- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
江苏某化工厂铜钛氰废水治理研究
关键词:铜钛氰废水
江苏某化工厂是以生产铜酞菁为主要产品的企业。铜酞菁是生产酞菁颜料,染料的母体,亦可用作有机导体,光电导,感光性树脂的增感剂,以苯酐、尿素、氯化亚铜等为原料,通过原料研磨、反应合成、纯化、压滤干燥等工序,生产出铜酞菁产品。在铜酞菁的纯化过程
江苏某化工厂是以生产铜酞菁为主要产品的企业。铜酞菁是生产酞菁颜料,染料的母体,亦可用作有机导体,光电导,感光性树脂的增感剂,以苯酐、尿素、氯化亚铜等为原料,通过原料研磨、反应合成、纯化、压滤干燥等工序,生产出铜酞菁产品。在铜酞菁的纯化过程中产生的压滤母液和冲洗水,色度深,酸度强,有害物质含量高,处理难度比较大。我公司人员经过对废水的小试,确定了母液回收氯化钙,混合废水经过微电解、吹脱、沉淀、A/O生化法相结合的处理路线,达到了预期的效果。?
1污染源分析
废水来自铜酞菁纯化过程产生的压滤母液和混合废水。压滤母液的水量为20m3/d,主要为废盐酸,盐酸的含量大约在10%左右。混合废水的水量为1500m3/d,废水中主要的污染物为铜酞菁颜料、氨氮、铜离子和酸度,废水呈蓝色。混合废水的水质如下:
表1混合废水水质一览表
Tableone??thescheduleofmixedwastewaterquality
水质指标
CODcr
BOD5
NH3-N?
Cu2+
pH
色度
质量浓度(mg/l)
≤1600
≤500
≤1000
≤100
1~2
600倍
2处理工艺、构筑物及设备
2.1压滤母液的处理
压滤母液中盐酸的含量比较大,直接中和处理排放,处理费用高,资源浪费大。考虑到生产中需用CaCL2产品,并且要求的纯度也不高,经过考察,决定用石灰膏中和后回收CaCL2,工艺流程如下:
(1)压滤母液经过收集进入中和槽,和投加的石灰膏进行中和反应。中和槽为钢混结构,有效容积20m3,内设搅拌机2台,提升泵2台。
(2)反应上清液提升进入蒸发浓缩釜,蒸发液经过冷凝后进入调节池,浓缩液进入结晶槽。浓缩釜采用链排炉加热,为减少煤的用量,采用负压蒸发的方式,余热进入烘炉。浓缩釜1只,碳钢防腐,有效容积10m3。
(3)结晶槽在烘炉中烘干后,既是成品CaCL2。
2.2混合废水的处理
混合废水中含有铜酞菁颜料、氨氮、铜离子,废水呈强酸性。处理流程如下:
(1)调节池为钢混结构,花岗岩防腐。设计HRT=6h,有效容积375m3。配备化工离心泵2台,不锈钢泵前水箱2只。
(2)铜酞菁颜料的分子结构很稳定,必须将颜料的发色基团氧化后,才能消除其对环境的不良影响,考虑到废水呈酸性,因此利用微电解塔对其进行氧化还原反应,并且也可以置换废水中的铜。微电解塔内填充铁屑和焦炭,使其分别作为微电池的阴阳两极,电极反应色度
(倍)
600
200
60%
150
25%
60
60%
40
30%
≤50
≥20%
pH
1~2
4~5
/
10
/
9
/
7
/
6~9
≥20%
4技术经济分析
污水处理厂总投资280万元,其中母液回收投资80万元,混合污水处理投资200万元。每天回收成品CaCL21.5吨,每吨的售价在1200元,则每天的收益为1800元。
污水处理站总装机容量为106.5kw,实用功率为75kw,每天的电费为864元;石灰膏的用量每天4吨,费用为1200元;硫化钠的用量每天30kg,费用为30元;PAM的用量每天1.5kg,费用为30元;煤的耗量每天为4吨,费用为1200元;人工费每天200元。
则除收益外,每天净投入的运行费用为1724元,即1.15元/m3.污水。
5?结论
铜酞菁生产过程中产生的压滤母液和冲洗废水,对压滤母液中和后回收CaCL2,冲洗废水经过微电解、吹脱除氮和除铜后,再进行生化处理,实践证明是可行的。铜酞菁生产废水的浓度高、毒性大,直接生化处理的难度比较大。生化处理法对污水氨氮浓度和铜离子浓度都有一定的适应范围,氨氮质量浓度在1000mg/L以上、铜离子质量浓度在5mg/L以上时会使微生物中毒,进而影响生化系统的去除效率。因此,必须采用一种切实可行的预处理方法,先去除部分氨氮和铜离子,使废水中的氨氮浓度降至140.0mg/L以下、铜离子浓度降至5mg/L以下,再采用生化处理方法,以达到最终达标排放的目的。
文档评论(0)