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矿山工作总结范文(4篇)
矿山工作总结范文(4篇)1
集团公司3月中旬在双阳公司召开了三个专题会议,为企业质量管理工作明
确了努力方向和奋斗目标。为了全面贯彻落实集团公司专题会议精神,公司决定
成立矿山石灰石质量管理领导小组,其工作重点是改进矿山开采过程技术管理手
段,完善全系统的质量控制程序,减少废石排放量,提高矿产资源的综合利用率,
并确保石灰石出矿品位稳定,实现企业利润最大化目标。经过前期质量管理措施
的落实,出矿品位的稳定性明显好转,前期工作已初见成效。为了深入地、常态
化地开展好此项工作,现将前阶段的工作总结如下。
一、质量管理方面所做的主要工作:
1、成立了石灰石质量管理领导小组,制定了石灰石质量管理工作方案,明
确了控制程序、各环节的管理责任和奋斗目标。
2、召开了一次大范围的质量管理会议,针对石灰石质量管理中存在的主要
问题研究解决办法,达成了共识。矿山车间每天的早调度会把质量管理纳入专项
工作,使质量管理过程处于受控状态。
3、组织专业人员去双阳矿山考察学习,深受启发,出台了石灰石质量控制
实施细则,指导各工序控制点达到工艺质量要求。
4、确定石灰石质量管理的方针目标为:出矿品位不图优质、确保均质,在
缩小出矿品位标准偏差上下功夫。在管理手段上重视全过程的质量控制,出库石
灰石达到充分均化的目的。
5、逐步探索出石灰石标准偏差主动控制的规律,逐步提高石灰石中SiO2
成分。通过回收利用硅铝质夹层提高SiO2含量,在保证出矿品位稳定的前提下
压缩剥离量。
6、元宝山采场实施分爆分采措施,保证搭配开采过程中降低出矿品位偏差,
控制大幅波动。
二、质量控制实施措施
1、钻孔爆破:
①每个钻孔爆破区域与地质勘探的矿块品位图、表对照,按各矿块平均品位
计算出爆堆加权平均品位。
②每次爆破后检查爆堆品位变化情况,如有明显变化时,采取爆堆代表样化
验,按化验结果重新计算爆堆加权平均品位。
③每个爆破区域内出现异常夹层或品位明显变化情况时,采取钻孔代表样化
验,按化验结果修定爆堆加权平均品位。
④扩界开采区域100%采钻孔样,确定可配矿范围和废石夹层剔除范围。
2、铲装运输:
①采矿工程师建立爆堆品位台账,详细记录爆破时间、位置、矿量、平均品
位等内容,计算配矿比例,向每个矿山下达配矿通知单。配矿通知单每次爆破后
下达一次。爆堆品位有变化时,采矿工程师通知矿山工段长做适当调整,做好记
录。
②两个矿山的采矿工段长建立配矿记录,按配矿通知单确定车、铲比例,每
台铲装设备所配车数与配矿通知单确定的比例吻合。
③矿山车队长按矿山工段长的通知分配各铲装设备车辆台数,将分车顺序号
通知矿山工段长。分车记录长期保存。
④各铲装司机按分车指令按车号装车,严格车铲定位,按顺序号装车。
⑤矿山车队长负责维护卸矿点车辆卸车秩序,两个矿山的运矿车辆分线卸
车,按车辆检斤后的自然顺序,两条线分车号编组排队,按自然顺序向一线、二
线储矿仓卸车。分线卸车的车号每周调整一次,在本周内如一线库满,则一线的
车辆停运。如一条线生产时,需要的车辆另行确定。
⑥矿山计量员准确记录每台车的卸车时间,以监督每条线配矿的均匀程度。
3、破碎均化:
①堆料机必须均匀布料,无车间指令不准定点堆料。②特殊情况下,在破碎
机出料口采生产代表样,作为调整配矿比例的参考。由破碎站采样、制样,采矿
工程师送样和询问分析结果。
③破碎工段长和各班班长巡检设备时监控皮带料流情况,发现带土料量加大
或料流变色等异常情况时,立即通知矿山工段长。
④每天反馈出库石灰石荧光分析结果,如与生产情况不吻合时,在早调度会
分析原因,采取措施立即扭转。
⑤不定期与生产线沟通质量信息,听取下道工序对石灰石质量的意见,保证
大窑对质量的要求。
三、取得的成绩
三个月质量管理的实践证明,采取石灰石出矿品位标准偏差控制措施,是实
现精细化质量管理的有效途径。尽管目前距奋斗目标有很大差距,经过三个月的
努力,仍取得了阶段性成果。近几年公司对石灰石的控制指标为:CaO≥50%,
SiO2=3±2%,考核合格率为CaO:90%,SiO2:95%。5-6月份实施控制标准偏差的
措施,平均标准偏差为:
5月份:CaO达到1.62%,SiO2达到1.34%,SiO2平均含量3.3
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