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某发动机凸轮轴断裂原因分析及改进
李相旺,张志明,黄凤琴,李欣,黄河清,王雄
(东风汽车公司技术中心,湖北省武汉市,430058)
摘要:某汽油机台架耐久试验中,出现进气凸轮轴末端断裂导致信号盘掉落现象。通过仿真
手段分析凸轮轴与钢球过盈量、钢球压入深度及凸轮轴退刀槽尺寸等因素对凸轮轴退刀槽局
部应力的影响找出失效的可能原因并提出优化方案。优化方案经试验验证未再出现类似问
题,证明优化方案有效。
关键词:进气凸轮轴;退刀槽;断裂;过盈量;压入深度;
1引言
某发动机配气机构采用四气门双顶置凸轮轴直接驱动,在发动机台架耐久试验过程中,
连续四台份出现进气凸轮轴前端断裂,信号盘脱落现象,断裂位置为凸轮轴退刀槽处,如图
1所示。
图1进气凸轮轴断裂失效
2原因初步分析
经初步分析,排除了零件本身质量及尺寸超差、信号盘压装不对中、台架及试验环境不
正常等影响因素,于是借助仿真手段研究凸轮轴与钢球过盈量、钢球压入深度及凸轮轴退刀
槽尺寸等因素对凸轮轴局部应力及强度的影响,进而找出失效原因并给出优化建议。
3仿真分析
进气凸轮轴末端结构示意图如图2所示,包括凸轮轴、钢球以及信号盘,进气凸轮轴材
料为HT250,钢球材料为45号钢,信号盘材料为粉末冶金,材料参数如表1。其中凸轮轴
外表面和信号盘、凸轮轴内表面和钢球都为过盈配合。
图2进气凸轮轴末端结构示意图
表1材料参数
零部件牌号弹性模量(MPa)泊松比密度(t/mm3)
凸轮轴HT2501.25×1060.267.2×10-9
钢球45#2.1×1060.37.85×10-9
信号盘
粉末冶金
F0003J
9.8×1050.37.2×10-9
选取进气凸轮轴前端一部分、钢球以及信号盘进行有限元建模如图3所示,其中凸轮轴
分三段建模,第一段是最前端和信号盘接触部分,采用全六面体网格;第二部分主要包含凸
轮轴退刀槽及附近区域,也是全六面体网格,这部分网格进行细化;其它区域为第三部分。
钢球建模时和退刀槽接触部分及邻近区域都采用六面体网格,为了使钢球外表面圆弧度更
好,钢球和凸轮轴内表面接触更接近真实状态,钢球六面体网格尺寸为0.5mm。整个模型
网格数约460000,节点数约240000。
图3进气凸轮轴强度分析有限元模型
3.1过盈量影响分析
钢球和凸轮轴内孔为过盈配合,过盈量为[0.1,0.135]mm,通过对八款竞品的过盈量分
析发现所有机型钢球和凸轮轴内控过盈量都小于这个数值,因此怀疑过盈量过大是造成断裂
的原因之一。为了研究不同过盈量对退刀槽处应力影响,分别对最大最小以及假设过盈量进
行建模计算。图4为不同过盈量对退刀槽圆角处局部应力影响,因为材料假设为线弹性,所
以实际应力水平远小于这里仿真结果,但通过仿真结果可以研究各因素对退刀槽圆角处应力
影响。可以看到,随着过盈量减小,退刀槽及附近区域应力急剧减小,且最大应力和过盈量
基本呈线性正相关关系,退刀槽圆角处应力对过盈量非常敏感。
图4不同过盈量对退刀槽应力影响
3.2钢球压入深度影响分析
从图4可看出,钢球及凸轮轴内孔接触位置和退刀槽圆角处基本处于同一水平线,应力
集中区域也基本在这一水平线上,故推测钢球在凸轮轴孔内的压入深度也会对退刀槽处应力
产生影响。为了研究钢球不同压入深度对退刀槽应力影响,分别建模进行不同钢球压入深度
计算。如图5所示,随着压入深度加深,
1)钢球对凸轮轴应力影响范围下移;
2)退刀槽应力减小,并且此处应力变化随深度变化敏感度降低。
图5不同钢球压入深度对退刀槽应力影响
3.3退刀槽尺寸影响分析
为了研究退刀槽尺寸包括圆角半径和深度对退刀槽应力影响,将退刀槽圆角半径从0.5
mm增大到0.8mm,将深度从0.5mm减小到0.3mm,分别建模进行计算。如图6所示,在
退刀槽处选择三个节点,进行应力对比。圆角半径增大并且深度减小后,退刀槽处应力约减
小为原来的0.68倍。
图6不同退刀槽尺寸对退刀槽应力影响
3.4信号盘离心力影响计算
由于凸轮轴信号盘最高转速可达到3000rpm,且信号盘的质心和凸轮轴横截面圆心不
在同一条直线上,所以单独就信号盘离心力对退刀槽应力的影响进行了手动计算,如表2。
表2信号盘离心力对退刀槽应力影响计算
信号盘质心距几何中应力总影响
信号盘质量(kg)离心力(N)退刀槽剪应力(MPa)退刀槽正应力(MPa)
心距离(mm)(MPa)
9.6×10-21.8117.11.10.92.4
可以看出,信号盘离心力对退刀槽处应力影响很小,可忽略不计。
3.5原方案及优化方案对比
从以上分析可看出,钢球过盈量、压入深
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