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磨煤机一次风调平试验方案研究
摘要:磨煤机一次风调平是燃煤电厂经常操作的试验,通过测量各个煤粉管
道风粉混合物的流量,来判断粉管间的风粉分配是否均匀,如流量偏差超出允许
范围,及时调整,以保障锅炉的燃烧效率,防止锅炉结焦和积灰,减少排烟热损
失、固体及气体不完全燃烧热损失。
关键词:磨煤机;一次风调平;试验方案
在燃煤电厂中,无论是中间储仓式制粉系统还是直吹式制粉系统,其煤粉管道
都是分层并列布置。在并列管路中,由于布置情况不完全相同,因而造成各粉管的
阻力系数不相等,这样就导致了各粉管中风粉混合物流量不一致。在这种情况下,
会导致燃料燃烧不彻底,燃烧热损失增加,过量NOx的生成、锅炉效率下降。因
此,采取有效的方法对各并列粉管进行阻力调平,消除各粉管在实际运行时的流量
偏差,具有很重要的意义。目前,制粉系统各管道的阻力调平常用的节流元件有节
[1]
流孔板和可调缩孔,入炉风量偏差不大于±5%。
1.设备概况
锅炉为亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧、一次中间再热、单炉膛平衡通
风、固态排渣、尾部双烟道、紧身封闭、全钢构架的∏型汽包炉。锅炉设计压力
19.1MPa,最大连续蒸发量为2070t/h,额定蒸发量1876t/h,额定蒸汽温度
3
541℃。炉膛断面尺寸为20.7m×16.7m,炉膛容积为18532m。炉膛高热负荷区采
用内螺纹管膜式水冷壁,水循环方式为自然循环。炉膛上部布置有前、后屏式过
热器、高温过热器;折焰角后部水平烟道布置有高温再热器;后竖井双烟道分别
布置水平低温过热器、低温再热器和省煤器,烟道下部布置有两台回转式空气预
热器。在省煤器出口与空预器入口之间布置脱硝装置,在引风机出口与脱硫入口
之间布置有烟气余热利用装置。炉膛燃烧方式为正压直吹前后墙对冲燃烧,前、
后墙下层各5只轴向旋流燃烧器,其他20只燃烧器为中心给粉旋流煤粉燃烧器,
前后墙各布置两层燃烬风,以减少NOx排放量。制粉系统配置6台磨煤机,锅炉
燃用设计煤种满负荷时,五台运行一台备用。锅炉炉膛风烟系统为平衡通风方式。
锅炉炉底采用刮板式捞渣机,过热蒸汽汽温主要靠一、二级喷水减温器调整,再
热蒸汽汽温主要依靠设置在尾部分烟道底部的调节挡板装置,来调节再热器出口
温度,并在冷段再热器入口导管上装设了两只事故喷水减温器。机组在50~
100%BMCR范围内,过热蒸汽及再热蒸汽可维持额定汽温。
汽轮机为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式,额
定功率为600MW,盘车转速1.5r/min。共有七段非调整抽汽,分别供给三台高压
加热器、一台除氧器、三台低压加热器。机组设计为中压缸启动方式,也可用高
压缸启动方式。旁路系统采用二级串联启动旁路,容量为40%BMCR。发电机为三
相隐极式同步交流发电机,采用静止可控硅,机端自励的励磁方式。结构为全封
闭、自通风、强制润滑、水/氢/氢冷却、圆筒型转子。定子绕组为直接水冷,定、
转子铁芯及转子绕组为氢气冷却。定子绕组的冷却水由内冷水泵强制循环,进出
水汇流管分别装在机座内的励端和汽端,并通过定子冷却水冷却器进行冷却。氢
气则利用装在转子两端护环外侧的单级浆式风扇进行强制循环,并通过四台氢冷
器进行冷却。
2.试验目的
磨煤机出口各粉管风速均匀是保持炉内良好空气动力场的基础,准确的风速
是制粉系统安全运行的重要保障,是改善炉内燃烧工况、提高锅炉效率的基本条
件。磨煤机在正常工作时,粉管实际的阻力系数,受到运行工况、煤种、管道磨
损的影响,会出现经常性的改变,因此,标准规定,每月应进行一次磨煤机的一
次风调平试验,保证锅炉安全高效的运行。在机组检修后,由于管道阻力系数发
生改变,也应对磨煤机的各粉管进行调平,确保风粉分配均匀,锅炉燃烧稳定。
3.试验依据
本试验依据以下文件及规程编制:
(1)GB10184-2015《电站锅炉性能试验规程》;
(2)DL/T467-2019《电站磨煤机及制粉系统性能试验》。
4.试验要求
(1)锅炉检修工作完成;
(2)送风机、引风机、空预器经过试转,可以正常投运,就地事故按钮正
常;
(3)DCS与试验有关的参数,如送、引风机及空预器电流,各风门开度指示,
炉膛负压,
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