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锅炉SCR烟气脱硝空气预热器堵塞原因及具体解决方法
某机组空气预热器在经过一段时期的运行,因入炉煤硫粉、脱硝反应器入口氮氧化物非常高,
并且氨气喷出数量非常大,为此生成的硫酸氢氨引发的空气预热器出现严重堵塞的现象,烟气进口差
压时常出现超标,以此对机组的出力造成了极大的影响。为此,本文针对锅炉SCR烟气脱硝空气预
热器堵塞原因进行分析,同时提出具体的解决方法,望能够给大家一定的参考借鉴价值。
1锅炉SCR系统加装后的运作机理
锅炉炉膛内烟气中的SO2约有0.5%~1.0%被氧化成SO3。加装SCR系统后,催化剂在
把NOx还原成N2的同时,将约1.0%的SO2氧化成SO3。在空预器中/低温段换热元件表面,
SCR反应器出口烟气中存在的未反应的逃逸氨(NH3)、SO3及水蒸气反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:
NH3+SO3+H2O→NH4HSO4
2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4
当烟气中的NH3含量远高于SO3浓度的情况下,主要生成干燥的粉末状硫酸氨,不会对空预
器产生粘附结垢。当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度(通常要求SCR出口不大于3μL/L)时,
主要生成硫酸氢氨(ABS),生成规律见图1。
在150~220℃温度区间,ABS是一种高粘性液态物质,易冷凝沉积在空预器换热元件表面,
粘附烟气中的飞灰颗粒,堵塞换热元件通道,增加空预器阻力并影响换热效果。
硫酸氢氨造成的堵灰清除起来存在非常大的难度,在比较严重的状况下需要停炉进行离线清洗。
而只有了解空气预热器堵塞的原因,才能及时地采取针对性的解决方法。
2空气预热器堵塞原因分析
2.1入炉煤硫份高的影响
为了能够使得生产成本得到有效性地降低,整个机组运行过程当中,长期燃烧Sar≈1.3%的高
硫煤,远大于设计原煤硫份Sar=0.9%,导致原烟气SO2浓度在2500mg/Nm3以上,流经空气
预热器中的烟气有过多的SO3,容易与液氨反应生成硫酸氢铵,硫酸氢铵属于一种有着较强粘性的
一种物质,其会慢慢地在空气预热器当中的换热元件外表上不断沉积,进而导致空气预热器发生堵塞
的现象。
2.2脱硝率过高的影响
随着目前国家对环保排放指标参数要求的严格化,考核的不断加重,为能够避免考核,整个机
组的运行的过程当中,一般脱硝率会处在87%~95%的范围,锅炉喷入较多的液氨,会造成氨逃逸
非常高的情况出现。在氨逃逸量较高的情况下其会与烟气当中包含的SO3发生一定的反应生成硫酸
氢铵,而液态硫酸氢氨极易附着在空气预热器传热元件表面,随着慢慢地捕捉飞灰,逐渐会有融烟状
的积灰形成,久而久之便会导致整个空气预热器发生堵塞。
2.3烟气飞灰的影响
此锅炉设计燃煤灰分为Aar=11.8%,我们从2015年4~6月份入炉煤检验的报告统计中了
解到:共有82天超出设计值,最高入炉煤灰分达到25%,高灰分运行是最终导致空气预热器发生堵
塞的一个主要影响因素。
2.4空气预热器冷端的吹灰压力的影响
因空气预热器设计方面存在问题,空气预热器的设计中仅包含蒸汽吹灰,并无高压水冲洗。在
空气预热器运行的过程当中,空气预热器吹灰次数平均一日两次,吹灰蒸汽压力达到1.7~1.8Mpa。
因压力过低,吹扫次数非常少,但是最终所达到的吹灰成效并不乐观,极易导致空气预热器有堵塞的
现象发生。
2.5炉膛燃烧氧量的影响
公司曾委托某研究所对机组热力性能进行相关试验,从而便发现,空气预留器入口中烟气氧测
量与计算上存在一定的错误,其中显示值非常低,这就会导致机组在正常运行的过程当中,实际氧量
过高,从而便会生成非常多的Nox,为能够保证脱硝率需增加液氨的数量,这样便会造成氨逃逸过高
的情况出现,
2.6脱硝反应器入口NOx浓度的影响
机组运行中,负荷率在超出75%额定负荷的情况下,脱硝反应器入口NOx浓度在310~350mg
/Nm3之间,反应器入口NOx偏高,为能够更好地确保脱硝效率,便需对液氨量进行添加,从而便
会造成氨逃逸过高的现象出现。
2.7机组启动过程中的影响
在一年当中,平均机组共启停4次,并且,锅炉从点火到发电机并网运行,最长一次时
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