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给水泵倒转引起液力耦合器烧毁、芯包动静
磨损事故分析及预防
大唐保定热电厂王义
摘要
华源#8号机125MW机组#2给水泵液力偶合器的损坏事故,分析了1
25MW机组给水泵液力偶合器损坏的原因和预防对策,供同类事故检修或制订
预防措施时参考。
关键词:125MW机组;锅炉给水泵;CO46液力偶合器;预防措施
一概述
华源2台汽轮发电机组均为上海汽轮机厂生产的125MW机组,配备了2
台FK6D32D型号的调速给水泵,液力偶合器型号为CO46,机组在正常启动、
停机及正常运行时,一台运行,另一台备用,备用泵投上联锁开关。
2009年7月14日,因8号机掉闸,#2给水泵在切换过程中,发生给水泵
倒转事故,并造成给水泵液力偶合器部件损坏。该机组配备的给水泵配套液力偶
合器为上海电力修造总厂生产的CO46型增速齿轮可变速液力偶合器。其结构
包括一级增速齿轮及调速型偶合器,两者置于同一箱体内,偶合器为单腔勺管式。
工作油泵与润滑油泵同轴安装于偶合器箱体内,由增速齿轮主动轴经过传动齿轮
带动工作。低速端轴由挠性齿形联轴器与电动机相连接,高速端与泵轮相连接。
涡轮轴由挠性齿形联轴器与主给水泵轴相连接。泵轮、涡轮、转动外壳之间形成
2个腔体,由泵轮与涡轮间组成工作油循环。由涡轮与转动外壳间组成泄油腔,
勺管在泄油腔内,它能沿径向移动,改变勺管的径向位置就可改变泵轮与涡轮的
充油量,从而改变负载的转速。
二.调速给水泵液力偶合器受损过程
2009年7月14日,#8机组运行正常,#2给水泵运行。14:40,#8机“#
8主变辅助冷却器投入”、“#8主变冷却器全停”、“MK联跳”来牌,#8机MK、
108开关掉闸与系统解列。(后经查为“8主变时间继电器误动作”。)锅炉调整
维持床温、调整汽包水位,14:48#2给水泵勺管开满,汽包水位仍无法维持,
遂启动#1给水泵。后因汽包水位低造成锅炉汽包水位低MFT动作,#2给水
泵降速退出运行过程中,由于#2给水泵出口逆止门故障,造成#1给水泵高压
给水通过#2号给水泵出口逆止门倒流,冲动#2给水泵倒转,拖动偶合器输出
轴反转,除氧器水位上升,锅炉给水流量急剧下降,就地检查发现#2给水泵耦
合器处异响且有有油烟冒出。与正常运行工况相比,#2给水泵偶合器泵轮按原
方向运行,涡轮则反方向运转,导致偶合器内部动力传递油滑差迅速增大,在液
体摩擦的作用下,偶合器内部油温急剧上升,导致#2给水泵工作油温瞬间高于
130℃。经检修人员对#2给水泵泵体、液力偶合器及出口逆止门解体检查,发
现:出口逆止门门芯已脱落,给水泵盘车困难,耦合器内部器件因高温变色,泵
轮轴与涡轮轴两侧轴瓦烧毁,耦合器内部多数螺栓已脱扣。
三.液力偶合器受损原因分析
分析给水泵液力偶合器损坏过程发现,造成液力偶合器内部受损的主要原因
有4点。
1.8主变时间继电器误动作,引起机组掉闸。
2.调速给水泵出口逆止门故障。逆止门门芯防松动销设计不合理,运行中
脱落,#2给水泵正常运转时无法察觉,在倒泵过程中,#1泵升转,出口压力
逐渐升高,根据锅炉汽包水位#2泵自动降转,出口压力逐渐降低,当#1泵出
口压力高于#2泵出口压力时,正常情况下#2泵出口逆止门应立即关死,#2
泵出口走再循环。由于#2泵出口逆止门门芯脱落,造成#1泵高压给水倒流至
#2泵出口,冲动#2给水泵倒转,进而拖动液力偶合器转出轴反转,而此时,
#2泵耦合器输入轴在电机拖动下仍在以额定转速正转,在液力偶合器涡轮与泵
轮腔室形成2个反向运动的高速油流,导致偶合器内部动力传递油滑差急剧增
大,偶合器内部油温急剧上升,偶合器泵轮、涡轮侧衬里材料因内部油温急剧上
升而熔化,轴瓦乌金烧毁。
3.给水泵热工保护不够完善。C046型液力偶合器没有设立泵的反转保
护,只设立了1个工作冷油器(进油温度高于130℃时跳泵的保护),该保护
对于给水泵工作油温缓慢升高的情况有一定作用,但对于因给水泵倒转引起的工
作油温急剧升高的情况,却无法避免液力偶合器免遭损坏。
4.运行人员事故预想和危险点分析不完善。在给水泵切换过程中,未能及
时判断出给水泵出口逆止门故障,造成高压给水倒流,冲动给水泵倒转,偶合器
内
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