提高锅炉给水水质方案 .pdfVIP

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提高热电厂锅炉给水水质的建议及方案

一、锅炉使用现状原因分析:

我厂锅炉使用至2009年以后至今,每年都用超过一个月的时间

大修,频繁更换了炉膛内水冷管束,高、低温过热器,仍然出现频

繁炸管。经过近三年的惨痛经历总结锅炉炸管原因主要有三点:一、

前几年主要是锅炉给水水质差,排污力度不够造成水冷管束,高、低

温过热器、汽包大面积结垢而炸管;二、由于锅炉给水水质差,排污

量加大,进水量超出蒸汽量20吨,为了保证制盐用汽,使锅炉处于

一种超负荷状态燃烧,加大燃煤量必然要加大风量,致使炉膛内水冷

管束,高、低温过热器段烟气温度严重偏离制造厂设计值

且操作人员规范意识不足,没有得到有效控制,而使锅炉炸管,这里

其中燃煤粒度、频繁变换煤种,操作工适应性差,没有严格按照设备

使用要求规范操作有一定原因;三、锅炉使用的给水98%是盐硝冷

凝水返回水,电导率控制在65μs/cm以下,与锅炉给水使用标准

(≤10μs/cm)相差太大,导致炉内管结垢严重而炸管。

二、提高锅炉给水水质背景及方案

综合上述所有现象,需加强锅炉管理,增强规程规范意识外,

锅炉给水水质太差是锅炉炸管的主要原因,提高锅炉水质势在必行。

公司60万吨盐硝联产热电厂化水设计制水量为60吨作为锅炉

补充水使用,主要依靠盐硝冷凝水返回水作为锅炉主给水。由于公司

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经过20多年的生产,作为工业用水的地下深井水已经严重污染,化

学水处理基本处于瘫痪状态,热电厂锅炉给水现98%依靠盐硝冷凝水

返回水生产。由于种种原因,历经多年盐硝回水一直未能正常,迫使

我厂再次提出对化学水处理系统进行改造。

三、提高锅炉给水水质方案

提高锅炉水质目前有两个方案:

一、使用赣江河水,提高水处理进水品质,延长交换器使用周

期,使热电厂水处理作为公司锅炉用水主要来源;

二、通过控制盐硝冷凝水水质电导率≤100μs/cm,将盐硝冷凝

回冷却在40以下,在热电厂增加一套反渗透处理系统,降低盐硝

冷凝水电导率(≤10μs/cm),使锅炉水质达到GB/T12145-1999水汽

标准。

提高锅炉水质首先产生如下经济效益:

1、现有锅炉排污率已经达到20%(若水质达标为2~4%)。

假如锅炉负荷为115T/H,锅炉给水流量已达到140T/H,除去

正常锅炉排污率5吨左右,那么就有近20吨的水从除氧器的

104℃水加热到锅筒压力4.1MPa,251.8℃的水排掉,初步焓值

计算如下:104℃焓H1=435.95kj/kg

4.1MPa,251.8℃H2=1094.3kj/kg

(H2-H1)*20000kj

kj÷4.182=3148493.544kca

按现有原煤3500kca/kg折算需原煤,锅炉效率为86%,:3148493.544

÷3500÷0.86=1046kg(按省煤器效率,实际需原煤将更大),按锅

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炉运行7000小时计算,一年需原煤7000*1046=7322吨

按现有采购原煤3500kca/kg每吨600元计算,可节约煤成本439.3

万元。

2、锅炉水质达标后,可减少使用阻垢剂费用

每月8吨,费用26.4820万元,按年使用量80吨计算,年费

用264.8万元。

3、减少酸碱费用,减少排污及污染压力

2011年热电厂酸碱消耗总量为1193吨,按600元/吨计算,费

用总计为71.5万元,今年2月消耗酸碱达到191吨,费用为11.46

万元,预计2012年酸碱费用将突破100万元。另由于酸碱造成的土

地污染、设备腐蚀和腐蚀

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