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空预器差压大的原因分析及应对措施
摘要:随着发电机组的参数和容量不断提高,回转式空预器已经是目前我国
大容量发电机组采用的主要型式,相对管式空预器而言,其特点主要是占地小、
重量轻。下花园发电厂3号锅炉为哈尔滨锅炉有限公司制造,型号为HG-
670/140-9型;空预器采用2台由哈尔滨空预器公司的两分仓回转式空预器,型
号为27-VI(B)-2300-QMR,上中下三层立式结构,逆流布置,冷端蓄热原件材质
为考登钢+镀搪瓷,主要是防止低温腐蚀。
回转式空预器安装在原烟气高尘区域,其波纹状的蓄热元件被紧凑的放置在
扇形隔仓内,由于流通空间狭小极易形成堵塞和腐蚀。随着环保达标排放压力增
大,烟气脱硝系统投运后,氨逃逸问题进一步加剧了空预器的堵灰。
关键词:空预器;堵塞;硫酸氢铵;
一、
空预器堵塞的危害
1、空预器差压大,烟道阻力增大,导致引风机运行极易进入不稳定工作区,
极易发生风机失速。我厂引风机已因此多次发生失速现象,导致炉膛负压剧烈波
动,严重时造成机组非停。
2、空预器差压大,引风机出力不足,机组带负荷能力下降,机组频繁降出
力运行,造成两个细则考核量巨大。
3、空预器堵灰后会造成锅炉排烟温度升高,热风温度下降,风、烟系统阻
力上升,一次风、二次风正压侧和烟气负压侧的压差增大,增加了空预器漏风。
4、由于空预器的堵灰和低温腐蚀是互相促进的,空预器堵灰可加速烟气中
硫酸蒸汽的凝结,加快空预器的低温腐蚀,致使空预器换热元件严重损坏,增加
了设备检修维护费用。
二、空预器堵塞的原因分析
1、硫酸氢氨是堵塞空预器最主要的原因,生成硫酸氢氨需要同时具备NH3
和SO3,由于煤中含有有机硫、黄铁矿硫和硫酸盐硫,煤在燃烧过程中,特别是
燃用高硫煤时,除了部分硫酸盐留在灰中外,大部分硫燃烧生成SO2,其中约有
0.5%~5.0%的SO2在烟气中的过剩氧量及积灰中的Fe2O3的催化作用下生成SO3。
硫份越高,生产的SO3越多,越容易堵塞空预器。
另一方面,在正常运行中由于脱硝入口NOx随着燃烧工况波动,同时当前
的环保要求严格,运行人员为控制脱硝出口NOx浓度,氨气过喷较多,同时因
脱硝系统自动调节热性差,大部分时间喷氨调整门处于手动调节状态,造成脱硝
氨逃逸率高。
逃逸的氨气和SO3在146~
207℃范围内反应形成硫酸氢氨,在空
预器的中低温段凝聚,生成物呈中度酸
性且具有很大的粘性,粘附在空预器的
换热元件表面上,加剧换热元件的腐蚀
和堵灰。
2、空预器冷段综合温度达不到要求。空预器的冷端综合温度即烟气出口温
度与空气入口温度之和,防止空预器堵灰的最有效办法是提高壁温,即提高空预
器的冷端综合温度。在空预器的运行中要注意将“冷端综合温度”维持不低于
150℃,保证高空预器受热面壁温高于烟气露点。我厂一般夏季可以达到150℃,
冬季寒冷时期根本无法满足空预器最低冷端综合温度的需要。
3、煤油混烧造成空预器蓄热片积灰
锅炉启停过程中或稳燃时投入油枪后,由于油燃烧后生成的烟灰颗粒较小且
吸附性较强,加之油中的不可燃液体的作用,造成燃油过程中大量的烟灰粘在蓄热
片上,投入煤粉后又会吸附大量煤灰粉尘颗粒,造成传热元件局部堵灰。
4、空预器吹灰参数不合格,吹灰效果差。
我厂空预器吹灰蒸汽额定压力1.3MPa,温度300~350℃,在实际运行
中,低负荷运行时空预器吹灰压力最高仅0.9MPa,吹灰蒸汽温度在280℃左
右,吹灰效果不佳,导致空预器受热面积灰无法彻底清除,空预器压差逐渐上升。
5、停炉后水冲洗效果差。机组停运后进行空预器水冲洗,水冲洗从上下两
侧进行冲洗,但是中间部位有时候冲不透,如果蓄热片箱有一层未清洗干净,运
行后势必造成更严重的堵塞、磨损及腐蚀。。
6、省煤器灰斗输灰不畅。脱硝系统改造时在高温省煤器下方安装
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