试采技术_教程.pptVIP

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(二)、油管电加热装置降粘工艺第一次试采第二次试采贝16井试采成果实例2连续抽油井裂缝半长探测半径ri(m)-5.72(第一次)-5.41(第二次)7.27(第一次)9.35(第二次)采后解释60(第一次)52(第二次)578(第一次)282(第二次)表皮系数S有效渗透率K(×10-3?m2)解释结果用物质平衡法计算储量该井通过两次约3个月的试采,求取了稳定的日产油量,即在连续抽油的情况,产量能够稳定在25m3/d左右。从解释的地层参数看,该井物性较好,压后地层得到了改善。经预测,该井按25m3/d继续抽油试采一年,流压约6.5MPa。贝16井试采成果实例2连续抽油井//88.3/2036.40.35MFE(Ⅱ)2049.2-2122.6F7、10C1-213.88//1624.413.3MFE(Ⅱ)1616.4-1618.6P1C2-1(试采层)//94/2100.00.172提捞2049.2-2122.6F7、10S1-1水(m3)油(t)压力/温度/深度(MPa/oC/m)产量试油方式井段层号层序徐23井试油情况实例3间歇定产抽油井徐23井为自然产能井,试油时日产量很高,为13.3t,达到了自然关井,但该井1998年抽油试采了30天,产量一直下降,不稳定。因此在用间歇试采软件进行预测时,选用均质半无限大油藏模型,预了定产3m3/d间采方式下流压为6.5MPa。定产3m3/d6.5MPa徐23井试采产量预测实例3间歇定产抽油井2002年5月31日搬家就位。6月9日-26日打桥塞,在桥塞上部倒灰5.0m。桥塞深1703.01m。6月30日下试采管柱油管162根,下带38mm管式泵。7月2-8月4日进行测地层静压(期间7月6日装抽油机)8月7日9月6日抽油试采,均为油,日产油3m3/d左右。6月28日下直读电子压力计及电缆,压力计深1617.50m9月6日-12月3日关井测压力恢复。徐23井施工简况:实例3间歇定产抽油井实际生产中,本井试采以3m3/d产量稳定试采了31天,流压为4.24MPa,与预测情况基本相符。用单一介质河道砂体油藏模型。应用间歇试井解释评价软件,解释出地层K=32.96×10-3um2,S=-2.96,两条边界距离分别为92m,81m,采前预测只考虑了一条边界,因此预测流压为6.5MPa。试采后在距徐23井周围钻了2口井,徐110-63井有效厚度仅1.0m;徐110-61井测井解释储层厚度为3.0m,与抽油试采解释的结果相符合。徐23井试采成果实例3间歇定产抽油井30图1.3.5KNm1004、为活塞卡死在泵筒内的示功图,在油井上的表现为油井不出油,抽油机在上冲程过程中运转困难,或根本达不到上死点,其载荷最大值(100kN)比正常功图最大值(70kN)高许多,可判断为柱塞卡死在泵筒内。处理方法为将柱塞从泵筒内拔出或将杆柱拔断后检泵作业。PS图1.3.65、为油井出砂较重的示功图,对于此类出砂井应采用在井筒进油部位安装防砂装置。深井泵选用较大间隙,抽油机停抽时驴头停在上死点。SP图1.3.76、示功图上载荷线比正常功图时载荷线高,下载荷线比正常功图时的载荷线低,且根据油井生产一定时间,产量下降的情况可判断该功图为结蜡。处理方法为对油井进行热洗清蜡或加化学降粘、清蜡剂进行清蜡。图1.3.8PSα7、为抽油机冲数过快的示功图,冲数越大。图1.3.9PS8、比较典型的供液不足的示功图,图形呈刀把形,因供油差,液体不能充满泵供工作筒,使其下冲程时光杆不能及时卸载,只有当活塞碰到液面时立即卸载,卸载线曲率大。图1.3.10PS9、为有气体影响的示功图,对于此类井可以用在井下下入气锚的方法减轻或消除气体的影响。图形特点:当光杆下行时活塞下面气体被压缩,出油凡尔不能立即打开,光杆不能立即卸载,当活塞下面气体压力稍大于活塞上面液柱压力时,出油凡尔打开,光杆卸载。PS图1.3.11L10、为防冲距过大的示功图,柱塞近脱出工作筒,应下放柱塞,重新调整防冲距,在大庆地区防冲距的经验性公式为0.7m/1000m。PS图1.3.1211、为柱塞已经脱出工作筒的示功图,柱塞在脱出工作筒时引起示功图波动,在上死点附近产生葫芦形

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