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质量管理年终工作总结2023(精选10篇)
质量管理2023篇1
20xx年年度,在两级公司的正确领导下,在相关部门的配合下,
以进一步完善质量管理网络为出发点,加强产品生产过程的控制力度、
工序的控制能力及工艺纪律的执行情况,确保产品质量稳定提升。现
将20xx年年度的质量技术工作总结如下:
一、产品质量控制与质量管理情况
1、20xx年年度产品质量情况
产品:今年年度针对去年用户提出粒度粗的问题,适当降低氯离
子浓度,减少一次通液氨量,PH值控制在6~6.5。进一步加强了镍离
子、氯离子浓度和pH值的控制,严格执行技术操作规程,保证产品的
松装密度和细粉率持续稳定。对电解液中的镍离子、氯离子含量,要
求车间每天由专人负责抽样分析,随时调整镍离子及氯离子含量,使
之符合工艺技术操作规程的要求。同时要求岗位人员要严格按照5分
钟一次的刷粉周期,保证电解的细粉率,为产品的后续处理创造保障
条件。使产品的细粉率稳步提高。日常生产中加强-300目细粉率的检
查力度,使-300目细粉率得到有效控制。
同时就产品中混有玻璃纤维丝的问题,(因电解槽及沉降槽均是玻
璃钢材质,老化后,产生玻璃纤维丝部分逐渐脱落),在制定防范措施
的基础上,组织质量工程师、生产车间相关人员细化分工,加强日常
检查,使纠正预防措施落到实处,由质量技术科负责检查督促,各项
控制措施逐一进行落实,避免同样问题的发生。
产品:年度,产品销售规格多,产量增幅大,但产品质量
比较稳定,产品质量稳定的主要原因是严抓生产过程管理,操作
人员素质相对提高,再加上今年该系统没有处理其它杂料,即使做了
其它产品的实验,但系统清理的彻底,所以产品成份稳定;由于在产品
的粒度配比上,今年主要针对产品粒度控制,加强日常的抽查力度,
对不同粒度范围的产品实施严格的抽样检验,特别对粒度范围较窄的
成品雾化粉末,在做好检验的同时,同时做好预防措施的跟踪工作,
杜绝了粒度上存在的偏粗、偏细质量问题。
老系统产品:今年年度,800吨/产品从4月份开始改为生产/产
品,在改为生产/产品后,质量波动较大的是硫和砷,由于在改动初期
没有将电积液全部换掉,所以出现了硫、砷含量偏高的情况,而且c系
还原炉内附着大量杂质砷,直接导致砷含量超标,公司立即召集责任
部门相关人员,分析原因后对还原炉进行处理,逐步将硫、砷含量控
制了下来。/产品一方面围绕粒度、防氧化两个重点指标,加强过程控
制。另一方面通过阳极套袋材质的选择和加强阳极套袋的日常管理,
进一步降低铅含量。但由于粗硫酸铜中杂质含量高,没有进行除杂,
循环液不能及时更换,导致产品的主品位时有不合格。同时受干燥设
备及洗粉不彻底的影响,产品中硫含量及氢损两个指标,也出现不合
格的现象。
产品:年度产品各项物理、化学指标保持稳定,各项指标均达到
内控标准。但从电镜照片上看,仍然存在颗粒表面粘附粉末状球镍,
另外有大量碎颗粒。并且有客户反映球镍中有微量的不溶绿色颗粒的
问题,主要是由于包装机及合成过程中,设备粘附的球镍变干
后形成并脱落至产品中,针对这一问题,公司组织制定了确实可
行的纠正预防措施,每月定期对反应釜壁沉积物料进行清理。每天交
接班时,包装岗位人员对筛网的使用情况进行详细交接,班长对交接
情况进行确认。而且岗位人员每天筛分前要对筛网进行检查,如有破
损及时更换,并做好记录。在筛分过程中,当班人员巡检筛分机的工
作情况,发现最终产品中有杂质,及时停止筛分进行处理。从根本上
解决了沉积物落入包装中的成品产品之中。质量管理部工作总结氧化/
产品:新系统氧化/产品的生产,经过对设备、工艺技术条件等方面的
不断改进,产品质量保持100%合格。
但个别批次的产品存在合批不到位,部分产品颜色不稳定;因受生
产原料影响,工序控制中筛上粉和破碎粉合理搭配不够,导致最终产
品中有0.1~0.5%未氧化透的/产品生成氧化亚铜,虽然远远低于标准
控制要求,但也给我们提出了更高的要求,经过反复论证和验证,质
量技术科和车间共同达成一致:严格氧化段的工艺纪律,保证氧化深
度,并且加强合批,防止了因松装密度不均匀而引起的桶与桶之间体
积变化发生明显差异。化学法氧化/产品在年度加快了中试生产工艺条
件的确定,为稳定生产提供依据。
/产品:5kt/产品质量基本保持稳定,实现单线达产达标。但由于
洗涤干燥及还原系统的过渡还存在一定衔接问题,导致
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