新能源汽车电气事故案例解析 .pdfVIP

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一、前言

随着2012年国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》的

发布,新能源汽车迎来了发展的春天。为加快新能源汽车的推广应用,国务院办

公厅2014年7月发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》,重申了“以

纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向”,动力电池得以迅猛发展。为加快

在交通运输行业的推广应用,交通运输部2015年3月发布《交通运输部关于加

快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》,交通运输行业勇当排

头兵,为中国新能源汽车产业的发展奠定了坚实的基础。

随着新能源汽车的大量应用,安全事故亦屡见不鲜,并成高发态势。为解决其安

全隐患,交通运输行业做了大量工作,并形成了相关要求和标准规范,在交运发

【2015】34号文、《JT/T325-2013》第一号修改单、《JT/T888-2014》第一号

修改单中,均做了强制性要求。在执行这些标准中,交通运输企业获得了远超预

期的收获—-及时的发现新能源汽车的安全隐患,并有效排除,极大的保障了新

能源汽车的安全运营。笔者就几起安全隐患发现及排除的过程谈一点认知。

二、实例分析

2017年3月12日,某公交公司3路纯电动公交3号电池箱报2级预警(安全

隐患等级),驾驶员及时上报公司,并停止运行。采集数据分析,其他箱体电池

气体含量和变化率正常,3号电池箱气体含量和变化率明显高出。判定为电池危

险气体超标,可能为电池漏液导致。后经公交公司、车企、电池企业协同努力,

拆箱检查,证实为电池漏液。更换电池,不再报警。

2017年3月16日,某交运公司某纯电动公交4号电池箱报2级预警,驾驶员

描述,第一次2级预警16年12月份,拆箱后报警消失;第二次预警17年2月

份,拆箱后报警消失。本次是第三次预警。交运公司高度重视,协调报警系统厂

家、电池企业、车企协同判定,经采集数据分析,该4号箱数值及趋势与其它箱

体完全偏离,结合以往报警及消失现象,初步判定为电解液漏液。拆箱检查,

证实为某只单体电池安全阀不明原因受损,电解液泄露。

泄压阀周围有漏液腐蚀的现象

电芯漏液后的腐蚀痕迹

漏液电芯的泄压阀口被胶带封死

用胶带封住此安全阀门,2分钟后打开胶布瞬间闻见电解液味道。打开电池箱后,

又再次连接02设备读数据,再没有达到报警值。重现前两次报警取消的过程。

更换电池后,不再报警。

2017年3月19日,某公交公司某纯电动公交报7号箱2级预警,驾驶员及时

上报公司,并停止运行。数据分析判定为电池危险气体超标,可能为电池漏液导

致。后经车企、电池企业协同努力,拆箱检查,证实为电池漏液。更换电池后,

不再报警。

2017年3月20日,某交运集团县城公交某纯电动公交报3号箱2级预警,驾

驶员及时上报并停止运行。数据分析判定为电池危险气体超标,可能为电池漏液

导致。后经拆箱检查,证实为两支电芯发生不明原因泄露。

三、电解液泄露的危害和原因

电解液泄露,指的是电池在存放或使用当中,电解液或电解液反应的气体非正常

泄露。表现为安全阀周围有电解液溢出,电池槽盖间有电解液溢出,壳体四周或

底部有电解液溢出,接线端子周围出现爬酸。

漏液的危害巨大,若极柱、槽盖间和壳体发生漏液,因阀控式电池不允许电池的

内外联通,外部的空气自由进入电池内后会迅速导致负极板的氧化失效,表现就

是电池组容量和寿命急剧衰减(原理就如同手电筒的某节干电池漏液,会造成整

支手电筒电池快速报废)。例如200公里的续航里程可能急剧衰减到100公里,

5年寿命的电池衰减到2年。更加危险的是,漏液后对系统造成短路的可能性大

大增加。更有甚者,电解液挥发在密封的电池箱内,长时间聚集成为火灾的重要

来源,严重危害运营安全。

电解液泄露的原因由多方面造成:外力损伤;碰撞、安装不规范造成密封结构破

坏;焊接缺陷、密封性能不够等制造原因;大电流放电引起的极柱高温,而导致

的极柱与密封胶结合的破坏;电池壳体存在注塑缺陷等。然而,大电流放电可

能由于使用场景的不同而不可避免。这就要求电池的热设计要足够好,制造阶段

足够精密,安装阶段足够规范。对电池企业的技术、生产和管理提出了挑战。

电芯发生漏液的概率,仅做粗略计算:但就生产管理环节而言,电池企业现在使

用的Six-Sigma(6-西格玛)过程控制允许每百万只电池的故障概率(PPM)为

3.47,则PPM=3.47.按每台车100度电,每只电芯60AH容量计算,每台车需

要近5

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