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石油与天然气化工
464CHEMICALENGINEERINGOFOILGAS2011
464
大涝坝集气处理站分子筛脱水工艺优化研究
江玉发张玉蕾梁根生杨刚贺蕾(中国石化西北油田分公司雅克拉采气厂)
摘要分子筛干燥系统是集气处理深度脱水的关键装置。本文简述了大涝坝集气处理站分子筛粉化和结块严重、湿容量低、脱水效果差的现状,通过对失效分子筛实验研究以及对脱水系统影响因素的全面分析,找到其失效快的原因,并提出优化措施。
关键词分子筛蜡湿容量再生气入口分离优化措施DOI:10.3969/j.issn.1007-3426.2011.05.010
大涝坝集气处理站分子筛脱水系统设计日处理量:25×10?m3(1±20%),再生温度:220℃,露点:—100℃,切换周期:8h。其主要针对原料气进行深度脱水,其高效运行是集气处理装置制冷和分馏系统安全、平稳、高效运行的保障。
1分子筛运行现状
大涝坝集气处理站双塔分子筛自2005年投运后,天然气处理量很快升至30×10?m3/d,脱水系统处于满负荷运行,脱水后原料气的水露点为一70℃,远高于设计脱水深度一100℃,装置制冷温度优化难度大。天然气组分分析如表1和表2。
表1天然气组分数据
组分
C?
C?
C?
iC?
nC?
iC?
含量,φ,%
82.71
9.17
2.76
0.55
0.60
0.16
组分
nC?
C6
C?
C?
CO?
N?
含量,φ,%
0.13
0.09
0.03
0.01
0.65
3.15
2006年在原双塔的基础上增加一台同规格分子筛干燥塔,实现“三塔流程”。单塔分子筛吸附时间定为6h,再生、冷吹时间延长至5h,升压、泄压时间调整为25min,避免了对吸附剂床层的扰动,缓解了压力急剧变化造成分子筛破碎问题,脱水效果较好。但是随着大涝坝气田开发,天然气组成不断变化,导致脱水装置面临新的问题:
(1)分子筛入口分离器不见积液,分离器分离效果差,无法保证进分子筛原料气洁净。
表2轻烃气相色谱分析数据
甲基环己烷指数环己烷指数
43.7422.53
苯指数环烷指数
73.98庚烷值15.290.73石蜡指数2.11
化合物w,%
化合物w,%
甲烷乙烷
丙烷异丁烷正丁烷异戊烷
正戊烷
2,2-二甲基丁烷
环戊烷
2,3-二甲基丁烷
2-甲基戊烷
3一甲基戊烷
正己烷
2,2-二甲基戊烷
甲基环戊烷
2,4-二甲基戊烷
70.1016.027.592.052.200.77
0.560.030.010.040.120.070.130.010.020.01
2,2,3-三甲基丁烷
苯
3,3-二甲基戊烷
环己烷
2一甲基己烷
2,3-二甲基戊烷
1,1-二甲基环戊烷
3-甲基己烷
1顺3-二甲基环戊烷
1反3-二甲基环戊烷
3-乙基戊烷
1反2-二甲基环戊烷
正庚烷
甲基环己烷
乙基环戊烷
甲苯
0.000.100.000.050.020.010.000.01
0.000.000.000.010.020.030.000.01
(2)再生温度在195℃~200℃之间,不能达到设计的220℃,吸附周期4h切换,分子筛再生效果无法达到设计要求,致使分子筛脱水效果变差,装置处理量下降。
(3)分子筛粉化、结块现象较严重,粉尘过滤器滤网易糊堵,平均更换周期为1.5年。
2失效分子筛实验研究
2.1粉尘过滤器粉末样品分析
为对分子筛粉化和结块的原因进行分析,对清
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第40卷第5期大涝坝集气处理站分子筛脱水工艺优化研究465
洗粉尘过滤器糊状物进行了取样分析,并分别用不同溶剂对样品进行浸泡、过滤、冷却处理、室温观察、尿素络合法测定。结果见图1~图3。
通过尿素络合法分别对丙酮浸泡液、正庚烷浸泡液和汽油浸泡液进行了测试和分析,浸泡液中发现了蜡的成分(见表3)。
表3粉尘过滤器粉末样品实验分析
项目
浸泡
滤液观察
时间
-45℃h
滤液室温条件
尿素络合法测定
丙酮浸泡液16有絮状物正庚烷浸泡16有絮状物汽油浸泡16有絮状物
有絮状析出,静置后消失有蜡成分
絮状物立即消失,静置后少量析出有蜡成分絮状物立即消失
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