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燃煤锅炉典型事故案例过热器两次泄漏分析报告
填报部门技术安全部填报时间2010年5月31日
事件经过:
1、2010年5月16日23:03#1机组负荷290MW,炉膛压力突然升至+300Pa,AB引
风机静叶开度打满,给水流量增加100T左右,调整稳定后对受热面进行全面检查发现锅
炉左侧44米位置低温过热器#41吹灰器处有异常声音。检查附近吹灰枪正常,无内漏现
象。检查后确认#1炉尾部受热面泄漏,申请停炉。
2、2010年5月16日23:20#1机组开始滑停。17日00:19#1机组负荷7MW,#1
发变组与系统解列。
3、2010年5月18日02:15后竖井烟道50℃左右进入检查,发现左侧低温过热器
第1排第1段第2层第15根爆管,二次吹损、吹漏周围其它11根低温过热器管子,需
换管12根管子。
4、设备管理部、技术安全部相关人员、金属人员、锅炉点检、检修人员对低温过热
器74排管子拉排全面摸管检查,发现14根磨损管子,其中超标管4根。对低过泄漏区
域包墙管、水平烟道底部包墙弯头、前包墙拉稀管根部、人孔及吹灰孔区域包墙、低过
入口管、省煤器、后水冷壁悬吊管等检查未发现超标管。
5、处理情况:2010年5月18日08:00爆管区域检查完后开始换管抢修,换管过程中
金属管理人员对换管焊口检查有部分焊口未完全焊完,告知安徽强华检修相关人员不要
漏焊,检修人员说需拉开其它低过管排再焊未焊完部分(低过管排焊口需分别拉开两处
管排才能完成整道焊口的焊接),同时告知鑫辉公司金检人员检验时要注意焊口表面检
查。对低过爆管区域吹损、吹漏管子共12根更换后已至深夜,安徽强华检修焊工及检修
人员对换管未进行自检、未填焊口检验委托单,口头通知金检人员焊口可进行检验,共
12根管29道焊口(11根换管各2道焊口共22道焊口、原始泄漏管变形严重换4个90度弯头
及两段直段共7道焊口)。
6、鑫辉公司金检人员口头接到通知后,考虑节省抢修时间,要求检修人员对12根所
换管子及焊口进行了编号,焊口检验委托单检验后再补。鑫辉公司金检人员按现场实际
编号实施检验,鑫辉公司金检人员检验过程中发现3-1-3-1换管需返口一道并标记缺陷部
位,通知检修人员打磨缺陷部位补焊后再次检验合格,金检人员未发觉漏检一道焊口。
检验结束后,在炉外将换管数量、焊口总数和焊口编号、焊口数量及检验结果做了原始
检验记录。期间设备部、技术安全部相关管理人员、金属管理人员、点检员正对低过各
重点部位进行摸管检查。得到鑫辉公司金检人员对12根换管焊口检验完成的通知后,技
术安全部专工、设备部专工、金属管理人员、点检员对鑫辉公司金检人员检验的换管数
量、焊口数量和强华检修检修人员再次进行记录核实与实际相符并记录。
7、接下来相关人员都忙于组织拉排摸管检查发现磨损严重超标的4根管更换及磨损
严重管子加防磨瓦保护,未意识到检验合格的29道焊口有漏焊、漏检情况的发生。组织
检修人员将摸排中发现严重磨损超标的4根管更换后8道焊口金检人员检验合格,磨损
严重管子加防磨瓦保护完成。
8、2010年5月20日06:50#1锅炉抢修完毕,通知运行#1炉可以上水,#1机组
启动。2010年5月20日11:30全面检查#1锅炉本体及汽包人孔无异常;机组负荷160MW
全面检查#1锅炉本体无异常。
9、2010年5月20日15:45#1炉受热面有异音,隔绝吹灰系统后检查确认为尾部
受热面再次泄漏。2010年5月20日17:10#1机组开始滑停。
10、2010年5月21日23:00后竖井烟道47℃左右进入检查,发现左侧低温过热器
第1排第1段第2层第15根第一次泄漏原始爆管处更换的七道焊口的第一道焊口未焊完,
留下1/3未焊,吹损、吹漏周围其它4根低温过热器管子。
11、设备部、技术安全部相关管理人员、锅炉点检、金属检验人员对低温过热器爆
管区域左侧30排管子拉排摸管检查,2010年5月22日05:30检查完毕发现4根磨损
管子,其中严重超标管1根。2010年5月22日09:00对低过垂直出口段、省煤器全面
检查,11:30检查完毕,低过垂直出口段三处防磨瓦损坏修复处理未发现超标管
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