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广西电力2006年第2期

沙角B电厂2号炉空气预热器堵灰分析及对策

AshBlockageonAirpreheaterofNo.2BoilerinSha-jiao

ThermalPowerPlantB

周华松

ZHOUHua-song

(广东沙角B电厂,广东东莞523937)

摘要:介绍沙角B电厂的2号炉空气预热器改造后,烟气侧差压快速上升的情况。分析了改造后的GAH差压上升的原

因,及采用蒸汽及燃气脉冲相结合的吹灰方式,有效地解决了GAH差压升高的缺陷。

关键词:空气预热器;冷端腐蚀;堵灰;蒸汽吹灰;燃气脉冲吹灰

中圈分类号:TK223.34文献标识码:B文章编号:1671—8380{2006)02—0028—03

1引言下的部分有大量硫酸蒸汽凝结,从而导致该处受热面

金属严重腐蚀及堵灰。煤中硫份、水份、灰份等对空

沙角B燃煤发电厂有2台350MW机组,锅炉

气预热器的积灰和硫酸蒸汽的结露有很大影响。尤

原设计各有2台罗特谬勒型(风罩回转式)空气预热

器。因空预器型式及运行时间长等因素,漏风率达其在硫份变化时,对露点的影响是较大的,一般煤中

到15%~20%,存在排烟温度高、冷端腐蚀严重、维折算硫份从0.05%升高到0.3%,露点温度从6o℃

修费用高等缺陷。在2003年底,2号炉大修时对2升高到120℃,而当折算硫份上升到0.5%时。露点上

台空气预热器进行了更换,采用了豪顿华公司的2升到130℃并随硫份的增加继续增加。

台容克式28.5VN2300型两分仓受热面回转式空气3堵灰原因分析

预热器。配套吹灰器为湖北戴蒙德IK一巧00型①空气预热器改造时对蒸汽吹灰系统的先天性

蒸汽吹灰器。2004年2月投入运行。投运初期,满缺陷考虑不足。空气预热器吹灰汽源有两路,一次

负荷状态下,空气预热器差压1180Pa,漏风率5%过热器出13及冷再热器段蒸汽。高负荷时由冷再热

以下,排烟温度128℃,达到设计要求。由于蒸汽吹器蒸汽供给,蒸汽温度320℃,压力3.48MPa,经节

灰系统设计上的缺陷、运行操作控制等因素,空气预流后到达吹灰器的温度仅有285℃,过热度不到

热器差压在5月份快速增长,至8月初,空气预热器100℃(设计吹灰压力为1.07MPa,过热度要求

A侧烟气差压高达1666/1764Pa。并继续呈上150℃)。为降低GAH改造成本,尽可能使用原来

涨趋势,机组被逼降低负荷运行。的蒸汽吹灰管路。原疏水管径过小,导致疏水不彻

2堵灰形成原理底。吹灰蒸汽温度只在母管上有一个测点,由于输

固体燃料中通常含有硫,硫份燃烧的70%~汽管路过长等原因,负荷降低时冷再热汽温降低,吹

90%形成及9,并存在于烟气中。烟气的水蒸灰蒸汽过热度更低。冷端吹灰器前有切断阀,阀后

汽露点较低,一般在3o~6o℃,所以除非燃料水份太有很长一段管道,疏水方式一直采用不开切断阀的

多,否则不易在低温受热面结露。当

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