某发动机凸轮轴断裂原因分析及改进.docx

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某发动机凸轮轴断裂原因分析及改进

李相旺,张志明,黄凤琴,李欣,黄河清,王雄

(东风汽车公司技术中心,湖北省武汉市,430058)

摘要:某汽油机台架耐久试验中,出现进气凸轮轴末端断裂导致信号盘掉落现象。通过仿真

手段分析凸轮轴与钢球过盈量、钢球压入深度及凸轮轴退刀槽尺寸等因素对凸轮轴退刀槽局

部应力的影响找出失效的可能原因并提出优化方案。优化方案经试验验证未再出现类似问

题,证明优化方案有效。

关键词:进气凸轮轴;退刀槽;断裂;过盈量;压入深度;

1引言

某发动机配气机构采用四气门双顶置凸轮轴直接驱动,在发动机台架耐久试验过程中,

连续四台份出现进气凸轮轴前端断裂,信号盘脱落现象,断裂位置为凸轮轴退刀槽处,如图

1所示。

图1进气凸轮轴断裂失效

2原因初步分析

经初步分析,排除了零件本身质量及尺寸超差、信号盘压装不对中、台架及试验环境不

正常等影响因素,于是借助仿真手段研究凸轮轴与钢球过盈量、钢球压入深度及凸轮轴退刀

槽尺寸等因素对凸轮轴局部应力及强度的影响,进而找出失效原因并给出优化建议。

3仿真分析

进气凸轮轴末端结构示意图如图2所示,包括凸轮轴、钢球以及信号盘,进气凸轮轴材

料为HT250,钢球材料为45号钢,信号盘材料为粉末冶金,材料参数如表1。其中凸轮轴

外表面和信号盘、凸轮轴内表面和钢球都为过盈配合。

图2进气凸轮轴末端结构示意图

表1材料参数

零部件牌号弹性模量(MPa)泊松比密度(t/mm3)

凸轮轴HT2501.25×1060.267.2×10-9

钢球45#2.1×1060.37.85×10-9

信号盘

粉末冶金

F0003J

9.8×1050.37.2×10-9

选取进气凸轮轴前端一部分、钢球以及信号盘进行有限元建模如图3所示,其中凸轮轴

分三段建模,第一段是最前端和信号盘接触部分,采用全六面体网格;第二部分主要包含凸

轮轴退刀槽及附近区域,也是全六面体网格,这部分网格进行细化;其它区域为第三部分。

钢球建模时和退刀槽接触部分及邻近区域都采用六面体网格,为了使钢球外表面圆弧度更

好,钢球和凸轮轴内表面接触更接近真实状态,钢球六面体网格尺寸为0.5mm。整个模型

网格数约460000,节点数约240000。

图3进气凸轮轴强度分析有限元模型

3.1过盈量影响分析

钢球和凸轮轴内孔为过盈配合,过盈量为[0.1,0.135]mm,通过对八款竞品的过盈量分

析发现所有机型钢球和凸轮轴内控过盈量都小于这个数值,因此怀疑过盈量过大是造成断裂

的原因之一。为了研究不同过盈量对退刀槽处应力影响,分别对最大最小以及假设过盈量进

行建模计算。图4为不同过盈量对退刀槽圆角处局部应力影响,因为材料假设为线弹性,所

以实际应力水平远小于这里仿真结果,但通过仿真结果可以研究各因素对退刀槽圆角处应力

影响。可以看到,随着过盈量减小,退刀槽及附近区域应力急剧减小,且最大应力和过盈量

基本呈线性正相关关系,退刀槽圆角处应力对过盈量非常敏感。

图4不同过盈量对退刀槽应力影响

3.2钢球压入深度影响分析

从图4可看出,钢球及凸轮轴内孔接触位置和退刀槽圆角处基本处于同一水平线,应力

集中区域也基本在这一水平线上,故推测钢球在凸轮轴孔内的压入深度也会对退刀槽处应力

产生影响。为了研究钢球不同压入深度对退刀槽应力影响,分别建模进行不同钢球压入深度

计算。如图5所示,随着压入深度加深,

1)钢球对凸轮轴应力影响范围下移;

2)退刀槽应力减小,并且此处应力变化随深度变化敏感度降低。

图5不同钢球压入深度对退刀槽应力影响

3.3退刀槽尺寸影响分析

为了研究退刀槽尺寸包括圆角半径和深度对退刀槽应力影响,将退刀槽圆角半径从0.5

mm增大到0.8mm,将深度从0.5mm减小到0.3mm,分别建模进行计算。如图6所示,在

退刀槽处选择三个节点,进行应力对比。圆角半径增大并且深度减小后,退刀槽处应力约减

小为原来的0.68倍。

图6不同退刀槽尺寸对退刀槽应力影响

3.4信号盘离心力影响计算

由于凸轮轴信号盘最高转速可达到3000rpm,且信号盘的质心和凸轮轴横截面圆心不

在同一条直线上,所以单独就信号盘离心力对退刀槽应力的影响进行了手动计算,如表2。

表2信号盘离心力对退刀槽应力影响计算

信号盘质心距几何中应力总影响

信号盘质量(kg)离心力(N)退刀槽剪应力(MPa)退刀槽正应力(MPa)

心距离(mm)(MPa)

9.6×10-21.8117.11.10.92.4

可以看出,信号盘离心力对退刀槽处应力影响很小,可忽略不计。

3.5原方案及优化方案对比

从以上分析可看出,钢球过盈量、压入深

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