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600MW超临界机组跳机后极热态恢复及注意事项
机组停机后极热态启动情况较为复杂,对于锅炉和汽轮机来说都
是一次较大的冲击,锅炉上水控制不好可能会造成炉管漏泄等安全隐
患、汽轮机冲转参数、轴封参数等控制不当可能会造成上下缸温差增
大、大轴弯曲等事故。
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本文以某电厂600MW机组一次满负荷机组跳闸后的启动为例简
要从机组极热态停机后的检查处理,极热态停机后的主要参数变化及
极热态启动操作及注意事项几方面介绍了600MW超临界机组极热态
停机后的恢复及注意事项。
一.机组极热态停机后的检查处理:
1.运行人员应迅速检查机组停用原因,检查横向保护动作正常,
机、电、炉各主保护动作正常,各主要光示牌报警正常。
运行人员应检查:
MFT动作后,运行的磨煤机、给煤机全部跳闸,一次风机A、B,
密封风机跳闸,主再减温水总门联关,燃油进回油电磁阀关闭,各小
风门自动至吹扫位,两台小机联锁跳闸。
汽机跳闸后,高、中压主汽门、调门,各抽汽逆止门正常关闭,
蒸汽回路通风阀、疏水气控门联开,汽机转速下降。发电机解列后,
发变线组主开关、励磁系统及灭磁开关跳闸正常,厂用电自动切换正
常。
2.高负荷跳机后汽压上升速度很快,运行人员应及时手动打开
PCV阀泄压,防止锅炉超压事故的发生。
3.运行人员应迅速调整炉膛负压,调整风量到吹扫风量进行炉膛
吹扫,注意检查有关二次风门动作正常。
4.运行人员应注意检查炉膛泄漏报警装置是否报警。
.运行人员应启动主机润滑油泵,检查主油泵工作正常。
6.运行人员应将除氧器闷罐,控制好凝器、除氧器水位。
7.运行人员应及时检查厂母汽源是否因机组停用而中断,并及时
联系厂母的供汽,以满足机组重新启动的需要。
8.如需及时恢复,真空、轴封系统调整后维持运行。为防止低压
差胀过大影响机组的及时恢复,机组跳闸后应及时调整降低低压轴封
温度,用真空破坏门调节控制真空在80KPa左右。
9.机组跳闸后,EH油温上升较快,运行人员应采取措施防止油温
超限。
10.检查发变线组主开关、励磁系统及灭磁开关跳闸正常,厂用电
自动切换正常,复归有关光示牌,拉开发变线组主开关操作电源,投
入快切闭锁。
11.运行人员还应根据情况完成停机的其他操作。
二.机组极热态停用后主要参数的变化情况:
1.机组负荷到零,主给水流量,主蒸汽流量到零。
2.机组极热态停用后,主汽压上升速度很快,在30秒左右的时间
即从24.9MPa上升至30.4MPa,锅炉主汽系统安全门动作正常,PCV
阀开启,汽压下降至22Mpa关闭PCV阀。再热汽压当时为4.2Mpa,
未见上升,由于中压主汽门前疏水门自动开启及炉膛保持通风,再热
汽压之后缓慢下降。
3.跳炉后主汽温度略有回升,甲乙侧主汽温度各回升了7度左右,
后因风机未停,PCV阀开启等原因,主汽温度开始缓慢下降。
4.炉膛负压迅速下降至-2234Pa,后又回升至-600Pa左
右。5.跳炉后水冷壁螺旋管、垂直管壁温上升较快,分别在3分钟内
上升了17-18℃左右。
6.省煤器出口温度20分钟内由339℃最高上升至378℃,已超过
饱和温度。
7.汽机转速未见突升情况,跳机后即从3000转/分缓慢下降,整
个惰走时间1小时30分钟左右(机组真空正常)。
8.调节级金属温度一个小时后由504℃下降至486℃,两个小时
后下降至477℃。中压缸进汽上半金属温度两个小时内由522℃下降
至492℃。
9.两台小机联跳后5分钟左右即从5500rpm
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