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空预器跳闸处理[700MW机组单台空预器跳闸的处理
及注意事项]
空气预热器是利用锅炉尾部烟气热量来加热燃烧所需空气的一
种热交换装置。在烟气侧,由于它工作在烟气温度最低的区域,回收了
烟气热量,降低了排烟温度,因而提高了锅炉效率。同时由于燃烧空气
温度的提高,有利于燃料的着火和燃烧,减少燃料不完全燃烧热损失。
丰城二期电厂700MW超临界锅炉的空气预热器是由上海锅炉厂制造
的三分仓回转式预热器,型号为2-32.5VI(T)-1981SMRC,其特点是将低
压头、大流量的二次风与高压头、小流量的一次风分别加热,有利于经
济性的提高。
1异常的经过
7月18日3时47分,#5机组负荷450MW,煤量245t/h,突发主“
要辅机事故跳闸”报警,盘面检查为A空预器跳闸,检查入口烟气档板
联关,开关室检查主马达过载报警,辅马达没有报警,强启动辅马达无效。
就地检查空预器A1扇形档板实际在最低位置,强制提升该扇形档板
无效。投入B磨四角等离子及AB层1、2、3号油枪运行,迅速降低机
组负荷,停F磨运行(负荷最低降至273MW),同时由于两侧排烟温度上
升迅速,A侧排烟温度最高达204℃,立刻投入空预器连续吹灰,调整两
侧送、引风机开度,调平两侧排烟温度。04时14分,检修人员将该扇
形提起,启动A空预器主、辅马达正常,就地手动点动开启入口烟气档
板。4时35分,退出油枪运行,4时55分,启动F磨运行,5时12分,
加负荷至450MW。
2异常现象
单侧空预器主马达跳闸后,辅助马达不联启,空预器跳闸侧烟气入
口挡板将联锁关闭,发主要辅“机事故跳闸”报警,由于空预器停运,处于
烟气侧部份的受热面得不到冷却,导致跳闸侧空预器出口烟温迅速上
升,而正常侧空预器由于负荷突然迅速上升,出口烟温也将上升迅速;
同时由于空预器烟气侧入口挡板突然关闭,改变了烟气的流速,将导致
炉膛内负压大幅度波动,引起送、引风机自动跳闸;由于空预器换热减
小,将引起一次风及二次风温母管温度降低,使制粉系统热风干燥出力
下降,炉膛温度降低,使主、再汽温,中间点温度不同程度下降,负荷、压
力下降。
3跳闸原因
(1)电气故障。(2)空预器扇形挡板掉脱时卡或扇形板控制装置异
常使扇形板至最低位置短时间无法提起。(3)空预器上部漏水下来使空
预器受热不匀引起卡或减速传动装置故障,导致空预器电机过电流跳
闸。
4逻辑设置
(1)该厂取消了单台空预器跳闸发RB信号,也不会联跳单侧引、送
风机。只有两台空预器同时跳闸后(主、辅马达同时均不能运行)锅炉
MFT动作,在锅炉DCS画面大联锁投入的前提下引、送风机联锁跳闸。
(2)空预器主辅电机全停,联关同侧的烟气进口挡板,延时10s。(3)A、B
侧空预器主辅电机全停,联开所有烟气进口挡板,延时10s。(4)A、B侧
空预器主辅电机全停,联开所有二次风出口挡板。
5危险点分析
(1)由于空预器转子停转,如入口烟气档板不联关或关不严,会造成
空预器转子变形损坏投备。(2)故障侧及运行侧的排烟温度均会不正常
上升,有空预器发生二次燃烧的可能,规程规定在当空预器入口烟温大
于250℃时必须停炉。(3)在恢复过程中,锅炉风量、一次风压、炉膛负
压均会发生较大的波动。
6处理要点
(1)空气预热器主驱动电机故障跳闸,辅助电机应立即自投。如跳
闸前电流正常,主电机可强合闸一次。如主、辅马达均跳闸,开关无过
载保护可强启动动辅(主)马达一次。强合闸成功则恢复正常运行。(2)
空预器停转后,必须首先在CRT和到现场确认该空预器入口烟气档板
关到位。(3)如果主(辅)马达强启动不成功,立即将负荷降至350MW以
下,只要锅炉燃烧允许,视恢复情况可进一步降至300MW。锅炉立即停
上层制粉系统运行,降低火焰中心,以达到降低排烟温度的目的。同时
将所有空预器扇形板提至最高位,就地去手动盘车。(4)第一时间确认
故障的原因,立即联系检修迅速消除缺陷,启动空预器运行。(5)调整跳
闸空预器侧的送、引、一次风机负荷至另侧风机接带,根据两侧排烟温
度上涨情况,在大于200℃以上,如果在短时间
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