烷基化装置同类装置典型事故分析处理方法及经验教训.pdfVIP

烷基化装置同类装置典型事故分析处理方法及经验教训.pdf

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

烷基化装置同类装置典型事故分析处理方法及经验教训

1.事故报告程序

1.1发生事故后,事故当事人或发现人应立即采取果断有效

的措施,并及时向区域班长、运行总监及公司有关部门

报告。火灾事故则应首先报告公司消防队。

1.2凡发生事故后,在事故抢救中,尽可能维护好事故现场。

发生事故时,有关领导接到报告后,应立即赶赴现场组

织抢救,迅速抢救受伤或中毒人员,并采取正确措施,

防止事故蔓延扩大,尽一切可能减少事故损失。发生重

大、爆炸、中毒事故时,应立即启动应急预案。

1.3事故调查处理一定要坚持“四不放过”的原则,即:事

故原因未清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施

未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

2.典型事故分析

典型事故:兰州石化分公司2002年8月27日硫化氢中毒事故

2.1、事故经过:2002年8月,兰州石化公司决定对炼油

厂1998年停产的旧烷基化装置进行拆除。在处理废酸沉降槽

(容-7)内残存的反应产物过程中,因该沉降槽抽出线已

拆除,无法将物料回抽处理,由装置所在分厂向公司生产处

打出报告,申请联系收油单位对槽内的残留反应产物进行回

收。2002年8月27日15时左右,烷基化车间主任张某带领车

间管理工程师程某、安全员锁某,协助三联公司污油回收队

装车。由于从废酸沉降槽(容-7)人孔处用蒸汽往复泵不

上量,张某等三人决定从废酸沉降槽(容-7)底部抽油。

在废酸沉降槽(容-7)放空管线试通过程中,违反含硫污

水系统严禁排放废酸性物料的规定,利用地下风压罐的顶部

放空线将废酸沉降槽中的部分酸性废油排入含硫污水系统。

酸性废油中的硫酸与含硫污水中的硫化钠反应产生了高浓

度硫化氢气体,硫化氢气体通过与含硫污水系统相连的观察

井口溢出。8月27日17时10分,在兰州石化公司炼油厂北围

墙外西固区环形东路长约40米范围内,有行人和机动车司机

共50人出现中毒现象。17时15分,兰州石油化工公司总医院

急救车到达现场将受伤人员送往医院抢救。其中4名受伤人

员在送往医院途中死亡,1名受伤人员于9月1日经抢救无效

死亡,45人不同程度的中毒,经济损失达250多万元。

2.2.事故原因:1、烷基化车间在对废酸沉降槽进行工艺处

理过程中,由于蒸汽往复泵不上量,决定从废酸沉降槽(容

-7)底部抽油,在废酸沉降槽(容-7)放空管线试通过程

中,违反含硫污水系统严禁排放废酸性物料的规定,将含酸

废油直接排入含硫污水管线,酸性废油中的硫酸与含硫污水

中的硫化钠反应产生了高浓度硫化氢气体,硫化氢气体通过

与含硫污水系统相连的观察井口溢出。这是导致事故发生的

直接原因。2、从中也反映出部分管理干部安全素质不高,

对作业变更后方案的危害认识不足,车间管理人员违章指

挥,鲁莽行事,贪图便捷;操作人员对含酸废油排入含硫污

水系统会产生硫化氢的常识不清楚,业务技术不过关,这是

造成事故的间接原因。

2.3.事故教训:这起事故的发生,反映出安全生产责任制没

有得到有效的落实,遵章守纪还没有成为广大员工的自觉行

为。同时,对安全生产工作重视程度不够,标准不高,工作

不细,管理不严。事故教训极为深刻。1、安全防范意识差,

贪图便捷盲目操作。操作人员对含酸废油排入含硫污水系统

会产生硫化氢的认识不清,安全防范意识差,业务技能不过

关,没有掌握最基本的应知应会,对作业过程中的危害性认

识不够,后果估计不足,贪图便捷,盲目操作,员工没有具

备保证安全生产的基本技能。在试通管线过程中,将含酸废

油直接排入含硫污水管线,导致了事故的发生。2、制度执

行不力,“三违”行为屡禁不止。《兰州石化公司固体废弃

物管理规定》、《兰州石化公司污水管理规定》及《烷基化

装置操作规程》都明确规定,废酸渣不允许排入含硫污水系

统,应送出装置综合利用或拉运到工业渣场进行填埋处理。

3、安全监督不到位,不能有效扼止违章。4、生产管理不到

位,安全措施不能有效落实。公司管理方式粗放,管理上存

在漏洞,部分领导干部“安全第一”的思想还没有入心入脑,

在安全管理措施上还存在重视不足,落实不到位的现象。5、

变更管理不到位,不能有效规避风险。在进行污油回收前,

车间编制了处理方案,对存在风险进行辩识,并制订了相应

的防范措施。但在作业执行过程中,在蒸汽泵不上量的情况

下,改变了处理方案,决定从废酸沉降槽(容-7)底部抽

油,如果在作业前分析出变更方案存在的风险,对变更可能

导致的风

文档评论(0)

176****0728 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档