能满足废水处理的需求,这种情况抑制了污水站
生化系统活性污泥的活性,影响了其处理效果。根据前期的污
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